焦化廢水因其污染因子多,濃度高,危害性大, 達(dá)標(biāo)處理難度高等一直困擾著焦化行業(yè)。徐州地區(qū)是水源緊張城市之一,而徐鋼焦化廠又是排污大戶(hù), 年排污水量約52萬(wàn)t,為減少排污總量,確保南水北調(diào)工程實(shí)施,徐鋼焦化廠通過(guò)一系列技術(shù)改造,使生 產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢水經(jīng)處理后閉路循環(huán),最終全部作熄焦補(bǔ)充水消耗,實(shí)現(xiàn)了廢水零排放,為徹底解決焦化行業(yè)廢水污染提供了新的途徑。
一、生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介
(一)原生產(chǎn)工藝
徐鋼焦化廠年產(chǎn)冶金焦炭40萬(wàn)t,其中66一II型焦?fàn)t兩組四座(1#~護(hù)),配套濃氨水流程和生化處理系統(tǒng),實(shí)際排污量在35m3lh左右;JN28一89型焦 爐一組兩座(5.~6.),配套硫錢(qián)流程及生化處理系統(tǒng), 實(shí)際排污量在25m3lh。兩系統(tǒng)處理后的酚、氰廢水全 部外排,總量約在60m3lh。
(二)廢水來(lái)源及性質(zhì)
焦化廢水主要來(lái)源為煤的高溫干餾、煤氣凈化 及化產(chǎn)品回收等過(guò)程產(chǎn)生的廢水,其主要來(lái)源有三 種:一是剩余氨水、終冷廢水、水封水,是煤干餾及煤 氣冷卻過(guò)程產(chǎn)生出來(lái)的廢水,是焦化廢水的主要來(lái) 源;二是煤氣凈化過(guò)程產(chǎn)生出現(xiàn)的廢水,主要有洗氨 后的富氨水;三是化產(chǎn)品回收產(chǎn)生的廢水,主要有粗 苯分離水、焦油脫水等。其水質(zhì)、水量見(jiàn)下圖
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(三)存在問(wèn)題
排污且大,多項(xiàng)因子不達(dá)標(biāo),污染環(huán)境 由于采用軟水洗氨和兩套生化設(shè)施獨(dú)立運(yùn)行, 運(yùn)行費(fèi)用高且排污量大,系統(tǒng)排污量高達(dá)60m3/ h,年排污總量52萬(wàn)余t。除酚、氰達(dá)到冶金環(huán)保排污標(biāo)準(zhǔn)外,其它指標(biāo)均超標(biāo)排放。而國(guó)家正在實(shí)施南水北調(diào) 工程,控制污染物濃度,減少排污總量非常緊迫。 除油與蒸氨效率低 由于氨水中夾帶大量乳化油和懸浮物,焦炭過(guò) 濾器物理吸附效率低,僅在56%左右,造成大量焦油 進(jìn)人蒸氨系統(tǒng),導(dǎo)致蒸氨塔、管道焦油堵塞嚴(yán)重。柵 板蒸氨與瓷環(huán)填料蒸氨,兩塔蒸氨效率低,均低于 75%,造成預(yù)處理后廢水含氨過(guò)高。 氮分縮器易腐蝕 原氨分縮器采用的是鑄鐵材質(zhì),由于氨的腐蝕 性質(zhì),使用周期非常短就出現(xiàn)泄漏,無(wú)法正常使用, 氨汽被迫放散,造成大氣污染。
二、焦化廢水零排放改造方案
為達(dá)到焦化廢水零排放,焦化廠于2003年度先后投人了180萬(wàn)元對(duì)蒸氨與生化系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改 造,采取“治理源頭、控制總量、閉路使用”改造方 案,使生化后廢水全部用于回配和熄焦,并于2003 年12月28日竣工投用。從而實(shí)現(xiàn)了焦化酚氰廢水 零排放目標(biāo)。
(一) 治理源頭
、佟「脑煺舭彼Y(jié)合原蒸氨塔實(shí)際存在的問(wèn) 題,我們通過(guò)理論計(jì)算,選用一個(gè)直徑為1.6m的條 型泡罩塔替代原來(lái)的兩個(gè)蒸氨塔,處理量可達(dá)27m3/h。兩系統(tǒng)廢水經(jīng)工藝改造,均統(tǒng)一進(jìn)人泡罩塔預(yù)處理。由于泡罩塔處理效率高,蒸氨效率由原不到 75%提高到97%以上。
、凇U水除油改造針對(duì)焦炭過(guò)濾器存在的除油 效率低,失效周期短等不足,通過(guò)考察,引進(jìn)了當(dāng)前 較為先進(jìn)的除油設(shè)施:氣浮除油機(jī),除油效率由原來(lái)不到50%提高到97%以上,高效除油,不但回收了部 分焦油,同時(shí)為提高蒸氨效率起到了關(guān)鍵作用。
、邸“睔夥挚s器改造針對(duì)氨汽的強(qiáng)腐蝕性,我廠 采用了目前較為先進(jìn)的鉛分縮器,其特點(diǎn)是換熱效率 高、耐腐蝕,使用壽命是原鑄鐵分縮器的3一5倍。
(二)控制總t
、佟∠窗避浰脑灬槍(duì)廢水總量高的現(xiàn)狀,對(duì) 軟水系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,使用蒸氨后的廢水替代 軟水進(jìn)行洗氨。由于蒸氨廢水主要來(lái)源于剩余氨水, 來(lái)自高溫?zé)捊惯^(guò)程,本身就是軟水,不會(huì)造成設(shè)備結(jié)垢。經(jīng)過(guò)一年多的運(yùn)行實(shí)踐證明,冼氨效果穩(wěn)定,在源 頭上減少?gòu)U水量10m呱,而且減少了軟水系統(tǒng)運(yùn)行 費(fèi)用的發(fā)生。
② 外排廢水進(jìn)生化系統(tǒng)回配為進(jìn)一步控制廢 水外排總量,我們停運(yùn)了1一4#爐生化系統(tǒng),通過(guò)計(jì) 算,在5一6#爐生化池附近新建一個(gè)有效容積料0 m3曝氣池一座,與原1“、2#曝氣池并聯(lián)使用,為保 證進(jìn)人曝氣池酚、氛、COD的濃度,將處理后的外排 廢水進(jìn)行回配作稀釋水使用,水量控制在20一30m3lh。通過(guò)運(yùn)行與污泥馴化,運(yùn)行穩(wěn)定,處理后酚、氰 達(dá)標(biāo),但處理后廢水氨氮、coD同比升高約30%,主 ,系原因是污染物累積效應(yīng),但達(dá)到平衡后不再增加。
③ 改造后廢水處理工藝流程與水平衡圖
改造后廢水處理工藝流程與水平衡圖![](/jishu/UploadFiles_9416/201803/2018030208490981.png)
三、焦化廢水零排放改造結(jié)論
(一)通過(guò)一年多的運(yùn)行,焦化廢水零排放項(xiàng)目運(yùn)行 效果良好、穩(wěn)定、可靠。
(二)經(jīng)濟(jì)效益明顯。通過(guò)技術(shù)改造,分別停運(yùn)了軟 化水處理、蒸氨、生化廢水處理系統(tǒng)各一套;減少清潔水61萬(wàn)t/年;減少污水排放量52萬(wàn)t/年;取消了排污費(fèi)。
(三)社會(huì)效益顯著。徐鋼焦化廠原外排生化廢水受 納水域?yàn)榫┖歼\(yùn)河,雖然酚、氰指標(biāo)達(dá)到行業(yè)排放標(biāo) 準(zhǔn),但其濃度與其它超標(biāo)污染物仍有很大的危害性。零排放工程的成功,對(duì)地區(qū)創(chuàng)環(huán)保城市和國(guó)家南水 北調(diào)起到了積極的作用,受到了重視和好評(píng)。具體聯(lián)系污水寶或參見(jiàn)http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔術(shù)文檔。
(四)采用了部分新設(shè)備、新工藝。如氣浮除油機(jī)、鉛 分縮器等,大幅度提高了換熱效率和除油效果,提高了蒸氨效率。
(五)焦化廢水零排放實(shí)施成功,為降本增效、提高 企業(yè)和社會(huì)效益創(chuàng)造了條件,為同行業(yè)治理酚氰廢 水解決環(huán)保問(wèn)題提供了一個(gè)有效途徑。(何豫川)