聚酯廢水中主要污染物為乙二酯、乙二醇、乙酸乙甘醇、對苯二甲酸及其中間產(chǎn)物和低聚物, 其中醛類物質(zhì)是毒性很強的污染物。目前國內(nèi)對此類廢水處理方法有活性污泥法、厭氧處理工藝、物化) 生化組合處理工藝等, 但出水難以達到《污水綜合排放標準》( GB 8978 ) 1996) 一級排放標準。MBR 通過膜組件的高效分離作用, 大大提高了泥水分離效率, 并且由于曝氣池中活性污泥濃度的增大和污泥中特效菌的出現(xiàn), 提高了生化反應(yīng)速率, 近年來在污水深度處理回用中得到廣泛應(yīng)用研究, 但用于高濃度聚酯廢水尚未見報道。
江蘇某化纖廠為聚酯生產(chǎn)廠, 生產(chǎn)過程中企業(yè)排放的聚酯廢水的CODCr高達3 萬~ 6 萬mg/ L; 酸性強, pH 為3~ 5; 無色透明且有刺激性氣味, 廢水排放總量為150 m3 / d。該廢水生化性較差, BOD/COD 為0. 27。針對此類廢水水質(zhì)特點, 在實驗室研究基礎(chǔ)上, 采用UASB-水解酸化-接觸氧化-MBR 工藝, 經(jīng)過實際運行, 處理后出水各項指標均達到了GB 8978 ) 1996 一級標準。
1廢水水質(zhì)及水量
廢水主要來源于酯化反應(yīng)和縮聚反應(yīng)過程中產(chǎn)生的廢水,另外切粒工序還有少量冷卻廢水產(chǎn)生。廢水水質(zhì)及排放標準見表1。
2廢水處理工程
2.1工藝流程(見圖1)
2.2主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)
(1)吹脫塔。1座,尺寸1.8m@6m,有效容積16m3,HRT3h,進水pH3~5,CODCr3萬~6萬mg/L。吹脫去除廢水中的揮發(fā)性污染物,經(jīng)吹脫塔后出水CODCr約為13000mg/L。
(2)pH調(diào)節(jié)池。為均衡水質(zhì)水量,設(shè)自動投藥設(shè)備1套,由pH測控儀控制,自動投加NaOH并調(diào)節(jié)pH至10.5~11。
(3)UASB反應(yīng)池。4座,半地上式,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),凈尺寸3.5m@3.5m@8m,有效水深7.5m,反應(yīng)區(qū)容積為367.5m3,HRT36.45h。三相分離器由碳鋼構(gòu)成,其集氣室隙縫部分的面積占反應(yīng)器全部面積的15%;集氣室的高度在1.5m;在集氣室內(nèi)應(yīng)保持氣液界面以釋放和收集氣體,防止浮渣或泡沫層的形成;在集氣室的上部設(shè)置消泡噴嘴,當(dāng)處理污水有嚴重泡沫問題時進行消泡;反射板與隙縫之間的遮蓋為200mm,以避免上升的氣體進入沉淀室。
(4)水解酸化池。1座,地下式,3.4m@4m@4.5m,有效高度為4m,HRT13h,采用彈性組合填料,填料直徑為150mm,有效體積為60%。水解酸化池主要起緩沖作用。
(5)接觸氧化池。2座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸分別為3m@8m@4.5m和4.5m@6m@4.5m,串聯(lián)組成,HRT3614h?諝庥葿K5009羅茨風(fēng)機供給,經(jīng)膜片式微孔曝氣器進入廢水中,DO為2mg/L。池內(nèi)安裝彈性組合填料,填料層高2m,有效體積為60%。
(6)沉淀池。1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸3m@4m@4.5m,HRT8.64h。
(7)MBR反應(yīng)池。1座,尺寸5m@4m@4.5m,有效高度為4m,HRT21.6h,由羅茨風(fēng)機曝氣,DO為2mg/L。膜組件為日本三菱麗陽公司提供的SUR334性中空絲膜,過濾通量為0.1m3/(m2#d),活性污泥MLSS保持在5000~12000mg/L。
3運行效果及討論
3.1UASB反應(yīng)池的啟動和運行UASB反應(yīng)池在啟動時加入接種顆粒污泥,接種泥層約2m。啟動時直接進生產(chǎn)廢水,當(dāng)種泥適應(yīng)后,逐步增加進水水量和濃度以提高厭氧池的容積負荷。進水水量從36m3/d逐漸增加至100m3/d,進水CODCr從1000mg/L逐漸提高至13000mg/L。容積負荷從0.39kgCODCr/(m3#d)逐漸提高,每次容積負荷提高幅度為0.5kgCODCr/(m3#d)。每次容積負荷提高后需穩(wěn)定運行3~6d,CODCr去除率達80%時再進入下一周期,直至容積負荷達到14.16kgCODCr/(m3#d)。
3.2接觸氧化池的運行
運行初期,由于UASB反應(yīng)池的水力負荷較低,出水量小,故水解酸化池、接觸氧化池中水較清,接觸氧化池填料上掛膜量少,CODCr去除率低。待UASB反應(yīng)池穩(wěn)定運行后,曝氣池內(nèi)污泥大量生長并懸浮于水體中,從UASB反應(yīng)池來的廢水在廊道流動過程中與污泥進行大面積的接觸,廢水中含有的鐘蟲、線蟲等微生物將廢水中經(jīng)厭氧分解后產(chǎn)生的低碳鏈物質(zhì)進行吸收氧化分解,經(jīng)過處理的廢水進入沉淀池。隨著接觸氧化池進水量逐漸增大,填料上滋生了一層生物膜,初期的生物膜顏色為黑色,活性差,含有大量桿菌和微球菌;經(jīng)過數(shù)日的曝氣后,生物膜顏色由黑轉(zhuǎn)為土黃色,活性良好的污泥漸漸粘附在填料上生成良好的生物膜,CODCr去除率穩(wěn)定在90%左右。
3.3MBR反應(yīng)池的運行
MBR安裝好后浸沒在水中,待接觸氧化池馴化好后,從接觸氧化池直接抽出一定的泥水在MBR反應(yīng)池中接種馴化,當(dāng)MBR反應(yīng)池的活性污泥MLSS達到3000mg/L時,啟動自吸泵。MBR反應(yīng)池的液位通過精密液位浮球控制,自吸泵在液位穩(wěn)定在一定范圍時運行,運行時采用開機9min、停3min的間歇方式,自吸泵的出水直接排放。由于采用了MBR工藝,大大提高了反應(yīng)池的活性污泥濃度,從而有效地提高了有機污染物的去除效果;同時由于膜的攔截作用,省掉了二沉池,降低了建設(shè)投資成本。MBR工藝對污泥的泥量有要求,當(dāng)膜活性污泥MLSS保持在5000~12000mg/L時,膜處理的效果非常好,但是在運行過程中如果污泥不及時排放,就會增大膜的吸壓,最終會導(dǎo)致膜絲堵塞、出水惡化;當(dāng)活性污泥MLSS低于3000mg/L時,會導(dǎo)致膜的不正常運行,影響了膜處理的效果,同時還縮短了膜的更換周期。在此工藝中MBR反應(yīng)池的CODCr負荷為0.625kg/(m3#d)。在運行過程中要注意膜污染,當(dāng)吸壓超過最初吸壓0.03MPa時,應(yīng)對膜進行清洗。運行15d后進行清洗,先用清水將膜表面的沉積污泥沖洗干凈,然后用1%NaOH+115%NaClO溶液浸泡膜7h,再用1%的硫酸溶液浸泡5h。
反沖洗步驟:
①將自吸泵及主風(fēng)機打到停;
②將膜軟管前面的球閥關(guān)閉后打開快接頭(注意密封墊不要脫落),用漏斗或細軟管將配好的35L藥液經(jīng)軟管慢慢注入到膜中;
③靜置80min;
④打開主風(fēng)機,曝氣40min;
⑤打開膜軟管前面的球閥,打開自吸泵將流量調(diào)整為正常流量的一半運行30min。沖洗水采用自來水,反沖洗壓力為自來水壓力,反沖洗流量為90L/min。反沖洗后,膜通量恢復(fù)到01098m3/(m2#d),恢復(fù)率為98%。當(dāng)MLSS達到12000mg/L時,停機排出污泥并把污泥送至鍋爐房與煤一起焚燒。
3.4工藝處理效果
工程穩(wěn)定運行3個月后,各工段出水水質(zhì)情況見表2。
由表2可以看出,廢水經(jīng)過UASB)水解酸化)接觸氧化)MBR工藝處理后,最終可達《污水綜合排放標準》(GB8978)1996)一級標準。經(jīng)環(huán)保部門測定,按進水平均CODCr35000mg/L計,可減少CODCr排放1833.6t/a。具體參見http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
4技術(shù)經(jīng)濟分析
本工程總投資143萬元,其中土建58萬元,設(shè)備85萬元。廢水處理運行成本為2.05元/m3,其中藥劑0.85元/m3,電費0.31元/m3,人工費0.26元/m3。MBR全套投資約12萬元,其中膜為10萬元,膜使用壽命約3a,膜處理廢水的費用約0.63元/m3。
5結(jié)論
(1)采用UASB)水解酸化)接觸氧化)MBR工藝對高濃度聚酯廢水具有良好的處理效果,耐沖擊負荷能力強。由于采用MBR,使工藝流程簡化,大大減少了操作維護的難度,在PLC系統(tǒng)的控制下,操作更為簡便,處理后的出水各項指標均達到GB8978)1996一級標準。
(2)UASB在整個工藝中對CODCr去除起著重要的作用,反應(yīng)器中厭氧顆粒污泥的接種及馴化對穩(wěn)定運行至關(guān)重要。
(3)采用MBR工藝,充分保證了處理效果,與其他方法如活性炭吸附作為三級處理相比,無論建設(shè)費用還是操作費用都有明顯的優(yōu)勢。
(4)MBR工藝對污泥的泥量有要求,當(dāng)對膜活性污泥MLSS保持在5000~12000mg/L時,MBR處理的效果非常好,但是在運行過程中污泥排放不及時會直接導(dǎo)致膜的不正常運行,影響膜處理的效果,同時還會縮短膜的更換周期。