陜西某食品有限公司是一家集食品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的大型農(nóng)業(yè)產(chǎn)品深加工基地,公司總部座落在廣東,主要產(chǎn)品包括豆奶粉、燕麥片等。生產(chǎn)廢水主要來源于豆奶粉生產(chǎn)過程中的泡豆燙豆廢水、糖漿車間產(chǎn)生的清洗廢水等,其特性是有機物(蛋白質(zhì)、淀粉、糖)含量高,易腐敗,但不含有害物質(zhì),易降解等,廢水呈弱酸性。針對高濃度易降解有機廢水,其處理工藝已日趨成熟,當前的主要任務(wù)在于開發(fā)高效、穩(wěn)定、低耗的處理技術(shù)從而降低處理成本。UASB 反應(yīng)器具有污泥床內(nèi)生物量多、容積負荷高、去除率高、出水水質(zhì)穩(wěn)定等特點,本工程進行了UASB+ 兩級接觸氧化+ 混凝沉淀組合工藝處理高濃度有機廢水的可行性研究。
1 廢水來源及排放標準
豆粉生產(chǎn)廢水900 m3/d,濕法無腥速溶豆奶粉生產(chǎn)過程中需要浸泡大豆、燙豆鈍化,產(chǎn)生泡豆廢水、燙豆廢水。糖蜜廢水100m3/d,淀粉經(jīng)發(fā)酵后生成糖蜜,對糖蜜和淀粉漿的混合物進行過濾、提純后得到成品的糖漿,濾布、管道、容器的清洗即形成糖蜜廢水,該廢水濃度很高且變化大,多集中在上午時段排出。
本工程廢水設(shè)計水量擬為1 200 m3/d (考慮20%的設(shè)計余量),出水水質(zhì)執(zhí)行污水綜合排放標準(GB 8978-1996)排放標準一級標準。廢水設(shè)計水質(zhì)及排放標準見表1。
2 廢水處理工藝流程
2.1 工藝流程
豆粉生產(chǎn)廢水和糖蜜廢水分別由暗渠流入格柵中和池,在格柵池中設(shè)有粗細格柵,利用粗細格柵攔截一些大的懸浮顆粒物及隨廢水流出的豆粒,攔截下來的物質(zhì)通過人工定期清理。由于廢水呈弱酸性,所以廢水進入UASB 反應(yīng)器之前需要調(diào)節(jié)pH,本工程設(shè)計用氫氧化鈉來調(diào)節(jié)廢水的堿度,氫氧化鈉的投加由pH 儀和電動閥自動控制。格柵中和池出水進入集水池。豆粉生產(chǎn)廢水經(jīng)提升進入轉(zhuǎn)鼓格柵,去除豆粒和細小的豆粉后進入調(diào)節(jié)池;糖蜜廢水經(jīng)提升進入氣浮機,利用空氣的浮選去除廢水中的淀粉顆粒,有效降低廢水的難溶有機物濃度后進入調(diào)節(jié)池。由于各個時段排出的廢水濃度和水量均不相同,故設(shè)廢水調(diào)節(jié)池來調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量。在廢水調(diào)節(jié)池中通入空氣攪拌,使廢水混和更加均勻并防止顆粒物沉淀。調(diào)節(jié)池的后端設(shè)計一個加熱池,加熱池中設(shè)有蒸汽加熱管,冬天氣溫低時通過蒸汽加熱廢水,保證生化處理系統(tǒng)正常運行時需要的溫度。
調(diào)節(jié)后的廢水由泵提升至UASB 反應(yīng)器。UASB 反應(yīng)器利用該池中生長的兼性菌群在缺氧的條件下,將廢水中的有機物質(zhì)如蛋白質(zhì)、淀粉、糖等高分子物質(zhì)分解成氨基酸、單糖和脂肪酸等小分子的有機物,為后續(xù)的好氧生物處理創(chuàng)造條件。UASB反應(yīng)器配水采用脈沖布水器布水,能加大進液管的瞬時流量,有效解決進液管的堵塞、布水的均勻性和反應(yīng)器內(nèi)充分傳質(zhì)之間的矛盾;能依靠脈沖水力來攪拌厭氧污泥來強化傳質(zhì)過程及承托起懸浮污泥層,不受水力條件影響,使產(chǎn)生的沼氣受脈沖攪拌的影響而及時的分離出去;能通過脈沖布水間歇攪拌污泥,使污泥不斷進行上升- 下降過程,加快顆粒污泥的形成,提高反應(yīng)器的處理效率。
UASB 反應(yīng)器出水自流進入兩級接觸氧化池,有效去除COD 和NH3-N。在一級接觸氧化池后增設(shè)生化沉淀池,一級接觸氧化池出水在生化沉淀池中進行泥水分離,污泥通過污泥泵全部回流至UASB 反應(yīng)器。通過污泥回流能增加UASB 反應(yīng)器的污泥濃度,硝解廢水中的氨氮并降低后序處理工序的污泥處理負荷。生化沉淀池出水進入二級接觸氧化池,二級接觸氧化池在不同的有機物種類和濃度條件下,可培育出與一級接觸氧化池不同的優(yōu)勝菌群,更能發(fā)揮好氧菌的處理效率。二級接觸氧化池出水在后續(xù)的物化沉淀池中進行混凝沉淀處理,出水進入清水池通過計量槽排入城市下水道。
2.2 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)
格柵中和池:鋼混結(jié)構(gòu),尺寸為3.8 m×1.0 m×1.0 m(2 座);
調(diào)節(jié)池:鋼混結(jié)構(gòu),尺寸為12.1 m×7.0 m×4.0 m(1 座),HRT 為6.0 h;
UASB 反應(yīng)器:鋼混結(jié)構(gòu),尺寸為12.0 m×7.3m×6.5 m(2 座),有效容積1 000 m3,COD 容積負荷6.0 kg/(m3·d),HRT 為20.0 h;
一級接觸氧化池:鋼混結(jié)構(gòu),尺寸為14.9m×4.5m×5.7 m(3 座),9.1 m×4.5 m×5.7 m(1 座),有效容積1 283 m3,BOD5容積負荷1.32 kg/ (m3·d),HRT 為25.6 h,組合填料970 m3(填料高度4 m);
生化沉淀池:鋼混結(jié)構(gòu),尺寸為5.5 m×4.5 m×5.7 m(1 座),表面負荷2 m3/(m2·h),有效沉淀面積25 m2;
二級接觸氧化池:鋼混結(jié)構(gòu),尺寸為14.9 m×3.6m×5.3 m(2 座),有效容積536 m3,BOD5容積負荷0.5 kg/(m3·d),HRT 為10.72 h,組合填料320 m3(填料高度3 m);
物化沉淀池:鋼混結(jié)構(gòu),尺寸為12.9 m×4.5 m×5.0 m(1 座),表面負荷1.0 m3/(m2·h),有效沉淀面積52 m2,內(nèi)置Φ50PVC 斜管填料;
清水池:鋼混結(jié)構(gòu),尺寸為4.5 m×1.7 m×5.0 m(1 座),有效容積33.6 m3;
污泥濃縮池:鋼混結(jié)構(gòu),尺寸為3.0 m×3.0 m×5.0 m(2 座),有效容積84 m3。
3 工程調(diào)試運行
UASB反應(yīng)器調(diào)試的核心內(nèi)容是顆粒污泥的馴化、培養(yǎng)。UASB 反應(yīng)器投入運行前必須進行充水實驗和氣密性實驗。實驗完成后選用同類廢水同一溫度范圍的污泥(中溫污泥)進行接種,接種污泥濃度按20 kg/m3 計算,將含水率為80%的接種污泥100 t經(jīng)篩濾稀釋后,用污泥泵均勻輸送到UASB 反應(yīng)器。馴化過程中反應(yīng)器內(nèi)反應(yīng)液的溫度控制在(35±2)℃,反應(yīng)液的pH 控制在6.8~7.2,出水VFA 控制在3mmol/L 以下,營養(yǎng)物質(zhì)按C:N:P=(350~500):5:1 的比例投加。UASB 反應(yīng)器的啟動和污泥的顆;3個階段:反應(yīng)器COD 負荷低于2 kg/(m3·d)的初始階段;反應(yīng)器COD 負荷升至2~5 kg/(m3·d)的啟動階段;反應(yīng)器COD 負荷超過5 kg/(m3·d)以后的階段。初始階段UASB 反應(yīng)器COD 負荷由0.1 kg/(m3·d)開始,廢水采用出水回流稀釋后進液(COD 進水控制在2 000 mg/L 以下),廢水水力停留時間24 h,以鏡檢結(jié)果和COD 去除率達80%以上作為負荷增加的依據(jù),通過降低進水稀釋比每次增加負荷20%~30%,逐步增加至設(shè)計負荷。運行過程中嚴格控制pH、溫度、COD、VFA 等參數(shù),根據(jù)參數(shù)值及時調(diào)整進水水量、濃度,保持穩(wěn)定運行。
兩級生物接觸氧化池與UASB 反應(yīng)器同時啟動,接種污泥濃度按4 kg/m3 計算,共投加含水率為80%的接種污泥36 t,悶曝48 h 后接受UASB 反應(yīng)器出水,連續(xù)進水。營養(yǎng)物質(zhì)按C:N:P=100:5:1 的比例投加,控制池內(nèi)溶解氧為2~4 mg/L。生化處理系統(tǒng)啟動3 個月后基本穩(wěn)定,此時接觸氧化池填料上形成一層灰白色的生物膜,膜上的微生物主要有纖毛蟲、鐘蟲等原生生物和輪蟲等后生生物。
混凝沉淀單元運行參數(shù)的優(yōu)化對于污水處理成本的控制具有重要意義;炷恋硐到y(tǒng)調(diào)試的主要工作為通過大量的試驗來確定PAC、PAM 的最佳投加量從而達到最優(yōu)化處理效果。經(jīng)調(diào)試,PAC(配制質(zhì)量分數(shù)10%)的最佳投加量為20~50 mg/L,PAM(配制濃度1‰)的最佳投加量為1~5 mg/L。
經(jīng)過3 個月的調(diào)試,系統(tǒng)調(diào)試成功并投入正常運行,經(jīng)監(jiān)測外排廢水水質(zhì)全部符合GB 8978-1996排放標準一級標準。穩(wěn)定運行后系統(tǒng)對COD、BOD5處理效果分別見圖2 和圖3。由圖2 可以看出,UASB反應(yīng)器進水COD 平均為4 571 mg/L,經(jīng)過系統(tǒng)處理后UASB 反應(yīng)器出水COD 平均為1 386 mg/L,二級接觸氧化池出水COD 平均為71 mg/L,混凝沉淀池出水COD 平均為64 mg/L,COD 總?cè)コ蕿?8.61%。由圖3 可以看出,UASB 反應(yīng)器進水平均BOD5為2 363 mg/L,經(jīng)過系統(tǒng)處理后UASB 反應(yīng)器出水BOD5平均為704 mg/L,二級接觸氧化池出水BOD5平均為25 mg/L,混凝沉淀池出水BOD5平均為20 mg/L,BOD5總?cè)コ蕿?9.17%。
穩(wěn)定運行后系統(tǒng)對SS、NH3-N 處理效果分別見圖4 和圖5。由圖4 可以看出,UASB 反應(yīng)器進水SS平均質(zhì)量濃度為628 mg/L,經(jīng)過系統(tǒng)處理后UASB反應(yīng)器出水SS 平均質(zhì)量濃度為393 mg/L,去除率為37.45%,主要歸功于反應(yīng)器中產(chǎn)酸細菌胞外水解酶能將復雜的不溶性有機物轉(zhuǎn)化為簡單的溶解性單體或二聚體;二級接觸氧化池出水SS 平均質(zhì)量濃度為385 mg/L,較低的SS 去除率歸功于接觸氧化池中的彈性組合填料對懸浮顆粒的吸附、截留作用;混凝沉淀池出水SS 平均質(zhì)量濃度為39 mg/L,系統(tǒng)對SS 的總?cè)コ蕿?3.85%。由圖5 可以看出,UASB 反應(yīng)器進水NH3-N 平均質(zhì)量濃度為36mg/L,經(jīng)過系統(tǒng)處理后UASB 反應(yīng)器出水NH3-N 平均質(zhì)量濃度為44 mg/L,因為UASB 反應(yīng)器出水NH3-N 質(zhì)量濃度是有機氮氨化增加和NH3-N 同化減少二者平衡的結(jié)果,由于豆制品加工廢水中蛋白質(zhì)含量較高,故UASB 反應(yīng)器出水NH3-N 質(zhì)量濃度反而有所增加;二級接觸氧化池出水NH3-N 平均質(zhì)量濃度為9 mg/L,NH3-N 去除率較高為79.56%,歸功于接觸氧化池內(nèi)生物膜內(nèi)部溶解氧濃度梯度的存在和異養(yǎng)硝化菌、反硝化聚磷菌等的新陳代謝所導致的同步硝化反硝化作用;混凝沉淀池對NH3-N的去除效果忽略不計。
4 工程投資及運行成本分析
該廢水處理工程投資為291.9 萬元,其中土建投資為135.4 萬元、設(shè)備投資為127.4 萬元、其他費用(設(shè)計、安裝、調(diào)試等)為29.1 萬元。不計折舊及維修費,廢水處理直接運行成本為1.23 元/m3,含電費0.86 元/m3,人工費0.12 元/m3,藥劑費0.25 元/m3。具體參見http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
5 結(jié)論
采用UASB+ 兩級接觸氧化+ 混凝沉淀能有效處理豆制品加工廢水,噸水處理直接運行成本為1.23 元/m3,出水平均COD、BOD5為64、20 mg/L;SS、NH3-N平均質(zhì)量濃度為39、9 mg/L,出水水質(zhì)達到GB 8978-1996 排放標準一級標準。