兩相厭氧處理高濃度含硫有機廢水改造設(shè)計
中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2009-9-21 10:19:29
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概況
江西某生化有限公司以生產(chǎn)赤霉素為主,該公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水主要來自提煉的溶媒萃取余液和板框過濾、超納濾膜的洗滌廢液。其主要的污染物及指標見表1。
根據(jù)廢水出水水質(zhì)要求,出水需達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)二級標準。排放指標見表2。
2 原工藝分析
2.1 原處理工藝流程
該公司原廢水處理工藝采用化學(xué)混凝和生物處理聯(lián)合工藝。其主要構(gòu)筑物有:中和池、沉淀池、調(diào)節(jié)池、加藥池、混凝池、氣浮池、水解酸化池、UASB、SBR、生物接觸氧化、斜板沉淀池。其工藝流程如圖1所示。
2.2 原工藝存在的問題及原因分析
原工藝在運行過程中COD、BOD5長期不能達標,其主要影響因素是高濃度的硫酸根離子抑制后續(xù)生物處理過程。原工藝中化學(xué)混凝的作用主要是去除硫酸根離子,但在高濃度的有機廢水環(huán)境中,混凝的效果很差,使硫酸根離子的去除沒有達到預(yù)期的效果,從而嚴重抑制了后續(xù)生物處理過程。原工藝存在的問題還有以下三方面。
(1)原工藝中的SBR采用人工控制,自動化程度太低。
(2)設(shè)備腐蝕現(xiàn)象非常嚴重。
(3)化學(xué)混凝需要投加的藥品較多,運行費用高。
3 工藝改進與設(shè)計
新工藝采用生物法,利用硫酸鹽還原菌(SRB)去除硫酸根離子。新工藝最大限度地利用和改造了原有處理設(shè)施,并增加了處理硫酸根離子的兩相厭氧工藝。其主要工藝流程見圖2。
3.1 污水部分
萃取廢液中含有高濃度的硫酸根離子,抑制后續(xù)的生物處理過程。本工藝采用兩相厭氧法,利用硫酸鹽還原菌將硫酸根離子還原成H2S,去除高濃度硫酸根離子對后續(xù)處理的影響。在厭氧條件下,硫酸鹽還原菌(SRB)在反應(yīng)器UASB1中將大部分的硫酸根還原成H2S。生成的H2S大部分溶解在水中進入微氧池后在氧化池內(nèi)被氧化成為單質(zhì)S,在加入混凝劑后在豎流式沉淀池中沉淀分離。
綜合廢水與經(jīng)過預(yù)處理的萃取廢水在調(diào)節(jié)池2中充分混合后進入后續(xù)的常規(guī)處理單元,經(jīng)過UASB2,A/O池,豎流式沉淀池,生物接觸氧化池,斜板沉淀池后達標排放。
3.2 污泥部分
整個系統(tǒng)的污泥主要來自三個沉淀池,兩個UASB反應(yīng)器和IC反應(yīng)器。污泥進入污泥濃縮池后加入適量的藥劑進行重力濃縮,后進入好氧消化池消化,消化后的污泥泵入板框壓濾機進行脫水處理,脫水污泥外運填埋。污泥濃縮池上清液及壓濾機濾液返回調(diào)節(jié)池2。
3.3 曝氣部分
曝氣部分主要有微氧曝氣池,A/O池的好氧段,生物接觸氧化池,和污泥好氧消化池。
3.4 加藥部分
萃余液中的pH值為2~3,在中和池中加NaOH溶液第一次中和,在進入UASB1前再次加NaOH溶液第二次中和,控制pH值在6~7之間,以利于硫酸鹽還原菌的生長。經(jīng)過預(yù)處理的萃取廢水與綜合廢水混合時,在調(diào)節(jié)池2將混合廢水的pH值在6.8~7.2之間以利于UASB2中甲烷菌的生長。NaOH溶液的投加均采用在線自動控制。
經(jīng)過微氧曝氣池后的出水進入加藥池,在加藥池中加入適量的PAC和PAM,生成的S單質(zhì)在豎流式沉淀池中充分去除。污泥濃縮池中也需要加入適量的PAC和PAM,以利于污泥濃縮和脫水。
4 新工藝設(shè)計要點
4.1 構(gòu)筑物尺寸(見表3)
4.2 新建主要構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)
(1)UASB1
UASB1是該工藝的主體設(shè)備,主要使SO2-4在硫酸鹽還原菌的作用下還原成H2S。其規(guī)格為:ª3.75m×615m,池容72m3。水利停留時間為6小時。硫酸鹽負荷:5kg/m3·d。
(2)微氧曝氣池規(guī)格為:ª4.8m×4.8m。主要作用是將生成的H2S氧化成S單質(zhì)從而在后續(xù)豎流式沉淀池中分離。曝氣強度:012m3/min。
(3)豎流式沉淀池規(guī)格:ª2.5m×3.5m,泥斗高115m,池容22m3;炷恋砣コ龁钨|(zhì)S和SS。中心管直徑400mm,水流流速0103m/s。上升流速:010008m/s。
(4)IC反應(yīng)器[4-5]池容106m3。COD負荷:25kg/m3·d。
(5)UASB2(2座)COD負荷:9kg/m3·d,停留時間:6小時。
4.3 舊構(gòu)筑物相關(guān)參數(shù)
(1)A/O池
A段停留時間12h;O段停留時間8h;COD負荷:2kg/m3·d。氣水比8:1。
(2)生物接觸氧化池
停留時間1.2h;COD負荷:2kg/m3·d;氣水比10:1。
5 運行成本
(1)電費:總裝機容量10018kW,每天電耗2420kW,運行系數(shù)018,電費按016元/(kW·h)計,電費為1160元/天。
(2)藥劑費:每天需PAC、PAM、NaOH的費用約為300元/天。
(3)人工費:處理站調(diào)試完成后,自控運行,由3人輪流值班計150元/天。
(4)折舊費:(300×90%×010481×104)/365=35518元/天。
(5)管理維修費:35518×30%=10617元/天。
(6)總運行成本:不計折舊和維修,合計運行費用為1610元/天,折合單位廢水為119元/m3;計折舊和維修,合計運行費用為2073元/天,折合單位廢水為2144元/m3。
結(jié)論
(1)兩相厭氧工藝成功地實現(xiàn)了產(chǎn)酸相與產(chǎn)氣相的分離,將硫酸鹽還原作用控制在產(chǎn)酸階段完成,然后利用微氧池將生成的H2S分離,從而實現(xiàn)了生物脫硫的過程。解決了高濃度硫酸根離子對后續(xù)生物處理過程的影響。
(2)硫酸根離子經(jīng)過處理后,最終主要以S單質(zhì)的形式在微氧曝氣池后的豎流式沉淀池中沉淀下來,減少了H2S氣體的產(chǎn)生,有利于大氣環(huán)境,且可以減輕對設(shè)備的腐蝕作用。
(3)生物脫硫技術(shù)成功地解決了在高濃度有機廢水環(huán)境下,化學(xué)混凝對硫酸根離子去除效果較差的問題。
(4)生物脫硫工藝所需要的藥劑費比化學(xué)混凝法大大減低,節(jié)省了運行成本。
(5)新工藝中兩相厭氧工藝采用了UASB和IC反應(yīng)器,具有處理負荷高,處理效果好,占地面積小,運行管理簡單等優(yōu)點。經(jīng)過處理后的廢水完全可以達到《污水綜合排放標準》(GB897821996)二級排放標準。在處理該類型廢水中有較強的競爭優(yōu)勢。