煤制油費(fèi)托合成廢水處理方法
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-12-2 8:35:14
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
費(fèi)托合成廢水是在間接煤制油生產(chǎn)工藝中煤氣化產(chǎn)物CO和H2合成燃料油階段產(chǎn)生的廢水,費(fèi)托合成廢水中主要含有短鏈的醇類、酸類、醛類等有機(jī)物,COD一般高達(dá)20~40 g/L,pH低至2.0~3.5,雖然可生化性較好,但由于COD過高,目前仍未得到有效的處理[1, 2]。煤制油生產(chǎn)過程耗水量巨大,且多分布在西部缺水地區(qū),如果費(fèi)托合成廢水不能得到很好的處理,不僅會對環(huán)境造成嚴(yán)重的影響,還會給當(dāng)?shù)赜盟畮砭薮笸{[3, 4]。但由于煤制油技術(shù)僅在一些缺少石油資源的國家才得到充分應(yīng)用,目前對費(fèi)托合成廢水處理的研究仍很有限[5]。其中,M.Majone等采用的填充床生物膜反應(yīng)器對費(fèi)托合成廢水的處理效果較好,進(jìn)水COD為28 g/L,出水為 1 120 mg/L,去除率達(dá)96%[6],但其處理的費(fèi)托合成廢水的COD相對較低,對于COD高達(dá)40 g/L的廢水的處理研究仍是空白,大多數(shù)研究主要集中于煤制油廢水中低濃度有機(jī)廢水的處理[7, 8, 9]。筆者將采用兩級EGSB反應(yīng)器,對COD為40 g/L的廢水進(jìn)行處理,為今后高濃度費(fèi)托合成的廢水 處理提供參考。
1 試驗(yàn)材料與方法
1.1 試驗(yàn)裝置
試驗(yàn)裝置及工藝流程如圖1所示。
圖1 兩級EGSB反應(yīng)器工藝流程
試驗(yàn)采用兩級EGSB串聯(lián)工藝對煤制油費(fèi)托合成廢水進(jìn)行處理,整個(gè)反應(yīng)系統(tǒng)由1個(gè)進(jìn)水罐、2個(gè)EGSB反應(yīng)器、2個(gè)進(jìn)水泵、2個(gè)回流泵、1個(gè)中間水池、1個(gè)水封瓶組成。2個(gè)EGSB反應(yīng)器結(jié)構(gòu)相同,均由反應(yīng)區(qū)和沉淀區(qū)組成:反應(yīng)區(qū)高1.3 m,內(nèi)徑8 cm,體積為6.5 L;沉淀區(qū)高3.5 m,內(nèi)徑12 cm,體積為4.0 L。
1.2 接種污泥和試驗(yàn)用水
本試驗(yàn)接種污泥取自處理檸檬酸廢水的IC反應(yīng)器內(nèi)的顆粒污泥,選取的污泥顆粒大,機(jī)械強(qiáng)度高。該IC反應(yīng)器進(jìn)水COD為10~20 g/L,污泥已相對適應(yīng)高濃度COD環(huán)境,是處理費(fèi)托合成廢水較理想的接種污泥。初次接種時(shí)控制反應(yīng)器MLVSS為10~20 g/L。
試驗(yàn)用水取自某煤制油企業(yè)費(fèi)托合成廢水,為真實(shí)工業(yè)廢水。費(fèi)托合成廢水主要有COD高、可生化性好、pH低等特點(diǎn)。其COD高達(dá)37.0~40.8 g/L,BOD5為27.5~30.0 g/L,總氮為150 mg/L,氨氮為83 mg/L,揮發(fā)酚為2.4 mg/L,石油類為25.6 mg/L,pH為2.73~3.42,總磷未檢出。廢水處理前用NaOH和NaHCO3調(diào)節(jié)pH至7.0,用NH4Cl和KH2PO4調(diào)節(jié)COD、N、P質(zhì)量比為500∶5∶1。
1.3 測試項(xiàng)目及方法
COD:采用快速消解分光光度法;堿度:電位滴定法;pH:賽多利斯PB-10酸度計(jì)監(jiān)測;產(chǎn)氣量:排水法。
2 結(jié)果與討論
2.1 進(jìn)水堿度對EGSB反應(yīng)器啟動的影響
初次啟動反應(yīng)器,將原水稀釋10倍,運(yùn)行穩(wěn)定后逐漸加大進(jìn)水濃度。為保證進(jìn)水的pH和堿度在一定的生物可接受范圍內(nèi),先用NaOH將pH調(diào)至6.0,然后用NaHCO3將pH調(diào)節(jié)至7。由于一級反應(yīng)器承擔(dān)了最主要的去除任務(wù),是系統(tǒng)能否啟動成功的關(guān)鍵,且能大為減輕二級反應(yīng)器的進(jìn)水負(fù)荷,故試驗(yàn)僅以一級反應(yīng)器為例,闡述EGSB啟動中的影響因素。第一次啟動階段一級EGSB反應(yīng)器對煤制油費(fèi)托合成廢水COD的去除效果見圖2,堿度變化見圖3。
圖2 第一次啟動一級反應(yīng)器對COD的去除效果
圖3 第一次啟動一級反應(yīng)器進(jìn)出水堿度
由圖2可知,當(dāng)進(jìn)水COD小于10 g/L時(shí),COD去除率可達(dá)90%以上,當(dāng)進(jìn)水COD提高到18 g/L 時(shí),COD去除率有所下降,但出水水質(zhì)仍比較穩(wěn)定,出水COD可控制在4.5 g/L以下。但當(dāng)進(jìn)水COD提高到22 g/L時(shí),出水水質(zhì)明顯下降,出水COD大于10 g/L,反應(yīng)器內(nèi)廢水呈棕褐色,反應(yīng)器內(nèi)pH在1 h內(nèi)從7.5左右突增至10以上,污泥上浮,反應(yīng)器崩潰。
由圖3可知,當(dāng)進(jìn)水COD小于18 g/L時(shí),出水堿度穩(wěn)定在3 g/L左右。但當(dāng)進(jìn)水COD再提高時(shí),仍按照先用NaOH調(diào)節(jié)pH至6.0再用NaHCO3調(diào)節(jié)pH至7.0的方法調(diào)節(jié)pH需要加的NaHCO3的量增加很多,導(dǎo)致進(jìn)水中HCO3-含量大幅增加。同時(shí)厭氧是一個(gè)產(chǎn)生堿度的過程,進(jìn)水COD的提高,也會使反應(yīng)體系產(chǎn)生的堿度提高。兩方面因素導(dǎo)致體系中的酸堿平衡被破壞,pH大幅增加,產(chǎn)甲烷菌活性在pH大于10時(shí)受到嚴(yán)重的抑制,導(dǎo)致反應(yīng)器崩潰。所以,當(dāng)進(jìn)水COD大于18 g/L時(shí),無需添加NaHCO3調(diào)節(jié)堿度,只需添加NaOH調(diào)節(jié)進(jìn)水pH至7.0左右即可。
第二次啟動階段按照如上方法調(diào)節(jié)進(jìn)水pH后,當(dāng)進(jìn)水COD達(dá)24 g/L時(shí)COD去除率仍高達(dá)90%以上,有效解決了當(dāng)進(jìn)水COD大于18 g/L時(shí)反應(yīng)器出水堿度過高導(dǎo)致反應(yīng)器崩潰的問題。
2.2 容積負(fù)荷對EGSB反應(yīng)器啟動的影響
在EGSB反應(yīng)器第三次啟動階段,啟動初期的控制條件同第二次啟動,當(dāng)進(jìn)水COD大于30 g/L時(shí),注意控制進(jìn)水pH在6.5~7.0,避免出現(xiàn)進(jìn)水pH過低的情況。第三次啟動階段一級EGSB反應(yīng)器對煤制油費(fèi)托合成廢水COD去除效果見圖4。
圖4 第三次啟動一級反應(yīng)器對COD去除效果
從圖4可知,當(dāng)進(jìn)水COD小于30 g/L時(shí),COD去除率可高達(dá)88%以上,一級出水可控制在4 g/L以下。但當(dāng)進(jìn)水COD提高到33 g/L時(shí),出水COD逐漸升高,去除率下降,在此條件下運(yùn)行至第4天時(shí),反應(yīng)器出水pH降至5.6,反應(yīng)器出現(xiàn)酸化現(xiàn)象。進(jìn)水COD為33 g/L時(shí),對應(yīng)的反應(yīng)器容積負(fù)荷(以COD計(jì))為35 kg/(m3·d),當(dāng)厭氧反應(yīng)器容積負(fù)荷大于29 kg/(m3·d)時(shí),處理效果便會有所下降,再升高便有可能導(dǎo)致處理效果急劇下降,出水VFA積累,導(dǎo)致反應(yīng)器酸化[10]。所以,當(dāng)反應(yīng)器容積負(fù)荷大于29 kg/(m3·d),需調(diào)節(jié)進(jìn)水流量以控制反應(yīng)器容積負(fù)荷在微生物可接受范圍。
在第四次啟動EGSB反應(yīng)器時(shí),當(dāng)進(jìn)水COD高于30 g/L時(shí),通過調(diào)節(jié)進(jìn)水流量控制一級反應(yīng)器容積負(fù)荷小于29 kg/(m3·d),可有效解決一級反應(yīng)器酸化問題,保證出水水質(zhì)。在反應(yīng)器運(yùn)行的第180天,順利完成反應(yīng)器的啟動工作。反應(yīng)器進(jìn)水COD為40.8 g/L,一級COD去除率達(dá)80%,經(jīng)二級反應(yīng)器處理后,總?cè)コ矢哌_(dá)98%~99%。
2.3 EGSB反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行階段運(yùn)行效果
在EGSB反應(yīng)器成功啟動后,持續(xù)運(yùn)行90 d,以保證反應(yīng)器運(yùn)行的穩(wěn)定性。在第180天—第270天,反應(yīng)器進(jìn)水pH為4.5~8.0,水力停留時(shí)間HRT為44 h,容積負(fù)荷為22 kg/(m3·d),水力上升流速為2.0 m/h,進(jìn)水COD為40.8 g/L,反應(yīng)器COD去除效果穩(wěn)定,兩級EGSB對COD的總?cè)コ驶究杀WC在98%以上。僅在第221天和第249天,分別因設(shè)備故障和進(jìn)水pH過低導(dǎo)致反應(yīng)器酸化,但經(jīng)處理,反應(yīng)器在10 d以內(nèi)即可恢復(fù)正常。
EGSB反應(yīng)器在運(yùn)行過程中會產(chǎn)生大量沼氣,在穩(wěn)定運(yùn)行期,一級和二級反應(yīng)器的產(chǎn)氣情況見圖5。
圖5 穩(wěn)定期反應(yīng)器產(chǎn)氣量
由圖5可知,運(yùn)行期間產(chǎn)氣量相對穩(wěn)定(在第249天因反應(yīng)器酸化而出現(xiàn)異常),一級反應(yīng)器平均產(chǎn)氣量為3.3 L/h,二級平均產(chǎn)氣量為0.4 L/h,總產(chǎn)氣量為3.7 L/h,平均產(chǎn)氣率為377 L/kg(以COD去除率98%計(jì))。
以日處理1.5萬 m3費(fèi)托合成廢水的污水處理廠計(jì),進(jìn)水COD 40.8 g/L,去除率98%,日處理COD約599.700 t,則可產(chǎn)沼氣22.6萬m3,以沼氣發(fā)電氣耗率0.5 m3/(kW·h)計(jì),則日發(fā)電量高達(dá)452 MW·h。具體參見http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
3 結(jié)論
(1)進(jìn)水堿度的控制對EGSB反應(yīng)器的啟動十分重要,當(dāng)進(jìn)水COD小于18 g/L時(shí)需投加一定的NaHCO3以維持反應(yīng)體系內(nèi)堿度,但當(dāng)進(jìn)水COD大于18 g/L時(shí),則不應(yīng)再向進(jìn)水中投加NaHCO3,否則容易導(dǎo)致反應(yīng)器因過堿而崩潰。
(2)用EGSB處理煤制油費(fèi)托合成廢水時(shí),應(yīng)將反應(yīng)器容積負(fù)荷控制在29 kg/(m3·d)以下,過高的容積負(fù)荷會導(dǎo)致反應(yīng)器因酸化而崩潰。
(3)試驗(yàn)表明,用兩級EGSB反應(yīng)器處理費(fèi)托合成廢水(COD高達(dá)40.8 g/L)是可行的。在進(jìn)水pH為5.0~6.0,HRT為44 h的條件下,COD去除率高達(dá)98%~99%。