發(fā)酵制藥廢水具有成分復雜,污染物濃度高,可生化性差等特點,國內(nèi)對該類廢水的處理主要采用生化組合的處理工藝。該工藝雖可去除廢水中的大部分污染物,但對有機污染物的去除效果不佳,出水色度常出現(xiàn)超標現(xiàn)象。2008 年強制施行的《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB 21903—2008)對發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物的排放要求更加嚴格,傳統(tǒng)的生化處理技術已難以滿足新的排放標準要求,因此,尋求適宜的深度處理技術成為許多企業(yè)的當務之急。
目前,應用于發(fā)酵制藥廢水深度處理的方法主要有吸附法、高級氧化法、微電解法、電解法等。其中,三維電解法作為一種新型的電化學處理技術,有著不使用或較少量使用化學藥品,處理構筑物體積小,處理效率高,不發(fā)生二次污染等特點,被廣泛應用于廢水的深度處理中。本研究以某制藥企業(yè)的二級生化出水為研究對象,根據(jù)其水質(zhì)特點采用三維電解法對其進行處理,通過單因素實驗對影響處理效果的各因素進行了研究,在此基礎上,通過正交實驗得到了最佳工藝參數(shù)。最后,采用活性污泥法對電解出水進行了后續(xù)處理。此項研究的目的在于探討該類廢水經(jīng)深度處理后達標排放的可能性。
1 實驗材料與方法
1.1 廢水水質(zhì)
實驗用水為某制藥廠二級生化出水,其水質(zhì)如表1 所示。
1.2 實驗裝置
實驗采用自制的長方形電解槽裝置,見圖1。
電解裝置由電源、曝氣裝置、電解槽及其他附件等組成,電解槽(120 mm×100 mm×120 mm)有效容積為1.2 L,共2 對電極板,陽極采用不銹鋼板,陰極采用石墨板,極板距保持在3 cm,電極板尺寸為70 mm×70 mm。電解槽底部裝有多孔布氣板,孔徑為1 mm,利用空氣壓縮機向反應系統(tǒng)提供適量空氣,用轉(zhuǎn)子流量計控制曝氣量大小,以使粒子均勻地懸浮于容器中。實驗第三極材料采用2.0 mm大小的活性炭顆粒,使用前先用稀硫酸進行表面活化,然后在清水中浸泡24 h,使其充分解吸,再置于烘箱中于105 ℃下烘烤24 h;使用時先用實驗廢水浸泡活性炭,使其達到吸附平衡。
1.3 實驗方法
將約1 L實驗廢水加入到電解槽中,采用空壓機進行曝氣,調(diào)節(jié)電壓、電流至所需值后,接通電源,反應到所需時間后停機,靜置,過濾,取濾液進行水質(zhì)分析。主要考察電解時間、電流密度、pH、活性炭投加量等因素對處理效果的影響。最后,對電解出水采用活性污泥法進行處理,以使最終的處理出水能夠達標排放。
1.4 分析方法
COD、色度、氨氮的測定采用標準方法,紫外-可見光圖譜分析所用儀器為日本島津UV-2550 型紫外-可見光分光光度計,紅外圖譜分析所用儀器為Perkin Elmer 的Spectrum one 型紅外分析光譜儀。
2 結果與討論
2.1 單因素實驗分析
2.1.1電流密度對三維電解效果的影響
根據(jù)相關文獻和預備實驗,確定初始反應條件:進水pH 為5,電解時間為30 min,活性炭投加量為10 g/L。在此條件下,改變電流密度,考察其對三維電解效果的影響,結果如圖2 所示。
由圖2 可知,隨著電流密度的增大,COD 和色度去除率增大。當電流密度由10 mA/cm2 增加至40mA/cm2 時,反應電流通過第三極粒子,COD 去除率的增幅較大,而當電流密度從40 mA/cm2 增大到60mA/cm2 時,COD 去除率的增幅只有9.08%。這是因為電流密度過大,導致在活性炭電解上發(fā)生一些副反應,使得污染物不能很好地通過電解去除,使COD 去除率增幅變小。三維電解的脫色效果十分明顯,通電后,鐵從陽極溶解生成Fe2+,氧在陰極上還原為H2O2,生成的羥基自由基可與發(fā)色或助色基團反應,電解30 min 后,色度去除率即達到了60%以上,出水顏色由淺黃色變成無色。三維電解對氨氮的去除率不高,氨氮靠間接電氧化作用能得到一定的去除,另外,氯離子在陽極上氧化為游離氯,溶于水溶液中形成“活性氯”,其與氨氮反應產(chǎn)生氮氣,也可使氨氮得到一定的去除。綜合考慮處理效果和處理成本,選擇電流密度為40 mA/cm2。
2.1.2電解時間對三維電解效果的影響
在進水pH 為5,活性炭投加量為10 g/L,電流密度為40 mA/cm2 的條件下,考察了電解時間對三維電解效果的影響,結果如圖3 所示。
由圖3 可知,電解10 min 時,COD 去除率達到55.6%,但當電解時間為20 min 時,COD 去除率不升反降,隨著電解時間的進一步延長,COD 去除率又逐漸上升直到平穩(wěn)。這可能是因為反應進行至一定時間,三維電解將部分原來不能被COD 試驗測定的復雜物質(zhì)氧化成能被測定的小分子物質(zhì),使得COD的可測定范圍增大,造成COD 測定值偏高。電解60 min 后可降解有機物已基本被去除。
隨著電解時間的延長,色度去除率呈先上升后下降的趨勢。電解30 min 時,色度去除率就達到80.0%以上,當電解時間為60 min,色度去除率可達到90.0%。但隨電解時間的進一步延長,色度去除率反而降低,這是因為電解時間過長,溶液中溶解的鐵離子增多,導致出水色度增加,色度去除率下降;同時,電解時間過長,會使絮凝污泥量加大,并可能會形成包裹住活性炭顆粒的絮凝物,不利于廢水處理。綜合考慮處理效果和處理成本,選擇電解時間為30 min。
2.1.3 pH 對三維電解效果的影響
在電流密度為40 mA/cm2,活性炭投加量為10g/L,電解時間為30 min 的條件下,考察了pH 對三維電解效果的影響,結果如圖4 所示。
由圖4 可知,色度去除率隨著pH 的增大逐漸減小,當pH 為2~3 時,色度去除率最大,達到90.0%。COD 去除率隨pH 的變化則呈現(xiàn)出一條波浪線,酸性環(huán)境(pH 為2~3)有利于整個體系產(chǎn)生電芬頓效應,產(chǎn)生的·OH 能夠直接氧化難降解有機物,有利于COD 的去除;微堿環(huán)境有利于產(chǎn)生新生態(tài)的Fe2+,絮凝效果好,也有利于COD 的去除。pH 過高,電解槽中可生成大量絮凝體,在陽極表面產(chǎn)生一層不溶于水的墨綠色物質(zhì),阻礙反應的繼續(xù)進行,導致污染物的去除效果降低。綜合考慮處理效果和處理成本,選擇pH 為3。具體參見http://www.yiban123.com更多相關技術文檔。
2.1.4活性炭投加量對三維電解效果的影響
在電流密度為40 mA/cm2,電解時間為30 min,pH 為3 的條件下,改變活性炭投加量(5、10、15、20、25、30 g/L),考察了其對三維電解效果的影響。結果表明,隨著活性炭投加量的增加,COD 和色度去除率呈先上升后下降的趨勢,氨氮去除率則逐漸減小。當活性炭投加量為10 g/L 時,COD 和色度去除率均達到最大,分別為91.8%和90.0%,氨氮去除率達到30%。第三極粒子活性炭投加過量,會增加其相互接觸造成短路,影響被感應而帶電的第三極粒子電解的形成,嚴重時會導致部分粒子電解沉淀在反應器底部,導致廢水處理效果降低。根據(jù)實驗結果,選取活性炭投加量為10 g/L。
2.2 正交實驗分析
根據(jù)單因素實驗結果,以電流密度、電解時間、pH、活性炭投加量為影響因素,COD 去除率為評價指標(因影響因素較多,稀釋倍數(shù)法測定色度的方法不精確)進行了正交實驗,結果如表2 所示。
由表2 可知,4 個因素對處理效果的影響順序依次為電流密度>pH>電解時間>活性炭投加量;最佳水平組合:電流密度為50 mA/cm2,電解時間為40 min,pH 為3,活性炭投加量為15 g/L。
2.3 生化處理
因為電解出水中的氨氮比較高,所以需進行電解后續(xù)的生化處理。接種污泥取自污水處理廠的二沉池,培養(yǎng)馴化過程中投入電解出水,逐步將處理水的投加量由5%增加至100%,直至出現(xiàn)指示生物,馴化過程歷時1 個月。將最佳電解條件下(電流密度50 mA/cm2,電解時間40 min,pH 為3,活性炭投加量15 g/L)處理的出水投入到馴化好的活性污泥反應器中,在反應溫度為25 ℃,曝氣時間為8 h 的條件下進行生化處理,結果如表3 所示。
實驗結果表明,電解出水經(jīng)活性污泥法處理后,出水COD 和色度變化不大,而氨氮去除率高達90%。這是因為廢水中大部分有機物已在電解中去除。電解出水經(jīng)活性污泥法處理后達到《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB 21903—2008)的要求。具體參見http://www.yiban123.com更多相關技術文檔。
3 結論
本實驗采用三維電解法對發(fā)酵制藥廢水二級生化出水進行了深度處理,并用活性污泥法進行了后續(xù)處理,結果表明:
(1)廢水經(jīng)三維電解與活性污泥法組合工藝處理后,出水水質(zhì)達到了《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB 21903—2008)的要求。因此,采用三維電解與活性污泥法組合工藝處理發(fā)酵類制藥廢水生化出水的方法可行。
(2)正交實驗結果表明,發(fā)酵制藥廢水二級生化出水三維電解的最佳反應條件:電流密度為50mA/cm2,電解時間為40 min,pH 為3,活性炭投加量為15 g/L。各因素對三維電解處理效果的影響順序依次為電流密度>pH>電解時間>活性炭投加量。