藍思科技(湖南)有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售手機和平板電腦顯示屏功能玻璃面板的港資企業(yè),生產(chǎn)過程外排的生產(chǎn)廢水主要來自玻璃研磨和清洗車間。研磨廢水為高濃度無機廢水,主要以懸浮物為主,廢水呈堿性。清洗廢水污染物濃度相對較低,COD質量濃度110~150mg/L,水量較大,呈弱堿性且可生化性差。兩種廢水混合后經(jīng)過廠區(qū)內(nèi)的預處理站處理后排放總量達到15000m3/d。為解決水資源短缺問題,藍思科技于2011年12月開始在廠外擇址新建廢水再生回用水廠。采用調(diào)節(jié)池/高效沉淀池/D型濾池處理工藝,出水全部回用于車間前期清洗工序。工程不但降低了廠區(qū)廢水對環(huán)境的污染,而且有效減少了區(qū)域水資源的使用,緩解了用水緊張的局面。此外,該工程也是藍思科技開展清潔生產(chǎn)工作的重要組成部分。
1、設計進、出水水質
藍思科技(湖南)有限公司研磨廢水再生回用水廠設計規(guī)模為15000m3/d,最大處理能力為20000m3/d。與常規(guī)的化學機械研磨廢水不同,廢水中的污染物主要為粒徑極小且不易沉降的穩(wěn)定懸浮顆粒、硬度、堿度及少量有機物等。根據(jù)車間清洗水水質的要求確定出水水質。設計進、出水水質如表1所示。
2、廢水處理工藝及設計參數(shù)
2.1、工藝流程
根據(jù)研磨廢水進、出水水質要求,工程主要去除COD、SS和硬度。為達到所述的處理要求,采用物理化學沉淀和過濾相結合的處理工藝,F(xiàn)場試驗發(fā)現(xiàn),常規(guī)的化學混凝沉淀和砂濾處理工藝存在著占地面積大、反沖洗頻繁和運行能耗高的問題。經(jīng)過反復比選,工程選用帶有增強沉淀池的高效物化沉淀技術———高效沉淀池去除主要污染物,選用D型濾池進一步去除SS和有機物,污泥由高效沉淀池排出后通過板框壓濾機進行脫水處理。設計工藝流程如圖1所示。
2.2、主要工藝特點
(1)高效沉淀池。高效沉淀池池體由機械攪拌混合區(qū)、絮凝反應區(qū)、推流反應區(qū)、沉淀濃縮區(qū)和后混合區(qū)五部分組成。其是依托污泥混凝、循環(huán)、斜管分離及濃縮等多種理論,通過合理的水力和結構設計,開發(fā)出的集泥水分離與污泥濃縮功能于一體的新一代沉淀工藝。
經(jīng)過混凝后的原水進入兩個絮凝反應池,絮凝反應區(qū)是高效沉淀池的獨特特點之一,其含有一個能量擴散室以及一個非混合池室。第一個室為能量擴散室,通過控制能量擴散和使用流量可變的水泵,控制污泥回流來優(yōu)化絮凝反應。聚合物和回流污泥注入絮凝反應池可增強水的絮凝,污泥的回流可充分發(fā)揮其絮凝作用,減少藥劑的投加量,從而節(jié)約運行成本。第二個室為非混合室,產(chǎn)生能夠快速沉淀的較大的、均勻的礬花。沉淀-濃縮池將原水沉淀與污泥濃縮兩個功能集于一體,采用斜管分離器將礬花與水分離,逆向流將水與污泥分離,沉積在池子底部的污泥借助于配有刮泥機系統(tǒng)的尖樁攪拌器加速濃縮。
(2)D型濾池。D型濾池是一種全新的重力式濾池,具有比表面積大,過濾阻力小的優(yōu)點。微小直徑的濾料,極大程度增大了濾料的比表面積和表面自由能,增加了水中的雜質和顆粒與濾料的接觸機會和濾料的吸附能力,從而提高了過濾效率。濾池運行時,濾層孔隙率沿水流方向逐漸縮小,纖維密度增大,實現(xiàn)了理想的深層過濾,增加了濾層的截污容量。清洗時濾料恢復自由狀態(tài),即可對濾料進行氣、水混合擦洗,有效恢復濾料的過濾性能。
(3)全自動加藥系統(tǒng)。工程共投加4種藥劑,聚合氯化鋁(PAC)、高分子聚合物(PAM)、硫酸和二氧化氯。聚合氯化鋁和高分子聚合物是重要的混凝劑和絮凝劑,硫酸調(diào)節(jié)最終出水pH,二氧化氯用來殺滅廢水中的病毒、細菌、原生生物和藻類等。整個加藥系統(tǒng)根據(jù)出水水質采用全自動投加方式,既節(jié)省人力又可以合理控制加藥量。
2.3、主要構筑物及設計參數(shù)
(1)格柵、調(diào)節(jié)池及提升泵站。進水來自廠區(qū)廢水處理站的自流管道,需在調(diào)節(jié)池前段設置一道回轉式細格柵機,柵隙為5mm。調(diào)節(jié)池設置1座,有效容積為1100m3,采用地下式鋼筋混凝土結構;內(nèi)設2臺潛水攪拌機以防污泥沉淀,單臺攪拌機功率N=2.2kW。調(diào)節(jié)池后部的取水井內(nèi)安裝潛水提升泵,將污水提升至高效沉淀池。潛污泵共設3臺,2用1備,單臺潛污泵設計流量Q=420m3/h,H=12m,N=22kW。
(2)高效沉淀池。高效沉淀池單座處理能力為625m3/h,采用地上式鋼筋混凝土結構。除前、后混合池為1座外,絮凝反應池、推流反應池、斜管沉淀池和水泵間都為2座并聯(lián)合建;旌铣赜行莘eV=21m3,混合時間1.5min,內(nèi)設1臺槳式攪拌機,功率N=1.5kW。絮凝反應池有效容積V=70m3,反應時間為10min,內(nèi)設1臺不銹鋼反應筒和1臺槳式攪拌機,功率N=2.2kW。推流反應池V=41m3,反應時間為6min。斜管沉淀區(qū)上部為斜管分離區(qū),下部污泥濃縮區(qū)。沉淀區(qū)斜管面積27m2,上升流速v=12m/h。濃縮區(qū)設置中心傳動濃縮機,濃縮機外線線速度約3m/min,功率N=0.55kW。水泵間3臺偏心螺桿泵,2用1備,單泵設計流量Q=15m3/h,揚程H=20m,功率N=4.0kW。
(3)D型濾池。濾池設計處理能力為625m3/h,采用地上式鋼筋混凝土結構。過濾部分共設4組,單組有效過濾面積8.6m2。濾池選用彗星式纖維濾料,厚度1.0m;設計正常濾速v=17.3m/h,強制濾速23.1m/h;過濾采用變水頭過濾,最大過濾水頭為1.6m。濾池采用氣水聯(lián)合反沖洗,氣沖洗強度為30L/(m2•s),水沖洗強度5L/(m2•s),交替進行,歷時20min。設備間內(nèi)設離心式反沖洗水泵2臺,1用1備,單臺設計流量Q=200m3/h,揚程H=12.5m,N=15kW;羅茨鼓風機2臺,1用1備,單臺設計流量Q=21m3/min,風壓P=50kPa,N=30kW。
(4)回用水池及泵站。設回用水池1座,有效容積2675m3,水力停留時間(HRT)為4.2h,采用地上式鋼筋混凝土結構。濾池出水重力自流進入回用水池,經(jīng)過加氯接觸消毒后,由回用水泵加壓輸送至車間中水管道;赜盟眠x用3臺RJC型長軸深井泵,2用1備,單臺設計流量Q=400m3/h,揚程H=54m,N=90kW。
(5)加藥間。設加藥間1座,由加藥間、加氯間、配電間和值班室組成。加藥間主要制備、投加硫酸、聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺。聚合氯化鋁最大投加量按30mg/L計,其中濾前投加5mg/L,現(xiàn)場制備成10%水溶液。聚丙烯酰胺最大投加量按2mg/L計,現(xiàn)場制備成0.2%水溶液。為防止夏季藻類繁殖,保證管道余氯,在回用水池內(nèi)加氯消毒。有效氯投加量按8mg/L設計,選用1臺復合二氧化氯發(fā)生器,單臺有效氯產(chǎn)量為5kg/h。
(6)污泥脫水間。脫水間內(nèi)2座儲泥池,單池容積為27m3,池內(nèi)設立式攪拌機2臺,單臺功率N=1.5kW。污泥進料采用2臺單螺桿泵,1用1備,單泵設計流量Q=15m3/h,揚程H=20m,功率N=3.0kW。系統(tǒng)設計干污泥1750kg/d,按工作時間10h計算,選用2臺板框式壓濾機,1用1備,過濾面積100m2,功率N=3.0kW,泥餅含水率為50%。
3、運行效果
工程2012年10月投入運行,一年多來再生水廠出水水質穩(wěn)定。2013年12月~2014年4月抽檢的出水水質指標顯示基本達到了設計要求,可以作為車間清洗水進行回用,實測出水水質如表2所示。
4、經(jīng)濟環(huán)境效益分析
工程總投資約3000萬元,總成本1.73元/m3,運行成本0.94元/m3。園區(qū)工業(yè)用水價格3.18元/m3(含污水處理費、水資源費和城市附加費),未建成再生水廠時用水量按15000m3/d計,每年需支付水費1741萬元。再生水廠建成后年運行總成本為947萬元,每年節(jié)省水費794萬元,9年可回收工程投資。該項目實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和環(huán)境效益的雙贏。
5、結語
工程的生產(chǎn)實踐證明,高效沉淀池/D型濾池組合工藝對顯示屏功能玻璃面板生產(chǎn)過程排放的研磨及清洗廢水具有良好的處理效果。通過廢水再生回用,企業(yè)減少了自來水的使用,緩解了區(qū)域水資源緊缺矛盾。工藝不但減少了占地面積、節(jié)省了工程投資,還為后期的廢水膜深度處理工程打下了扎實的基礎。
作者:尹小偉,李 芝,羅宇堅