工程概況
江西某化工企業(yè)主要生產(chǎn)頭孢類產(chǎn)品的中間體,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生一定量的廢水,其鹽度高、色度深、毒性大。由于企業(yè)增產(chǎn),原處理工藝已經(jīng)無法達到排放標準。為此決定在原工藝基礎上進行改造,出水水質(zhì)需滿足《化學合成類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21904—2008)。
工藝流程
原工藝采用水解池與接觸氧化池交替串聯(lián)模式,但無法將高COD、高氨氮廢水處理達到《化學合成類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21904—2008)。原水解池、接觸氧化池容積偏小,生化反應不夠充分,二級反應池和二級沉淀池閑置,故需對該工藝進行改造。
將高濃度廢水與低濃度廢水進行分質(zhì)分流收集,根據(jù)設計工藝流程,改造后處理能力為120m3/d。對原調(diào)節(jié)池的單一收集方式進行整改,低濃度廢水與高濃度廢水分開收集,并且分別處理,最終合并處理。對高濃度混合廢水,采用鐵碳微電解、Fenton高級氧化等工藝降低COD含量。為了應對混合廢水中部分高氨氮廢水,除了設置AO池反硝化工藝外,還專門設置MAP預處理工藝用以去除該部分廢水中的氨氮。對原水解酸化和接觸氧化工藝進行ABR厭氧改造,高濃度廢水經(jīng)過預處理后與低濃度廢水匯合進入ABR進行厭氧處理。生化反應后的出水進行深度物化處理,進一步降解廢水中難生化物質(zhì),提高廢水的可生化性,沉淀出水進入BAF進行深度處理,以保證出水水質(zhì)達到排放標準。
實際運行結(jié)果及分析
反應器的啟動
、貯BR反應器
ABR由原水解酸化和接觸氧化工藝改造而成,接種污泥來自江西某污水處理廠厭氧污泥,初期啟動控制有機負荷為0.5kg/(m3·d),逐步提高有機負荷。接種運行90d后,整體污泥濃度約為7~9g/L,運行趨于穩(wěn)定。隨著調(diào)試的進行,ABR反應器對COD的去除效率趨于升高,去除率由起初的3%穩(wěn)步提升,污泥也由白灰色轉(zhuǎn)變?yōu)楹谏w粒狀。系統(tǒng)運行穩(wěn)定后對COD的去除率可達到30%左右。反應器出水COD穩(wěn)定在2000mg/L左右,其波動范圍可控,反應器啟動正常。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.yiban123.com更多相關技術文檔。
、贏/O池
A/O池的接種分兩次進行,前后相差5d,第一
次接種污泥量為15t,污泥來自江西某生活污水處理廠,由于是在冬季進行接種,天氣寒冷污泥生長非常緩慢,第一次接種效果不明顯,于是又進行了第二次污泥接種,接種后進行悶曝。新建的A/O一體池加蓋水泥蓋板,使其能在冬季環(huán)境溫度為2℃時,保證好氧池內(nèi)水溫>18℃,給污泥生長提供了良好的生長環(huán)境。第二次接種后2d污泥沉降比(SV30)為6.5%,15d后上升到16%,45d后穩(wěn)定在24%~28%,污泥生長良好并伴有大量菌膠團。控制缺氧池溶解氧為0.2~0.5mg/L,好氧池為2~4mg/L,硝化液回流比為200%,污泥回流比為75%,MLSS穩(wěn)定在3500mg/L,用時兩個月活性污泥馴化基本完成,反應器啟動成功。
結(jié)論
、俨捎肕AP+鐵碳芬頓+ABR+A/O組合工藝處理該高氨氮、高濃度有機廢水,處理效果理想,系統(tǒng)穩(wěn)定,抗沖擊負荷較強,對COD和NH3-N的去除率分別可達到98%和87%以上,出水水質(zhì)可達到《化學合成類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21904—2008)。
、阼F碳芬頓高級氧化組合工藝對COD去除效果明顯,運行穩(wěn)定后對COD的去除率可達60%以上,并且能夠破壞有機物大分子結(jié)構(gòu),提高廢水的可生化性。
③采用MAP法和缺氧池反硝化脫氮工藝,物化和生化工藝相組合,保證氨氮的去除率,處理高氮廢水有較好效果,回收沉淀磷酸銨鎂還可以作為肥料。