二硝基氯苯生產(chǎn)廢水處理技術(shù)
中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-4-23 11:35:25
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
二硝基氯苯(CDNB)是一類含氯和硝基的芳香烴化合物,廣泛用作醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥和合成材料生產(chǎn)的中間體。其生產(chǎn)過程是:將硫酸和硝酸按比例混合,然后與硝基氯苯進行硝化反應(yīng),靜置分離后,上層酸性二硝基氯苯進入水洗、中和釜生成產(chǎn)品,底部外排含酸廢水〔1〕。二硝基氯苯的穩(wěn)定性高且毒性強,生產(chǎn)廢水具有廢酸濃度高、色度高、有毒有害、難以用常規(guī)工藝(如混凝、生化法)〔2, 3〕處理的特點,常采用活性炭〔4〕、沸石吸附〔5, 6〕、ClO2三相催化氧化〔7〕、臭氧氧化〔8〕、零價鐵還原〔9〕等方法處理,但這些方法存在工藝復(fù)雜、投資和運行費用高等缺點,有些技術(shù)還處于研究和試驗階段。
在二硝基氯苯的生產(chǎn)中,濃硫酸起到催化劑作用,隨著環(huán)境保護重要性的逐漸加強,對硫酸的提濃回收日益重要。硫酸回收方法包括真空濃縮冷凍結(jié)晶法、加酸冷凍結(jié)晶法和減壓降膜濃縮法〔10〕等。
NaClO是一種在酸性、弱堿性環(huán)境條件下具有較強氧化性的物質(zhì),因其價格低廉、性質(zhì)活潑而成為一種常用的廢水處理劑〔11〕。為工業(yè)化處理二硝基氯苯生產(chǎn)廢水,確保回收硫酸,使廢水能夠達標(biāo)排放,減少對水體環(huán)境的污染,本研究開發(fā)了負(fù)壓蒸發(fā)法濃縮回收硫酸、NaClO氧化、聚合氯化鋁混凝沉淀組合工藝〔12〕。
1 廢水水質(zhì)水量
江蘇某化工廠年產(chǎn)2,4-二硝基氯苯5 萬t,每生產(chǎn)1 t產(chǎn)品排放1.8 t工藝廢水,工藝廢水排放量180 m3/d,廢水相對密度為1.72,含有質(zhì)量分?jǐn)?shù)約80%的硫酸。二硝基氯苯生產(chǎn)系統(tǒng)配套水煤氣發(fā)生裝置,該裝置排放水煤氣廢水5 m3/d;S產(chǎn)生的所有廢水必須經(jīng)廠內(nèi)污水處理站處理,處理后的出水要求達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)三級排放標(biāo)準(zhǔn),排入化工園區(qū)污水處理廠,具體進水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)見表 1。廢水處理設(shè)計最大進水量為200 m3/d。
2 廢水處理工藝流程
由于兩種廢水色度、酸性、有機物濃度差異大,設(shè)計工藝采用分質(zhì)處理。工程采用負(fù)壓蒸發(fā)回收硫酸,減少工藝廢水量。液態(tài)冷凝水采用次氯酸鈉氧化脫色、中和、混凝沉淀組合工藝處理。冷凝過程產(chǎn)生的氣態(tài)NO用堿液吸收,廢氣量3000 m3/h,處理后達到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16297— 1996)的要求,即NOx≤240mg/m3。水煤氣廢水采用隔油、沉淀、Fenton氧化工藝處理。工藝流程如圖 1所示。
圖 1 工藝流程
含有高濃度氫離子、硝基苯系物并帶一定顏色的工藝廢水,在石墨濃縮釜中經(jīng)加熱濃縮,得到高濃度再生酸;石墨濃縮釜加熱產(chǎn)生的氣態(tài)混合物經(jīng)石墨冷凝器冷卻后,氣態(tài)NOx進入酸霧吸收塔進行堿液循環(huán)吸收,冷凝液體進入中間水池。冷凝液產(chǎn)生量為30 m3/d,主要為稀硝酸,其中的氫離子濃度0.2~0.64 mol/L。中間水池的出水泵入調(diào)節(jié)池2調(diào)溫調(diào)質(zhì)后,進入氧化池氧化處理,再經(jīng)pH調(diào)節(jié)至中性,用聚合氯化鋁混凝沉淀后,出水排入清水池。
水煤氣廢水,通過隔油沉淀,調(diào)節(jié)pH后,進入Fenton池氧化去除有機物,出水排入調(diào)節(jié)池2進行后續(xù)處理。清水池出水接近無色,COD<1 000mg/L,達標(biāo)排放。
考慮到工藝廢水量較大,冷凝液和水煤氣廢水量較少,工藝廢水硫酸濃縮回收24 h運行,冷凝液和水煤氣廢水處理8 h運行。
3 工藝設(shè)計與主要構(gòu)筑物
(1)石墨濃縮釜,4臺,3用1備,尺寸為3.0m×3.0m×4.8m,有效體積129m3,停留時間2 h。工藝廢水經(jīng)耐酸泵打入密閉的石墨濃縮釜內(nèi),用真空泵抽吸,使釜內(nèi)真空度達到96kPa。石墨濃縮釜底部燃燒水煤氣直接加熱。廢酸在60~70 ℃沸騰蒸發(fā),經(jīng)過1.5~2.0h,蒸發(fā)掉相當(dāng)于廢酸體積17%的水分,硫酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)由80%提高至90%,排入濃硫酸貯槽。年回收濃硫酸8萬t。
(2)石墨冷凝器,1臺,尺寸為D0.54m×3.8m,石墨濃縮釜蒸發(fā)出來的水蒸汽和酸霧,經(jīng)由YKC50-40m2石墨冷凝器分離,冷凝水中硝酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)為8%,排入中間水池。含NOx尾氣進入酸霧吸收塔。
(3)酸霧吸收塔,2臺,尺寸為D0.8m×3.1m,串聯(lián)使用,配套風(fēng)機功率1.1 kW?諝庋趸-堿液吸收工藝處理NOx廢氣采用二級串聯(lián)的組合模式,堿液質(zhì)量分?jǐn)?shù)由1%增加至10%,NOx脫除率始終在65%左右,工程應(yīng)用中采用堿液多次循環(huán)利用方式,當(dāng)NaNO2和NaNO3累積到一定濃度后排入中間水池,此時NOx可達標(biāo)排放。NOx與堿液反應(yīng)方程式為:
(4)中間水池,2座,尺寸為3.0 m×3.0 m×2.8 m,有效水深2.3 m,HRT=16.5 h,由于廢水經(jīng)石墨冷凝器冷卻后,水溫仍在50 ℃以上,在此停留較長時間,有利于水溫降低。配套污水提升泵2臺,為耐酸能力較強的40FSB-20L型氟塑料泵,流量10 m3/h,揚程為20 m,電機功率3 kW。
(5)調(diào)節(jié)池2座。用來解決水質(zhì)、水溫不均勻而對處理設(shè)施所造成的不利影響,起到將原水水質(zhì)調(diào)節(jié)均一化的作用。其中調(diào)節(jié)池1尺寸為1.4m×1.4m×3.3m,有效水深3.0m,有效容積5.8m3,HRT=24 h;調(diào)節(jié)池2尺寸為4.5m×3.5m×3.1m,有效水深2.8m,有效容積44m3,HRT=7h。
(6)隔油沉淀池,1座,尺寸為5.6m×1.4m×3.3m,有效水深3.0m,有效容積22.8m3,HRT=4.5 d。隔油沉淀池設(shè)置在Fenton池之前,通過沉淀去除懸浮物,上浮分離水中的煤焦油。
(7)pH調(diào)節(jié)池,1座,尺寸為1.40m×0.55m×0.80m,有效水深0.55m,有效容積5.8m3,HRT=0.5 h。Fenton反應(yīng)最佳pH為3.0~4.0,在pH調(diào)節(jié)池,通過投加HCl將pH從9.0調(diào)節(jié)到3.5,有利于提高Fenton反應(yīng)效率。設(shè)置在線pH計1臺。
(8)Fenton池,1座,尺寸為1.8m×1.4m×3.3m,有效水深2.9m,有效容積5.8m3,HRT=12 h。Fenton池采用鋼混結(jié)構(gòu),內(nèi)壁用環(huán)氧樹脂和玻璃鋼纖維布防腐。為去除反應(yīng)中產(chǎn)生的大量CO2和Fenton池表面生成的泡沫,反應(yīng)池配備1臺攪拌機,槳葉為推進式三葉下壓,轉(zhuǎn)速150r/min。
(9)NaClO氧化池,1座,尺寸為D1.5m×2.8m,有效水深2.6m,有效容積4.4m3,HRT=0.5 h。通過投加次氯酸鈉氧化劑將污水中硝基苯類物質(zhì)氧化,降低溶解度,后續(xù)再用沉淀工藝去除。由于稀硝酸和次氯酸均具有較強氧化性,次氯酸鈉池內(nèi)壁用環(huán)氧樹脂和玻璃鋼纖維布防腐。當(dāng)pH<7時,次氯酸鈉會部分分解,并產(chǎn)生氯氣。次氯酸鈉池頂加蓋,采用小型風(fēng)機將上層空間氣體排入中和池,可有效減少氯氣對工作環(huán)境的影響。
(10)中和池,1座,尺寸為D1.5m×2.8m,有效水深2.6m,有效容積4.4m3,HRT=0.5 h。通過投加氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH到7~8,一方面保證出水pH達標(biāo),另一方面,促使硝基苯類化合物易于沉淀。由于pH對后續(xù)沉淀、色度去除過程影響較大,需要準(zhǔn)確控制pH在7~8,避免其超標(biāo)。中和池配置在線pH計1臺,攪拌機1臺。
(11)混凝池,1座,尺寸為D1.5m×2.8m,有效水深2.6m,有效容積4.4m3,HRT=0.5 h。采用聚合氯化鋁,使廢水中難溶的硝基苯類化合物懸浮顆粒聚集成大絮體沉淀分離。混凝池內(nèi)混凝劑與廢水混合,生成較大可沉淀性絮體,合理控制加藥量,避免產(chǎn)生不良絮體。加藥泵停機前提供足夠的稀釋水,避免藥品沉積在加藥管導(dǎo)致堵塞;炷卦O(shè)攪拌機 1臺,電機功率2.2 kW。
(12)沉淀池,1座,尺寸為4.0m×2.0m×2.8m,有效水深2.3m,有效容積18m3,HRT=2.5 h。池子中部鋪設(shè)斜管,借助重力沉降去除懸浮物質(zhì),由于加設(shè)斜板,顆粒沉淀距離縮短,有助于減少沉淀時間。沉淀池出水采用不銹鋼鋸齒溢流堰,表面負(fù)荷小于1.6 L/(m2·s),由于出水堰是全流程水位最低點,其水平安裝精度對工藝處理出水產(chǎn)生重要影響。
4 實際運行效果
本工程在江蘇某化工有限公司得到順利實施,該廠廢水經(jīng)過處理后出水符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的相關(guān)要求,化工廠污水處理站出水COD≤1 000mg/L、SS ≤70mg/L、pH 6.0~9.0、2,4-二硝基氯苯≤0.3mg/L、硝基苯類≤5mg/L。每年減少COD、二硝基氯苯、硝基苯類化合物、NOx排放量分別為9.8、7.1、13.6、22.8 t。
5 運行成本分析
本廢水處理站年回收90%濃硫酸8萬t,按50元/t計算,可節(jié)約資金約400萬元/a。本處理系統(tǒng)總裝機容量為20.4 kW,工程總造價為47.1萬元,設(shè)備運行每天1班,每班2人,共2人。
污水處理站直接運行費用包括人員工資、藥劑費、電費。污水處理站定員2人,全年運行330d。人員工資按人均1.2萬元/a 計,則折合成噸水費用為12 000×2/(30×330)=2.42元。
污水處理站總裝機容量約為20.4 kW,實際運行功率約為12.96kW,每天用電量為103.68 kW·h。當(dāng)?shù)仉娰M0.6元/(kW·h),則折合成噸水費用為12.96×0.6/30=0.26元。
處理1 t水的藥劑費:冷凝液30 m3/d,每處理1 t消耗燒堿約為36.8元,次氯酸鈉為10元,計1 404元;水煤氣廢水5m3/d,每處理1 t消耗硫酸亞鐵為1.7元,35%雙氧水約為40元,計208.5元。合計處理廢水量35m3/d,藥劑費用1 612.5元,平均噸水藥劑處理費約為46.07元。具體參見http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
由此可知,處理1 t 廢水成本為2.42+0.26+46.07=48.75元,其中主要費用支出為中和藥劑費。
6 結(jié)論
(1)采用負(fù)壓蒸發(fā)法濃縮回收硫酸、NaClO氧化、聚合氯化鋁混凝沉淀組合工藝處理二硝基氯苯生產(chǎn)廢水,設(shè)計進水COD 為850mg/L,硝基苯類化合物為1 200mg/L,二硝基氯苯為620mg/L,色度為120倍,處理后出水達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)三級排放標(biāo)準(zhǔn),硝基苯類化合物≤5 mg/L。
(2)采用負(fù)壓濃縮法回收硫酸,系統(tǒng)年回收90%的硫酸8萬t,按50元/t計算,可節(jié)約資金約400萬元/a。
(3)運行期間,中和池pH的大小對色度去除影響較大,需要準(zhǔn)確控制pH為7~8,避免其超標(biāo)