目前,我國(guó)對(duì)于污水的處理主要是通過(guò)污水處理廠來(lái)實(shí)現(xiàn),但許多污水處理廠對(duì)污水的處理技術(shù),只采用了有機(jī)物去除技術(shù),此類技術(shù)對(duì)于污水當(dāng)中的氮、磷等物質(zhì)的去除效果不理想,根據(jù)統(tǒng)計(jì)此項(xiàng)技術(shù)一般只能去除10%~20%的氮、磷物質(zhì),并不滿足我國(guó)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。所以在此項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用下,造成了我國(guó)多個(gè)水體的富營(yíng)養(yǎng)化,引發(fā)赤潮現(xiàn)象,而為了對(duì)此進(jìn)行改善,目前已有部分污水處理廠開(kāi)始采用三污泥系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行污水處理。
1、三污泥系統(tǒng)概述
三次污泥系統(tǒng)主要是利用三次化學(xué)污泥來(lái)進(jìn)行處理,而三次化學(xué)污泥的生產(chǎn),主要在于污水三級(jí)處理方面,在對(duì)污水進(jìn)行三級(jí)處理時(shí),其會(huì)產(chǎn)生污泥,而此污泥即為三次化學(xué)污泥,污泥當(dāng)中主要含有大量的石灰、明礬成分,所以在本質(zhì)的角度上來(lái)說(shuō)三次化學(xué)污泥屬于污染性極強(qiáng)的一種物質(zhì),所以需要對(duì)此污泥進(jìn)行處理。但傳統(tǒng)工藝所產(chǎn)生的污泥量巨大,其多數(shù)采用單污泥系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行污水處理,而此項(xiàng)處理技術(shù)的能耗、運(yùn)行難度較高,嚴(yán)重的限制了污水處理的性能。而本文為了突破傳統(tǒng)工藝的局限性,針對(duì)三污泥系統(tǒng)理論,設(shè)計(jì)了一種活性污泥法三污泥自養(yǎng)脫氮和強(qiáng)化生物除磷工藝。
2、三污泥系統(tǒng)設(shè)計(jì)材料與方法
2.1 試驗(yàn)裝置
本文將采用三污泥系統(tǒng)模型作為試驗(yàn)裝置,該模型主要由前除磷系統(tǒng)、中間半亞硝化系統(tǒng)、后ANAMMXO系統(tǒng)組成,具體如圖1所示。
基于圖1,本文設(shè)計(jì)的三污泥系統(tǒng)當(dāng)中,首先除磷系統(tǒng)主要由A/O反應(yīng)器與二沉池組成,反應(yīng)器材質(zhì)主要為有機(jī)玻璃,其中主要被分為了6個(gè)區(qū)域,每區(qū)域溶劑為4L,區(qū)域當(dāng)中共有2個(gè)厭氧區(qū)、4個(gè)好氧區(qū);二沉池方面主要采取豎流式,容積為12L,在應(yīng)用時(shí)其進(jìn)水量可以達(dá)到156L/d,污泥回流比例為75%,泥齡為4~5d;曝氣裝置方面,主要采用砂塊曝氣頭,并通過(guò)轉(zhuǎn)子流量計(jì)來(lái)對(duì)氣量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、控制。
2.2 試驗(yàn)原水
本文設(shè)計(jì)當(dāng)中所采用的試驗(yàn)原水主要為某污水處理廠初沉池的出水,此廠出水當(dāng)中,每7.0~7.8cm3范圍內(nèi),pH值為7.5;每61.6~309.2cm3范圍內(nèi),就平均含有166.7COD;每43.6~60.7cm3范圍內(nèi),就平均含有55.4TN等。
2.3 設(shè)計(jì)各反應(yīng)器啟動(dòng)
(1)A/O反應(yīng)器啟動(dòng):本文設(shè)計(jì)當(dāng)中的A/0反應(yīng)器主要屬于系統(tǒng)前處理流程,其功能在于除磷、降解。在實(shí)際啟動(dòng)當(dāng)中,首先將接種種泥作為其回流污泥,接種量為5L,污泥濃度為12000mg/L。在啟動(dòng)當(dāng)中,為了實(shí)現(xiàn)除磷的高效性,本文將SRT控制在3~5d區(qū)間當(dāng)中,因此區(qū)間適合聚磷菌的生長(zhǎng),在通過(guò)2~4個(gè)SRT區(qū)間之后,系統(tǒng)中的硝化菌已經(jīng)產(chǎn)生系統(tǒng)化,從而消除了反應(yīng)器的硝化能力,使得污泥種群得到優(yōu)化,在此前提下就突破了傳統(tǒng)工藝中除磷菌、硝化菌因STR不同而造成的脫氮、除磷難以兼顧的局限性,同時(shí)為之后半亞硝化系統(tǒng)提供了良好的基礎(chǔ)。
(2)半亞硝化反應(yīng)器啟動(dòng):本文主要采用接種混合污泥的方式來(lái)啟動(dòng)半亞硝化反應(yīng)器,啟動(dòng)當(dāng)中的混合污泥主要由兩種不同成分的污泥所融合組成,主要為短程硝化污泥、全程硝化污泥,融合比例方面接種短程硝化污泥15L、全程硝化污泥5L。最終形成的混合污泥總量為12000mg/L。在啟動(dòng)之后,主要通過(guò)FISH技術(shù)來(lái)對(duì)混合污泥當(dāng)中的氨氧化細(xì)菌、亞硝酸氧化細(xì)菌進(jìn)行檢測(cè),并基于檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)當(dāng)中顯示氨氧化細(xì)菌、亞硝酸氧化細(xì)菌的種群生物量質(zhì)量分?jǐn)?shù)為8.00%、3.24%。在接種之后半亞硝化反應(yīng)器的混合污泥為4000mg/L,在啟動(dòng)之后通過(guò)結(jié)果看出,亞硝氮累積率穩(wěn)步提高,原水在通過(guò)A/O處理之后,其COD降解十分充分,因此說(shuō)明本文設(shè)計(jì)使得半亞硝化系統(tǒng)污泥種群得到了優(yōu)化。
(3)ANAMMOX反應(yīng)器啟動(dòng):本文所采用的ANAMMOX反應(yīng)器因?yàn)閬?lái)自于高氨氮廢水研究工作,所以其本身的處理能力已經(jīng)得到了驗(yàn)證,所以本文沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行啟動(dòng),直接以半亞硝化反應(yīng)器出水作為進(jìn)水,以此對(duì)ANAMMOX反應(yīng)器的低氨氮城市污水的脫氮性能處理能力進(jìn)行研究,研究顯示ANAMMOX反應(yīng)器的低氨氮城市污水的脫氮性能較高。
3、設(shè)計(jì)系統(tǒng)結(jié)果分析
3.1 A/O反應(yīng)器運(yùn)行結(jié)果分析
本文A/O反應(yīng)器的HRT為3.6h,其中混合污泥均值為3200mg/L,在此前提下其進(jìn)出水的TP變化為4.7~8.1mg/L,均值為5.8mg/L,整體來(lái)看,其出水TP值數(shù)為0.8~3.3mg/L,在出水初期波動(dòng)較大;TP去除率方面,其由原本的80%提高至95%以上,說(shuō)明本文設(shè)計(jì)的除磷效率高于傳統(tǒng)工藝,主要是因?yàn)?/span>A/O反應(yīng)器的厭氧段沒(méi)有回流硝氮和亞硝氮的影響,所以厭氧區(qū)的效果得到了保證,同時(shí)在厭氧區(qū)效果發(fā)揮良好的前提下,避免了聚磷菌爭(zhēng)奪碳源的反硝化作用,所以,本文系統(tǒng)的原水當(dāng)中的可生化降解有機(jī)物,能夠給聚磷菌提供較好的吸收基質(zhì)。
3.2 半亞硝化反應(yīng)器運(yùn)行結(jié)果分析
本文的半亞硝化反應(yīng)器的進(jìn)水量NH4+-N均值在50mg/L,而NO2、NO3的均值均維持在1mg/L范圍內(nèi),在比較之下NH4+-N以及NO2的表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定,而此兩者的濃度比例大約在1.0左右在半亞硝化反應(yīng)器運(yùn)行一段時(shí)間之后,NH4+-N以及NO2的出水濃度得到了優(yōu)化,從初期的20mh/L降至10mg/L,所以半亞硝化反應(yīng)器的TN消除率提高了50%,高于傳統(tǒng)的10~20%。
3.3 ANAMMOX反應(yīng)器運(yùn)行結(jié)果分析
本文ANAMMOX反應(yīng)器的HRT為1.4h,進(jìn)水NH4+-N以及NO2為1.0,在運(yùn)行的初期NH4+-N以及NO2的濃度值達(dá)到了20mg/L左右,但在持續(xù)運(yùn)行之后,NH4+-N以及NO2的濃度值有所下降,進(jìn)而逐步穩(wěn)定在10mg/L左右,說(shuō)明本文ANAMMOX反應(yīng)器處理性能得到了優(yōu)化。
4、結(jié)語(yǔ)
本文主要對(duì)城市污水三污泥系統(tǒng)自養(yǎng)脫氮與強(qiáng)化生物除磷功能進(jìn)行了研究,研究主要將傳統(tǒng)工藝的功能參數(shù)作為比較,設(shè)計(jì)了一種活性污泥法三污泥自養(yǎng)脫氮和強(qiáng)化生物除磷工。設(shè)計(jì)首先將三污泥系統(tǒng)模型作為設(shè)計(jì)模型,之后介紹了本文的試驗(yàn)原水,再后針對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的各類反應(yīng)器進(jìn)行啟動(dòng),最終對(duì)反應(yīng)器啟動(dòng)后的變化進(jìn)行統(tǒng)計(jì),證實(shí)本文設(shè)計(jì)突破了傳統(tǒng)工藝的局限性。(來(lái)源:安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司)