1 提標改造項目概況
廣東地區(qū)某鎮(zhèn)污水處理廠,已建污水處理設施兩期,污水處理規(guī)模共50 000m3/d,根據該廠歷年的進水水質數據趨勢分析,項目設計進水水質如下:
CODCr:120~300mg/ L;BOD5:60~150mg/ L;SS: 100~200mg/L;NH3-N:20~30mg/L;TN:30~40mg/L;
TP:2~4mg/L。
項目提標改造后的設計出水水質按照《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級A標準
(未提標前為一級B標準)和廣東省《水污染物排放限值》(DB 44/26—2001)第二時段一級標準的較嚴值執(zhí)行(見下表)。
陳村污水處理廠設計出水水質 (單位:mg/L)
2 提標改造項目工藝設計
2.1 項目原處理工藝、現(xiàn)狀及存在問題
該項目的原處理工藝流程為:污水→粗格柵及提升泵房→配水井→細格柵及旋流沉砂池→CASS生化處理池→液氯接觸消毒池→出水提升泵房→尾水排放;CASS池底泥排入污泥池后由泵入帶式壓濾機濃縮脫水后外運處理。
根據污水處理廠歷年的運行情況,提標前污水處理后的水質指標均可穩(wěn)定達到出水標準要求,達標率為100 %。提標改造設計的出水標準,COD、BOD、TN、NH3-N、TP的達標保證率為100%,其中TN、NH3-N、TP的最大值接近出水標準,安全預留空間相對較小;SS超出新標準較多,達標保證率為73%。故提標改造重點控制的污染指標為SS以及TP、NH3-N和TN。
現(xiàn)狀水量基本達到了設計水量,但現(xiàn)狀的進水水質濃度較低,與設計的進水水質濃度存在較大差異。進水營養(yǎng)物質(BOD)偏低,碳氮比(BOD/TN)較低,反硝化細菌的生物活性受到抑制,降低了反硝化效率,影響TN去除效率,F(xiàn)狀運行TN去除率在50%左右。
2.2 污染物穩(wěn)定達標的對策
NH3-N,在CASS池內提高污泥濃度、提高曝氣量,增加硝化反應效能,達到更好的去除效果;深度處理技術SS主要是混凝沉淀、過濾法等;針對TP,采用投加化學藥物進行化學除磷;TN的去除是反硝化過程,選擇反硝化深床濾池做為深度處理工藝,可在原CASS池前端去除TN的基礎上,保證TN穩(wěn)定達標。該濾池反硝化和過濾同時運行,SS、TP可同時過濾去除。
1.1 提標改造項目總體工藝設計
項目的總體工藝流程設計為:污水→粗格柵及提升泵房→配水井→細格柵及旋流沉砂池→CASS生化處理池→調蓄池(原二期液氯接觸消毒池)→中間提升泵房(原出水提升泵房)→反硝化深床濾池→紫外消毒池(新建)→出水提升泵房(新建)→尾水排放。
原二期工程(30 000m3/d)CASS池僅建設一座,分兩格運行,排水水量變化過大,設置調蓄池調節(jié)水量,保證后續(xù)反硝化深床濾池水量平均運行。反硝化深床濾池(含反沖洗泵房)與紫外線消毒池、出水提升泵房合建,在原一期液氯接觸消毒池拆除后的位置建設。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.yiban123.com更多相關技術文檔。
2 反硝化深床濾池設計
2.1 反硝化深床濾池影響因素
反硝化是在缺氧的狀態(tài)下,污水中的反硝化細菌將硝酸氮(NO3-N)和亞硝酸氮(NO2-N)還原成氣態(tài)氮(N2)的過程。除池容之外,其他影響反硝化效果的因素有,1)碳(C)源:反硝化反應是由異養(yǎng)微生物完成的生化反應,其在溶解氧濃度極低的條件下,利用硝酸鹽中的氧作為電子受體,有機物作為碳源及電子供體。當BOD/TN>3~5時,可認為C源充足;2)溫度:最適宜的溫度范圍是20℃~40℃,溫度低于5℃時,反應速率會下降;3)pH值:反硝化過程的最適宜pH值為7.0~7.5;4)溶解氧:最好控制在0.5mg/L以下,以免過多消耗外加的碳源;5)有毒物質。
該項目地處我國南方,且主要收集處理生活污水,水溫、pH、有毒物質等水質指標較穩(wěn)定,故影響因素主要是溶解氧和C源。為防止濾池前的跌水充氧,污水管道均采用淹沒進水,以減少溶解氧的影響。C源則嚴重不足,需外加C源。
3.2 外加C源分析及投加量
(1)外加C源的選擇:乙酸鈉做為常用外加C源,比淀粉易溶于水,無殘留和污泥絮體,不含有氮、磷等營養(yǎng)物質;淀粉需轉化為低分子有機酸才能被微生物利用,反硝化速率要遠低于甲醇、乙醇、乙酸鈉。乙酸鈉相對于甲醇、乙醇,不屬于易燃易爆的危險品,方便運輸及儲存,且價格也相對便宜,故選擇乙酸鈉做為外加C源(市售溶液濃度為20%)。
( 2 ) 外加C源投加量: 結合現(xiàn)有的水質資料
該次設計去除的T N 量按5 m g / L 考慮, 外加C 源按Cm(COD)=5N投加,則需投加COD約25mg/L,乙酸鈉COD當量為0.68[5],則乙酸鈉投加量為36.8mg/L。
3.2 反硝化深床濾池結構及設計原理
反硝化深床濾池為降流式填充床缺氧脫氮濾池,由濾池本體、濾料、反沖洗系統(tǒng)、自控系統(tǒng)等組成。由頂部進水、渠道布水;采用特殊規(guī)格及形狀的石英砂作為反硝化生物的掛膜介質, 同時深床又是硝酸氮(NO3-N)、亞硝酸氮(NO2-N)、懸浮物極好的去除場所。2~4mm介質的比表面積較大。1.83m深介質的濾床足以避免竄流或穿透現(xiàn)象。均質石英砂允許固體雜質透過濾床的表層,深入濾料深處,達到整個濾池縱深截留固體物,在反沖洗周期區(qū)間,每平方米過濾面積能保證截留≥7.3kg固體懸浮物的高負荷,從而可大大延長濾池過濾周期,減少了反沖洗次數,并能輕松應對峰值流量或處理污水污泥的膨脹等異常情況。懸浮物不斷的被截留會增加水頭損失,因此需要反沖洗以去除截留的固體物。由于固體物負荷高、床體深,因此需要較高強度的反沖洗。濾池采用氣、水協(xié)同進行反沖洗。反沖洗模擬人的搓手模式,大量強有力的空氣使濾料相互搓擦,使截留的SS全部清洗出池,沖洗用水一般為總量的1%~3%。反沖洗污水返回至前段處理單元。
3.3 反硝化深床濾池設計參數
(1)項目的污水處理量為50 000m3/d,濾池分6組設計,5組運行,1組備用,其中一組進行反沖洗時運行備用濾池。故每組濾池處理水量10 000m3/d。變化系數K=1.38,單組平均設計流量416.67m3/h,最大設計流量575m3/h;設計平均濾速按7m/h,過濾面積為59.5m2,根據用地形狀尺寸,每組池內尺寸為12.2m×4.88m。設計峰值濾速為9.66m/h。
(2)濾池高程按5.45m設計,超高0.78m,布水裝置(由專業(yè)公司提供)高0.77m,有效水深3.9m。有效停留時間33.4min(峰值時為24.2min)。濾池內部總水頭損失2.95m,出水消毒后經尾水提升泵排入受納水體。
(3)水反沖洗強度取15m3/m2 h,單池反沖洗水量
893m3/h,采用濾后水反沖;空氣反沖洗強度取92m3/m2 h,單池反沖洗空氣量5477.31m3/h。采用氣水分布濾磚技術,形成空氣反射內腔,氣水混合從相鄰磚間隙強力噴出,分布整個濾池,形成均勻及強力氣水反沖。反沖洗周期按48小時進行1次,每次歷時5~8min。
(4)反硝化過程中硝態(tài)氮轉化成的氮氣氣泡被濾床生物膜截留,聚集于介質表層,須借助外力對其進行擾動脫穩(wěn)排出池體,恢復水頭,故濾池設驅氮設備,將N2更快速吹脫入空氣中。驅氮強度按15m /m h設計,頻率4小時1次,歷時0.5~2min。
4 結語
項目實施以上提標改造設施建設后,2 018年年底進行了環(huán)保監(jiān)測及驗收,出水水質情況為:C ODCr: 16~25mg/L;BOD5:3.4~5.6mg/L;SS:5~9mg/L;NH3-N:0.142~0.675mg/L;TN:9.35~13.3mg/L;TP:0.07~0.39mg/L;糞大腸菌群數800~900個/L。各項污染指標均滿足排放標準。
反硝化深床濾池應用于污水處理廠提標改造的深度處理,對TN、TP、SS的去除均有明顯效果。調試過程根據CASS出水情況調節(jié)外加C源量,投加量略低于設計投加量。(來源:廣東順建規(guī)劃設計研究院有限公司)