保定某生活垃圾填埋場(chǎng)于2001年建成并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限15 a。該垃圾填埋場(chǎng)設(shè)計(jì)總庫容372萬m3,日處理垃圾1 000余m3,局部垃圾填埋厚度已達(dá)20多m。在垃圾填埋處理過程中,場(chǎng)區(qū)產(chǎn)生了大量垃圾滲濾液,其中不但含有多種有毒有害污染物,還含有大量難降解有機(jī)物,若處理不當(dāng)會(huì)給周圍環(huán)境造成很大的危害。為了避免垃圾填埋產(chǎn)生二次污染,同時(shí)減少垃圾填埋降塵噴淋時(shí)的優(yōu)質(zhì)水取用量,采用中溫厭氧/生物脫氮/MBR/NF/RO組合工藝對(duì)垃圾滲濾液進(jìn)行處理,并將處理出水回用于場(chǎng)區(qū)降塵等雜用用途,為場(chǎng)區(qū)污染零排放奠定了基礎(chǔ)。
1 進(jìn)水水質(zhì)和排放標(biāo)準(zhǔn)
該垃圾填埋場(chǎng)采用厭氧填埋工藝,滲濾液水質(zhì)波動(dòng)幅度大、濃度高且可生化性較差,根據(jù)建設(shè)方提供的水質(zhì)數(shù)據(jù),并結(jié)合其他相似工程的進(jìn)水水質(zhì)狀況〔1, 2〕,對(duì)滲濾液處理站進(jìn)水水質(zhì)采取保守設(shè)計(jì);同時(shí),要求處理后的出水水質(zhì)達(dá)到《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16889—2008)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),其主要指標(biāo)的進(jìn)水水質(zhì)及出水標(biāo)準(zhǔn)見表 1。
2 工藝流程
目前國內(nèi)外見諸報(bào)道的以膜工藝為核心的滲濾液處理技術(shù),取得了較好的處理效果〔3, 4〕。結(jié)合該垃圾處理項(xiàng)目滲濾液產(chǎn)量及水質(zhì)實(shí)際情況,采用中溫厭氧/兩級(jí)生物脫氮/MBR/NF/RO組合工藝對(duì)垃圾滲濾液進(jìn)行處理,該滲濾液處理工藝流程見圖 1。
來自垃圾填埋場(chǎng)的滲濾液自流進(jìn)入調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池中均化水量水質(zhì);之后,由潛污泵提升進(jìn)入中溫厭氧反應(yīng)器,可分解滲濾液中的大部分有機(jī)物,CODCr、BOD5得到初步降解,并提高滲濾液的可生化性;出水自流進(jìn)入兩級(jí)脫氮系統(tǒng),經(jīng)過反硝化—硝化—再反硝化—再硝化的系列反應(yīng),將水中高濃度的氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮最后轉(zhuǎn)化為氮?dú)馀懦瑫r(shí)有機(jī)物也得到大幅降解(為提高脫氮效果,設(shè)置硝化液回流系統(tǒng));完成脫氮的滲濾液自流進(jìn)入浸沒式MBR系統(tǒng),通過MBR系統(tǒng)中生物降解和膜過濾的綜合作用,進(jìn)一步去除滲濾液中難降解有機(jī)物及大部分懸浮物,以滿足NF系統(tǒng)的進(jìn)水要求;MBR出水經(jīng)自吸泵輸入NF系統(tǒng),將大部分CODCr、BOD5、二價(jià)離子及色度截留;NF系統(tǒng)后設(shè)置反滲透系統(tǒng),濾除納濾系統(tǒng)無法截留的一價(jià)鹽離子以及剩余的氨氮、CODCr、BOD5等污染物,同時(shí)將滲濾液色度進(jìn)行脫除。出水水質(zhì)優(yōu)于《生活垃圾填埋場(chǎng)污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16889—2008),可將其回用于場(chǎng)區(qū)除塵等雜用用途。
厭氧系統(tǒng)產(chǎn)生的沼氣輸送至場(chǎng)區(qū)沼氣發(fā)電站。MBR系統(tǒng)和反滲透系統(tǒng)產(chǎn)生的濃縮液回流至調(diào)節(jié)池再處理。滲濾液處理系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥經(jīng)濃縮脫水后輸送至垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行衛(wèi)生填埋處理。
3 工程設(shè)計(jì)
3.1 調(diào)節(jié)池
根據(jù)建設(shè)方實(shí)測(cè)水量數(shù)據(jù),并考慮未來垃圾填埋量,該垃圾滲濾液處理規(guī)模按150 m3/d算。
由于垃圾滲濾液水量水質(zhì)不均勻,綜合考慮經(jīng)濟(jì)、地形條件,設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)池有效容積150 m3,有效水深4.5 m,停留時(shí)間為24 h,以保障后續(xù)處理系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。為避免調(diào)節(jié)池內(nèi)部產(chǎn)生死角以及固體顆粒沉淀,在調(diào)節(jié)池對(duì)角設(shè)置推進(jìn)式潛水?dāng)嚢杵?臺(tái),功率為5.5 kW;調(diào)節(jié)池末端設(shè)置滲濾液提升泵(Q=7.5 m3/h,N=2.2 kW),1用1備。調(diào)節(jié)池設(shè)置池蓋以避免雨水混入并防止臭氣擴(kuò)散。
3.2 中溫厭氧系統(tǒng)
設(shè)鋼制外保溫中溫厭氧反應(yīng)器1座,尺寸為D 8.6 m×10 m,有效容積為300 m3,停留時(shí)間為48 h,內(nèi)置纖維填料層。進(jìn)水通過在厭氧反應(yīng)器底部的環(huán)形開孔布水管布水,布水管面向池底開孔,每10 cm開1個(gè)直徑為8 mm的孔洞,每相鄰兩個(gè)孔洞之間呈45°角。配置厭氧循環(huán)管道泵(Q=108 m3/h,N=7.5 kW),1用1備。配套換熱裝置(熱源為垃圾填埋場(chǎng)區(qū)集中供熱系統(tǒng)),以保障中溫厭氧系統(tǒng)在寒冷季節(jié)的生化反應(yīng)效率。
3.3 脫氮系統(tǒng)
考慮滲濾液高氨氮的水質(zhì)特點(diǎn),設(shè)計(jì)反硝化前置的兩級(jí)硝化反硝化脫氮系統(tǒng),滲濾液重力自流依次通過由一級(jí)反硝化池、一級(jí)硝化池、二級(jí)反硝化池、二級(jí)硝化池串聯(lián)組成的脫氮系統(tǒng),各池參數(shù)及配套主要設(shè)備見表 2。
脫氮系統(tǒng)的內(nèi)回流系統(tǒng)將二級(jí)硝化池消化液回流到一級(jí)反硝化池,一方面稀釋脫氮系統(tǒng)的進(jìn)水,另一方面利用滲濾液中溶解性碳源進(jìn)行反硝化,從而實(shí)現(xiàn)生物脫氮和除碳的雙重目的。反硝化池內(nèi)設(shè)潛水式攪拌器進(jìn)行混合攪拌,使?jié)B濾液和活性污泥充分接觸和混合,同時(shí)保證池內(nèi)溶解氧低于1.5 mg/L,維持良好的脫氮環(huán)境。
3.4 MBR系統(tǒng)
浸沒式MBR裝置置于室內(nèi)的膜處理車間,處理水量按7.5 m3/h設(shè)計(jì),另外,配套鼓風(fēng)機(jī)(Q=2m3/min,N=5.5 kW)為膜組件供氣。該MBR系統(tǒng)設(shè)計(jì)及運(yùn)行參數(shù)見表 3。
膜分離液通過抽吸泵(Q=7.5 m3/h,N=0.75 kW,1用1備)排出,濃液通過回流泵(Q=37 m3/h,N=2.2 kW)排入污泥濃縮系統(tǒng)。
3.5 NF系統(tǒng)
NF系統(tǒng)與MBR系統(tǒng)統(tǒng)一置于室內(nèi)的膜處理車間,NF裝置2套,其型號(hào)為JL-NF-09,處理水量為7.5 m3/h,配套循環(huán)泵(Q=7.5 m3/h,N=1.5 kW)1用1備,增壓泵(Q=4.0 m3/h,N=4.0 kW)1臺(tái),化學(xué)清洗系統(tǒng)(Q=17.5 m3/h,V=1 m3)1套,加藥系統(tǒng)(Q=9.6 L/h,N=0.55 kW)2套。
3.6 RO系統(tǒng)
RO系統(tǒng)置于室內(nèi)的膜處理車間,RO裝置2套,其型號(hào)為JL-RO-09,處理水量為7.5 m3/h,配套供水泵(Q=7.5 m3/h,N=0.75 kW)1用1備,增壓泵(Q=7.5 m3/h,N=18.5 kW)1臺(tái),清洗系統(tǒng)(Q=18 m3/h,V=1 m3)1套,加藥系統(tǒng)(Q=4 L/h,N=0.02 kW)3套。
3.7 出水池
出水池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),主要用于儲(chǔ)存RO裝置出水,對(duì)已達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)的出水,可直接達(dá)標(biāo)排放也可以回用于填埋場(chǎng)區(qū),有效容積75 m3。
3.8 輔助構(gòu)筑物
輔助構(gòu)筑物主要包括污泥脫水系統(tǒng)、膜系統(tǒng)清洗池、中控室和化驗(yàn)室等。
污泥脫水系統(tǒng)包括地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)污泥濃縮池(3.0 m×3.0 m×6.8 m)1座,污泥提升泵(Q=15m3/h,N=2.2 kW)1用1備,污泥脫水系統(tǒng)(Q=4 t/h)1套,污泥脫水加藥系統(tǒng)(流量可調(diào)0~1 m3/h)1套。
膜處理車間、中控室、化驗(yàn)室、藥庫等合建為綜合處理工房,外形尺寸為26.7 m×8.1 m×5.4 m,框架結(jié)構(gòu),地上一層。
4 運(yùn)行效果
本滲濾液處理工程于2013年4月正式投產(chǎn)以來主要指標(biāo)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見表 4,出水水質(zhì)均達(dá)到了設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
5 經(jīng)濟(jì)分析
本滲濾液處理工程總投資約1 209萬元,其中設(shè)備購置費(fèi)968萬元,土建工程費(fèi)用141萬元,安裝及調(diào)試費(fèi)用58萬元,其他費(fèi)用42萬元。本項(xiàng)目耗電量0.8 kW·h/m3,耗水量0.04 m3/m3。按年運(yùn)行365 d、人均工資4萬元/a計(jì),滲濾液處理費(fèi)用為23.24元/m3,主要費(fèi)用情況見表 5。具體參見http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
6 結(jié)論
采用中溫厭氧/兩級(jí)生物脫氮/MBR/NF/RO系統(tǒng)組合工藝處理滲濾液,各系統(tǒng)分工明確,能夠大幅削減碳排放;同時(shí),具有抗沖擊負(fù)荷能力高、污泥齡長(zhǎng)、容積負(fù)荷高、污泥產(chǎn)量低、出水水質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn)。目前垃圾滲濾液處理系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)能夠達(dá)到《生活垃圾填埋場(chǎng)污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16889—2008),可以回用于場(chǎng)區(qū)雜用,是場(chǎng)區(qū)實(shí)現(xiàn)污染零排放的關(guān)鍵措施。