某公司有機(jī)分廠乙炔工段采用電石濕法生產(chǎn)乙炔,供聚乙烯醇(PVA)生產(chǎn)。排放的電石渣漿
廢水經(jīng)渣漿池沉淀后,上部清液排入公司污水
管網(wǎng),未經(jīng)任何處理和其它污水混和后排放。由于這部分污水堿性高、S
2-、CODcr含量高,且流量大,是公司重點(diǎn)污染源。
近幾年,聚乙烯醇產(chǎn)量大幅度提高,乙炔發(fā)生器排出的渣漿
廢水量增加了80%,高達(dá)37 m
3/h,因此這部分渣漿
廢水對(duì)公司總排水水質(zhì)的影響更加突出。由于我公司污水排放點(diǎn)處于石家莊市飲用水河流的上游,按環(huán)保部門的要求,公司排水必須達(dá)到一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)考察、論證,確定采用渣漿
廢水閉路循環(huán)利用的方案,保證了公司總排水達(dá)到國家一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
1 廢水水量及水質(zhì)
電石渣漿廢水不僅含有難以處理的乙炔氣體。S2-,而且pH值高,水質(zhì)、水量具有隨機(jī)性和多變性,被認(rèn)為是處理難度較大、治理成本高的一類廢水。如果采用處理排放的處置措施則投入較大。而乙炔發(fā)生器電石反應(yīng)用水對(duì)水質(zhì)要求不高,電石渣漿廢水進(jìn)行二級(jí)沉淀處理,去除其中的懸浮物后,完全可供電石反應(yīng)用水使用。水質(zhì)見表1。
表1 電石廢水水質(zhì) mg·L-1 |
組份 |
CODcr |
SS |
pH |
C2h2 |
S2- |
含量 |
1000~1200 |
150~180 |
12~13 |
200~300 |
260~320 | |
2 廢水處理及回用工藝流程
廢水處理回用工藝流程如圖1所示。
深井水與清凈廢水(含NaCIO,主要去除乙炔氣體中的S2-)在冷卻塔內(nèi)冷卻乙炔氣體后,進(jìn)人乙炔發(fā)生器。
乙炔發(fā)生器產(chǎn)生的渣漿廢水進(jìn)入渣漿收集池,再用泥漿泵輸送到渣漿沉淀池,在池中進(jìn)行沉淀處理。上部清液經(jīng)溢流進(jìn)人豎流式二級(jí)沉淀池中,進(jìn)行充分沉淀,使廢水中Ca(OH)2微粒再次沉降,清液溢流入集水池,用清水泵送入乙炔發(fā)生器,與冷卻塔廢水混合后在乙炔發(fā)生器內(nèi)與電石進(jìn)行反應(yīng),使高PH、高S2-、CODcr廢水得以閉路循環(huán)使用。
經(jīng)二次沉淀深度處理的廢水,水質(zhì)得到顯著提高,經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行證明,完全滿足乙炔發(fā)生器內(nèi)電石反應(yīng)的工藝要求。其水質(zhì)見表2。
表2 處理后的廢水水質(zhì) mg·L-1 |
組份 |
CODcr |
SS |
pH |
C2h2 |
S2- |
含量 |
1000~1200 |
20~50 |
12~13 |
100~150 |
180~240 | |
該項(xiàng)目完成后,用電石渣漿廢水作為乙炔發(fā)生器電石反應(yīng)用水,替代了大量的深井水,節(jié)約了水資源。為保障生產(chǎn)安全、穩(wěn)定運(yùn)行,還需用少量深井水調(diào)節(jié)乙炔發(fā)生器反應(yīng)過程中的溫度達(dá)到工藝要求及乙炔發(fā)生器系統(tǒng)的水平衡。乙炔發(fā)生器水平衡見圖2。
3 經(jīng)濟(jì)效益
3.1 節(jié)水
渣漿澄清水回用于乙炔發(fā)生器,每小時(shí)可節(jié)約深井水37m3,按每年實(shí)際生產(chǎn)天數(shù)330 d計(jì),la可節(jié)約深井水37×24×330=29.30×104m3,以每立方米深井水0.73元(公司財(cái)務(wù)處提供)計(jì)算,可節(jié)約資金29.30×0.73= 21.39萬元。
3.2 減少排污費(fèi)
把電石渣漿水回用,減少了公司排水的總量,同時(shí)排水水質(zhì)由二級(jí)提高到一級(jí),按以往收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算每年可少繳排污費(fèi)3.8萬元。
3.3 投資及回收
該工程總投資為35萬元,其中土建費(fèi)20萬元,設(shè)備安裝費(fèi)15萬元。年產(chǎn)生效益25.19萬元。約用1.5a可收回全部投資。此項(xiàng)工程的應(yīng)用為公司帶來了一定的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)具有顯著的社會(huì)環(huán)境效益。來源:中華環(huán)保互聯(lián)網(wǎng)