SBR法處理垃圾滲濾液過程中DO、pH值變化規(guī)律
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-2-22 11:04:43
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
摘要:SBR工藝處理垃圾滲濾液,COD去除率接近80%;剩余氨氮濃度5mg/L,去除率高達(dá)96%,出水水質(zhì)良好,處理效果穩(wěn)定。試驗(yàn)詳細(xì)研究了該工藝在去除有機(jī)物、硝化和反硝化過程中COD、NH3-N、DO、pH值的變化規(guī)律。結(jié)果表明,反應(yīng)過程中DO、pH值均出現(xiàn)特征變化,這一變化特點(diǎn)可以間接指示有機(jī)物降解的程度。不同進(jìn)水有機(jī)物濃度試驗(yàn)也進(jìn)一步驗(yàn)證了DO、pH特征點(diǎn)的重現(xiàn)性,這對(duì)于實(shí)現(xiàn) SBR 工藝的在線控制、保證出水水質(zhì)和節(jié)能降耗具有重要意義。
關(guān)鍵詞:SBR;垃圾滲濾液; DO;pH
垃圾滲濾液是由城市生活垃圾填埋作業(yè)后濾出或垃圾分解以及因?yàn)榻邓纫蛩匦纬傻囊环N成分復(fù)雜的高濃度有機(jī)廢水,環(huán)境危害極大[1]。SBR法用于滲濾液處理是近幾年應(yīng)用較為普遍的一種生物法,具有曝氣、沉淀等各功能段運(yùn)行時(shí)間調(diào)節(jié)方便、對(duì)不同水質(zhì)水量廢水變化適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。A/O型SBR工藝通過在原有好氧曝氣前強(qiáng)化缺氧攪拌,通過調(diào)節(jié)曝氣量在同一反應(yīng)器內(nèi)部形成缺氧、好氧、厭氧環(huán)境的交替變化,方便實(shí)現(xiàn)A/O工藝的硝化和反硝化功能,從而達(dá)到脫氮除磷效果[2~3]。本研究目的在于探討 A/O型SBR法在去除有機(jī)物、硝化和反硝化過程中COD、NH3-N等指標(biāo)的變化規(guī)律,以及以DO和pH作為SBR 反應(yīng)時(shí)間控制參數(shù)的可行性[4~6]。
1試驗(yàn)材料與方法
1.1試驗(yàn)裝置
試驗(yàn)裝置如圖1所示,反應(yīng)器總有效容積15L,采用壓縮空氣鼓風(fēng)曝氣,用玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)調(diào)節(jié)曝氣量。反應(yīng)過程中在線檢測(cè)溫度、DO和pH值。反應(yīng)器運(yùn)行方式為:瞬間進(jìn)水,缺氧攪拌,好氧曝氣,停機(jī)靜置,出水,閑置。
1.2廢水來(lái)源及水質(zhì)
本試驗(yàn)水樣取自某市垃圾填埋場(chǎng)滲濾液化學(xué)預(yù)處理出水,主要水質(zhì)指標(biāo)見表1。投加NaOH和HCl調(diào)節(jié)pH值,曝氣量恒定。
1.3試驗(yàn)及分析方法
通過接種污泥,選擇間歇培養(yǎng)同步馴化的啟動(dòng)方法,MLSS保持在5000mg/L左右,HRT=3d,SV =36,F(xiàn)/M為0.144 kgBOD5/kgMLVSS.d, 容積負(fù)荷(FV)為1.3~1.6 kgCOD/m3.d,溫度28℃~30℃。試驗(yàn)維持進(jìn)水氨氮濃度一定,首先考察一個(gè)反應(yīng)周期中COD、NH3-N、DO、pH值的變化規(guī)律;然后模擬實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)沖擊變化,進(jìn)一步考察相關(guān)指標(biāo)變化規(guī)律。各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)的測(cè)定方法均采用標(biāo)準(zhǔn)水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法[7]。
2.試驗(yàn)結(jié)果與分析
2.1 一個(gè)反應(yīng)周期中COD、NH3-N、DO及pH值的變化規(guī)律
選擇進(jìn)水氨氮濃度為126mg/L,pH=7,缺氧段DO濃度控制在0.2mg/L,好氧段曝氣量保持恒定,各指標(biāo)變化如圖2、圖3。
COD及NH3-N濃度隨著缺氧攪拌,好氧曝氣反應(yīng)的進(jìn)行,整體濃度不斷下降,其中,COD在第360min(圖2 A點(diǎn))去除率為75%,但我們發(fā)現(xiàn)在NH3-N濃度在缺氧攪拌階段中出現(xiàn)反彈上升(圖2 C點(diǎn)),這可能是由于在缺氧反硝化過程中亞硝酸鹽和硝酸鹽通過反硝化細(xì)菌將一部分NO2- 和NO3- 還原為NO、N2O、N2等物質(zhì),即異化作用;而另一部分NO2- 和NO3- 則又被還原成NH3-N供新細(xì)胞合成之用,氮成為細(xì)胞質(zhì)的成分,此過程可稱為同化反硝化。因此,圖中C點(diǎn)對(duì)應(yīng)時(shí)間也可粗略作為缺氧段反應(yīng)時(shí)間,好氧段反應(yīng)至480min附近(圖2 B點(diǎn)),NH3-N去除率達(dá)95.65%。
由圖3知,缺氧段反應(yīng)開始后,DO濃度迅速降至0.3mg/L,并始終維持在0.2 mg/L,240min后進(jìn)入好氧曝氣段,反應(yīng)開始15min后,DO迅速升高至2.7mg/L,這是由于缺氧期反應(yīng)器內(nèi)的DO很低,反應(yīng)開始時(shí)供氧速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于異養(yǎng)菌的耗氧速率(OUR)所致。在COD去除過程中,DO緩慢下降,當(dāng)COD降至難降解部分時(shí)(圖2 A點(diǎn):第360min左右),DO也降至1.8mg/L(圖3 A點(diǎn)),在隨后15min內(nèi)DO有一個(gè)明顯、迅速地上升至2.8mg/L,這可能是因?yàn)镃OD降解至難降解部分時(shí),異養(yǎng)菌無(wú)法再大量攝取有機(jī)物,造成供氧大大高于異養(yǎng)菌OUR,所以會(huì)出現(xiàn)DO都迅速上升的現(xiàn)象。爾后,反應(yīng)器內(nèi)硝化菌開始大量的進(jìn)行新陳代謝,開始進(jìn)行硝化反應(yīng),其硝化速率隨著氨氮的降解不斷減小,所以耗氧速率小于供氧速率,DO不斷上升直至硝化結(jié)束。在硝化反應(yīng)大致結(jié)束時(shí)(圖2 B點(diǎn):第480min左右),DO又出現(xiàn)一次較為明顯的上升(圖3 B點(diǎn)),此后DO緩慢上升基本變化不大。DO出現(xiàn)第二次跳躍是由于自養(yǎng)菌去除氨氮的過程已經(jīng)基本結(jié)束,自養(yǎng)菌的OUR也接近零,曝氣量恒定的條件下,供氧速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于耗氧,使DO又一次迅速大幅上升。隨著DO濃度的增加氧轉(zhuǎn)移速率及供氧速率也逐漸隨之減小,當(dāng)自養(yǎng)菌、異養(yǎng)菌內(nèi)源呼吸的OUR與供氧速率相等時(shí),DO濃度就又表現(xiàn)出新的平衡。
pH值反應(yīng)過程中也呈現(xiàn)出一些變化特點(diǎn),缺氧攪拌過程中pH值緩慢上升,是由于反硝化的過程中不斷地產(chǎn)生堿度,見式(1),(2)直至好氧反應(yīng)開始,
NO2- + 3H(電子供體有機(jī)物)1/2N2 + H2O + OH- (1)
NO3- + 5H(電子供體有機(jī)物)1/2N2 +2H2O + OH-(2)
在COD降解過程中pH值由7.35不斷大幅度上升至第360min的8.26(圖3 A點(diǎn)),這是因?yàn)椋孩佼愷B(yǎng)微生物對(duì)有機(jī)底物的分解代謝和合成代謝的結(jié)果都要形成CO2,CO2溶解在水中導(dǎo)致pH下降,但是曝氣不斷地將產(chǎn)生的CO2吹脫,這就引起了pH不斷地大幅上升;②好氧降解廢水中的有機(jī)酸引起pH的不斷上升。當(dāng)COD降解停止時(shí)(圖2 A點(diǎn)),pH曲線開始不斷下降,這是因?yàn)橄趸磻?yīng)過程中產(chǎn)生了H+ 見式(3)。
NH4+ + 3/2 O2 NO2- + H2O + 2H+ (3)
pH的下降一直進(jìn)行至第420min左右的7.85,此時(shí)硝化反應(yīng)基本停止或結(jié)束(圖2 B點(diǎn)),然后pH會(huì)迅速上升,繼而維持不變或在硝化反應(yīng)結(jié)束時(shí)就基本維持不變(圖3 B點(diǎn))。pH迅速上升的原因是因?yàn)閴A度含量大于硝化所需,曝氣吹脫了CO2;pH在硝化反應(yīng)停止時(shí)基本變化不大,是因?yàn)閴A度不足或沒有剩余。
以上可知,COD及NH3-N去除過程中的變化與DO及pH的變化時(shí)間上基本吻合呈現(xiàn)對(duì)應(yīng)關(guān)系,并可作為攪拌、曝氣反應(yīng)控制參考時(shí)間。
2.2不同進(jìn)水COD對(duì)SBR反應(yīng)的影響
試驗(yàn)反應(yīng)器初始進(jìn)水NH3-N濃度不變,均為126 mg/L左右,改變進(jìn)水COD濃度分別為2178.48 mg/L、1530.71 mg/L和889.95 mg/L,進(jìn)水pH為中性,曝氣量保持恒定,其中進(jìn)水COD = 889.95 mg/L時(shí),缺氧攪拌為120 min。
隨著COD濃度的降低,反應(yīng)時(shí)間明顯縮短(圖4),進(jìn)水COD=1530.71mg/L,曝氣反應(yīng)90min時(shí),COD去除率即達(dá)72.10%。當(dāng)進(jìn)水COD=889.95 mg/L,缺氧攪拌減為120min,曝氣反應(yīng)90min時(shí),COD去除率已達(dá)76%。在SBR進(jìn)水氨氮濃度保持不變條件下,COD濃度的增加只會(huì)相應(yīng)地延長(zhǎng)SBR的反應(yīng)時(shí)間。
不同進(jìn)水COD條件下,好氧段DO的變化規(guī)律(圖5)與前述(圖3)基本相同,可以看出,曝氣反應(yīng)開始15 min左右時(shí)DO值有很大差別,COD濃度越高,DO值越低,二者有很好的相關(guān)性。在COD濃度為889.95 mg/L時(shí),反應(yīng)15 min左右DO值就升到4.2 mg/L;而COD濃度為2171.48 mg/L時(shí),反應(yīng)15 min時(shí)的DO值僅為2.7 mg/L。隨著進(jìn)水COD的增加,DO第一個(gè)跳躍點(diǎn)的出現(xiàn)時(shí)間分別為曝氣后的第45,75和120 min,DO第二個(gè)跳躍點(diǎn)出現(xiàn)的時(shí)間分別為第75,135和240min。由此可以看出,進(jìn)水COD越大,系統(tǒng)硝化反應(yīng)進(jìn)行得越緩慢。原水的C/N不能過大,因?yàn)樽责B(yǎng)菌比異養(yǎng)菌的比增長(zhǎng)速率小一個(gè)數(shù)量級(jí)以上,而且異養(yǎng)菌和自養(yǎng)菌的產(chǎn)率不同以及它們?cè)诜磻?yīng)器中競(jìng)爭(zhēng)底物和溶解氧,對(duì)自養(yǎng)菌的生長(zhǎng)產(chǎn)生抑制。COD越大,異養(yǎng)菌生長(zhǎng)的越快,自養(yǎng)菌所占的比例就越小,所以硝化反應(yīng)進(jìn)行充分的時(shí)間就越長(zhǎng)。
pH值在不同進(jìn)水COD條件下的變化規(guī)律(圖6)也與前述(圖3)基本相同,好氧曝氣段也出現(xiàn)了2個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),只是隨著COD濃度的增加第一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)的時(shí)間分別為35,65和120 min,表明水中大部分COD降解完成;第二個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)的時(shí)間分別為65,130和230 min。上述變化規(guī)律與DO出現(xiàn)時(shí)間呈現(xiàn)較為吻合。不同COD質(zhì)量濃度下pH變化有所不同,COD質(zhì)量濃度越大,反應(yīng)初期pH下降越低,波動(dòng)得越厲害;當(dāng)?shù)紺OD緩慢降解階段時(shí),pH上升的速度也越快。
3結(jié) 論
(1)采用SBR法處理垃圾滲濾液,剩余COD濃度維持在450mg/L左右,去除率接近80%;剩余氨氮濃度5mg/L,去除率高達(dá)96%,反應(yīng)出水水質(zhì)透明,效果穩(wěn)定。
(2)反應(yīng)過程中COD、NH3-N與DO、pH值均呈對(duì)應(yīng)變化,其中DO和pH出現(xiàn)了2次跳躍:有機(jī)物大部分去除結(jié)束時(shí)DO第一次躍升,在硝化反應(yīng)結(jié)束時(shí),DO出現(xiàn)第二次跳躍,并緩慢維持恒定;同時(shí),在有機(jī)物去除過程中pH呈現(xiàn)大幅上升的現(xiàn)象,當(dāng)有機(jī)物大部分去除結(jié)束時(shí)pH停止上升,隨著硝化反應(yīng)的進(jìn)行pH不斷下降直至反應(yīng)結(jié)束,然后pH突然快速上升或維持不變。DO和pH值的這一變化特點(diǎn)可以間接指示有機(jī)物降解的程度。
(3)不同進(jìn)水有機(jī)物濃度試驗(yàn)也驗(yàn)證了DO、pH特征點(diǎn)的重現(xiàn)性,同樣可作為SBR法去除有機(jī)物、硝化和反硝化進(jìn)程的模糊控制參數(shù)。這對(duì)于實(shí)現(xiàn) SBR 工藝的在線控制、保證出水水質(zhì)和節(jié)約能耗具有重要意義。
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