甜菊糖產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所排廢水主要包括浸泡廢水、酸堿性廢水等,廢水中主要污染物有:有機(jī)污染物(COD、BOD)、懸浮物、酸、堿等。該類廢水有機(jī)污染物含量高,且含有酸、堿(不定期排放),水質(zhì)時(shí)段波動(dòng)大,導(dǎo)致污水排放不穩(wěn)定,因此需采取一定的處理措施,保持廢水穩(wěn)定的處理效率是必要的。采用了曝氣生物濾池加沉淀池的處理工藝, 對甜葉菊制提甜菊糖過程中產(chǎn)生的廢水進(jìn)行處理,詳細(xì)分析了工程調(diào)試情況,取得了較好的效果。
由于廢水中含有大量的三價(jià)鐵離子, 導(dǎo)致生化處理后水質(zhì) 顏色發(fā)黃, 而且由于鐵離子的絮凝作用, 使出水帶有細(xì)小的懸浮物,難以沉降。在傳統(tǒng)處理工藝(UASB 池+接觸氧化池+曝氣生物濾池)處理后,COD 的含量超出出水標(biāo)準(zhǔn):COD≤100 mg/L,為此采取處理工藝:出水先加NaOH 調(diào)節(jié) pH,然后進(jìn)入沉淀池,并加入聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM),使三價(jià)鐵離子形成沉淀,從而有效的去除了水中的懸浮物,COD 的含量也降到標(biāo)準(zhǔn)以下,再進(jìn)行加 H2SO4 調(diào)節(jié) pH,使出 水達(dá)標(biāo)排放。處理工藝見下圖:
前端的生化處理控制好進(jìn)水、曝氣、污泥回流及排泥等, 可以有效去除COD,不過出水明顯呈現(xiàn)淡黃色且有大量細(xì)小 難沉降的懸浮物,且不能達(dá)標(biāo)排放,通過實(shí)驗(yàn)室分析和小試研究,對曝氣生物濾池出水進(jìn)行深度處理,加入NaOH 調(diào)節(jié)pH,并加入適量的PAC、PAM,可迅速實(shí)現(xiàn)泥水分離。其中pH 在 10~11、5 %PAC 加入量為4~5 mL、2 ‰ PAM 加入量為1~2 mL 時(shí),調(diào)試工藝處理效果最明顯,是最佳選擇配比。
由此可見,pH、PAC、PAM 幾個(gè)重要的參數(shù)是出水深度 處理的關(guān)鍵因素, 經(jīng)過測算, 藥劑的使用量都在合理范圍之內(nèi)。
甜菊糖生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生含有大量有機(jī)物的廢水, 通常屬于 較難處理的高濃度有機(jī)廢水之一,因提取物產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝不 同而差異較大,水質(zhì)波動(dòng)較大,需結(jié)合傳統(tǒng)工藝,采取針對性 的處理工藝,解決污水處理的難題。具體參見http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
在曝氣生物濾池處理工藝的基礎(chǔ)上增加了沉淀池,且通過調(diào)節(jié)pH,加入聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺,有效的降低了出水中的懸浮物,COD 濃度也得到了降低,為甜葉菊制提中廢水深度處理提供了新的工藝。