公布日:2023.10.31
申請日:2023.08.30
分類號:C02F9/00(2023.01)I;C02F1/00(2023.01)N;C02F1/02(2023.01)N;C02F1/40(2023.01)N;C02F1/20(2023.01)N;C02F1/04(2023.01)N;C02F1/66(2023.01)N;C02F1/
26(2023.01)N;C02F3/28(2023.01)N;C02F3/30(2023.01)N;C02F3/02(2023.01)N;C02F101/16(2006.01)N;C02F103/34(2006.01)N
摘要
本申請公開了一種蘭炭廢水的脫氨處理方法,包括除油除渣、熱分解脫酸、脫氨汽提,得到脫氨廢水。本申請對含氨廢水加熱使廢水中的碳酸氫根離子、碳酸根離子熱分解為二氧化碳,通過加熱減少二氧化碳等酸性氣體在廢水中的溶解度,使其從廢水中逸出分離,從而提高了廢水的pH值,大大降低了脫氨工序中耗堿量,可將耗堿量降低至5-20kg/噸廢水,節(jié)省了成本,改善了脫氨廢水的出水質(zhì)量,可以實現(xiàn)總氨15mg/L以下,凈化效果明顯。
權(quán)利要求書
1.一種蘭炭廢水的脫氨處理方法,其特征在于,包括如下步驟:S1.除油除渣:將蘭炭廢水原水,進行油水分離和沉降過濾除渣,得除油除渣廢水;S2.熱分解脫酸:將步驟S1得到的所述除油除渣廢水導(dǎo)入脫酸塔內(nèi),加熱至60-85℃,使酸性氣體經(jīng)所述脫酸塔塔頂采出,從塔底采出脫酸廢水,所述脫酸廢水的pH≥8.5;和S3.脫氨汽提:將步驟S2得到的所述脫酸廢水與堿混合,通入脫氨汽提塔上部,進行汽提,含氨蒸汽從脫氨汽提塔塔頂采出,脫氨廢水從脫氨汽提塔塔底采出。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述酸性氣體包括CO2和/或H2S。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述熱分解脫酸步驟中,采用熱交換器對所述除油除渣廢水加熱,所述熱交換器中的熱源為脫酸塔塔底采出的脫酸廢水和/或步驟S3中的脫氨汽提塔塔頂采出的含氨蒸汽。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述堿的用量為5-20g/L;和/或所述堿為氫氧化鈉、氫氧化鉀中的至少一種。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法,其特征在于,所述脫氨汽提塔的理論板數(shù)為20-30級,塔板在所述脫氨汽提塔的進料口以下,所述脫氨汽提塔塔底壓力為0.01-0.2MPa,溫度為105-130℃,塔頂壓力為0-0.1MPa,溫度為60-85℃。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述脫酸塔為汽提脫酸塔,所述除油除渣工藝由汽提脫酸工藝進行熱分解脫酸。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的方法,其特征在于,所述脫酸塔的塔底壓力為0-0.1MPa,溫度為100-120℃,塔頂?shù)膲毫?/span>0-0.05MPa,溫度為45-60℃。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的方法,其特征在于,所述除油除渣廢水由第一管道和第二管道以進料比1:1.7-3通入脫酸塔,第一管道從脫酸汽提塔的上部通入,第一管道中廢水溫度為38-43℃,第二管道從脫酸汽提塔的中部通入,第二管道中廢水溫度為70-85℃。
9.根據(jù)權(quán)利要求1-8任一項所述的方法,所述除油除渣包括將蘭炭廢水原水加入破乳劑進行破乳,所述破乳劑為油溶性破乳劑,破乳劑的投入量為2g/L-15g/L。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的方法,其特征在于,所述油溶性破乳劑為有機破乳劑SP169和HiTEC152按質(zhì)量比1:1-1.7復(fù)配。
發(fā)明內(nèi)容
為改善現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,本申請的目的是提供一種蘭炭廢水的脫氨處理方法,包括如下步驟:
S1.除油除渣:將蘭炭廢水原水,進行油水分離和沉降過濾除渣,得除油除渣廢水;
S2.熱分解脫酸:將步驟S1得到的所述除油除渣廢水導(dǎo)入脫酸塔內(nèi),加熱至60-85℃,使酸性氣體經(jīng)所述脫酸塔塔頂采出,從塔底采出脫酸廢水;和
S3.脫氨汽提:將步驟S2得到的所述脫酸廢水與堿混合,通入脫氨汽提塔上部,進行汽提,含氨蒸汽從脫氨汽提塔塔頂采出,脫氨廢水從脫氨汽提塔塔底采出。
一些實施例中,所述酸性氣體包括CO2,所述脫酸廢水的pH≥8.5。
一些實施例中,所述熱分解脫酸步驟中,采用熱交換器對所述除油除渣廢水加熱,所述熱交換器中的熱源為脫酸塔塔底采出的脫酸廢水和/或步驟S3中的脫氨汽提塔塔頂采出的含氨蒸汽。
一些實施例中,所述堿的用量為5-20g/L;和/或所述堿為氫氧化鈉、氫氧化鉀中的至少一種。
一些實施例中,所述脫氨汽提塔的理論板數(shù)為20-30級,塔板在所述脫氨汽提塔的進料口以下,所述脫氨汽提塔塔底壓力為0.01-0.24MPa,溫度為105-130℃,塔頂壓力為0-0.1MPa,溫度為60-85℃。
一些實施例中,所述脫酸塔為汽提脫酸塔,所述除油除渣廢水由汽提脫酸工藝進行熱分解脫酸。
一些實施例中,所述脫酸塔的塔底壓力為0-0.1MPa,溫度為100-120℃,塔頂?shù)膲毫?/span>0-0.05MPa,溫度為45-60℃。
一些實施例中,所述除油除渣廢水由第一管道和第二管道以進料比1:1.7-3通入脫酸塔,第一管道從脫酸汽提塔的上部通入,第一管道中廢水溫度為38-43℃,第二管道從脫酸汽提塔的中部通入,第二管道中廢水溫度為70-85℃。
一些實施例中,所述除油除渣包括將蘭炭廢水原水加入破乳劑進行破乳,所述破乳劑為油溶性破乳劑,破乳劑的投入量為2g/L-15g/L。
一些實施例中,其特征在于,所述油溶性破乳劑為有機破乳劑SP169和HiTEC152按質(zhì)量比1:1-1.7復(fù)配。
本申請的有益效果:
本申請?zhí)峁┮环N蘭炭廢水的脫氨處理方法,包括除油除渣、熱分解脫酸、脫氨汽提,得到脫氨廢水。本申請通過對含氨廢水加熱使廢水中的碳酸氫根離子、碳酸根離子熱分解為二氧化碳,通過加熱減少二氧化碳等酸性氣體在廢水中的溶解度,使其從廢水中逸出分離,從而提高了廢水的pH值,大大降低了脫氨工序中耗堿量,可將耗堿量降低至5-20kg/噸廢水,節(jié)省了成本,改善了脫氨廢水的出水質(zhì)量,可以實現(xiàn)總氨15mg/L以下,凈化效果明顯。
(發(fā)明人:李祖強;高富寶;李剛;張美英;勇欣)