高氨氮化工廢水如何處理
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2014-12-29 14:04:32
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浙江先鋒科技有限公司2011 年投資建設(shè)年產(chǎn)80t胸苷、100t乙;舅蚨ā50t坎地酯、50t厄貝縮合物、300t胞苷生產(chǎn)線,按“三同時(shí)”的要求,配套建設(shè)了600 m3/d 廢水處理項(xiàng)目。
1 總體工藝設(shè)計(jì)思路
該項(xiàng)目廢水為典型的化工廢水,高COD、高鹽度、高氨氮,污染因子種類較多,成分復(fù)雜; 由于沒有市政排污管道可接入,處理后出水直接排入靈江,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21904-2008) ,出水要求高。
廢水處理的總體工藝思路為: ①對(duì)部分超高鹽度廢水作脫鹽預(yù)處理,將總鹽度控制在7 000 mg/L以內(nèi),確保對(duì)生化處理系統(tǒng)沒有明顯的抑制作用; ②污污分治,有針對(duì)性地對(duì)高濃度廢水進(jìn)行預(yù)處理后,再與低濃度廢水混合進(jìn)行生化處理; ③高濃度廢水預(yù)處理要削減一定的有機(jī)污染物,更重要的目的是改善廢水的可生化性; 高濃度廢水呈強(qiáng)酸性,且含有大量的鐵離子,采用鐵碳微電解-芬頓高級(jí)氧化-絮凝沉淀工藝,可使耗酸量大大降低,延長(zhǎng)鐵碳使用周期; ④將事故池一分為二,增加高濃度廢水處理事故池,高濃度廢水預(yù)處理如未能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)目標(biāo),將不進(jìn)入后續(xù)廢水處理系統(tǒng),而是回到高濃度廢水處理事故池,再返回到預(yù)處理段,可減少水質(zhì)的波動(dòng)性; ⑤由于高、低濃度廢水混合后COD 依然很高,采用UASB 進(jìn)行厭氧處理,削減COD 處理負(fù)荷; ⑥削減氨氮主要利用A/O 工藝,由于硝化反硝化的最重要因素就是穩(wěn)定,故在厭氧之后,A/O之前增加生物活性炭法(PACT) ,即在好氧系統(tǒng)中投加一定量的粉末活性炭,并隨著污泥回流提高難降解有機(jī)物去除效果和系統(tǒng)的抗毒性能力,形成O/A/O 工藝。對(duì)氨氮以生化處理為主,要保證高、低濃度廢水混合后氨氮小于300 mg/L,但超過600 mg/L的高氨氮廢水,要先進(jìn)行物化脫氨處理,采用磷酸銨鎂法; ⑦由于出水水質(zhì)要求高,利用MBR 工藝長(zhǎng)污泥齡和高污泥負(fù)荷特點(diǎn)將生化處理發(fā)揮到極致。且由于化工廢水的特性,有時(shí)生化出水BOD5降解到位,但COD 仍然可能超標(biāo),故考慮增設(shè)化學(xué)氧化處理作為保安手段,確保出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
高濃度廢水預(yù)處理系統(tǒng)只控制COD,考慮到混合廢水處理中生化處理系統(tǒng)的承受能力,在與低濃度廢水混合后,對(duì)進(jìn)水鹽度和總氮有限制要求,混合廢水最終出水執(zhí)行《化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21904-2008) ,各廢水水質(zhì)分別見表1~表3,工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程
2 運(yùn)行效果
高濃度廢水預(yù)處理系統(tǒng)加藥量經(jīng)前期試驗(yàn)確定,聯(lián)動(dòng)試車后即具備處理運(yùn)行條件。
生化調(diào)試方面,2011 年11 月中旬開始培養(yǎng)馴化,考慮到溫度較低,厭氧污泥量增加緩慢,為避免對(duì)厭氧處理系統(tǒng)的沖擊,采用間歇進(jìn)水的方式,經(jīng)綜合調(diào)節(jié)池跨越進(jìn)入PACT 池,并間歇投加廢舊活性炭(共投入1t) ; 2012 年1 月下旬,PACT 池在設(shè)計(jì)水量下,COD 的去除率達(dá)到80%~90%; 2 月下旬A/O 池啟動(dòng),并很快達(dá)到了較好的處理效果; 在厭氧處理系統(tǒng)未啟動(dòng)的情況下,3 月廢水處理系統(tǒng)已可投入運(yùn)行; 5 月上旬,隨著氣溫回升,UASB 甲烷化跡象加速,厭氧處理系統(tǒng)開始連續(xù)進(jìn)水,仍有部分原水直接進(jìn)PACT 池,到5 月下旬,UASB 池COD 的去除率超過50%,6 月下旬,UASB 池在設(shè)計(jì)水量下,COD去除率提高到70%~80%,至此整個(gè)廢水處理系統(tǒng)正式啟動(dòng)運(yùn)行。系統(tǒng)處理效果見表4。
表4 高氨氮化工廢水處理效果
由表4 可看出,原水污染物濃度高且變化幅度很大,系統(tǒng)體現(xiàn)了很好的去除效率和抗沖擊負(fù)荷能力,化學(xué)氧化池出水COD 平均為100.5 mg/L,總磷小于4 mg/L,SS 與石油類分別平均為0.17 mg/L 和0.16 mg/L,處理效果穩(wěn)定。具體參見http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
運(yùn)行過程中,在厭氧處理系統(tǒng)未啟動(dòng)期間,PACT池容積負(fù)荷和去除負(fù)荷分別為3.07 kgCOD/(m3·d)和2.76 kgCOD/(m3·d) ,該池只在調(diào)試前期投加廢舊活性炭,故不存在活性炭吸附作用。同時(shí),厭氧處理系統(tǒng)和PACT 池對(duì)COD 去除率過高,導(dǎo)致后續(xù)A/O 工藝碳源不足,故增加了厭氧處理系統(tǒng)出水至A池的跨越線,處理效果良好,這也證明了在低碳氮比時(shí),分段進(jìn)水是很好的應(yīng)對(duì)措施。硝化過程的堿度消耗驚人,原設(shè)計(jì)投加Na2CO3補(bǔ)充堿度完全跟不上,在高氨氮的情況下須投加強(qiáng)堿,高純度片堿投加量達(dá)到1 kg/m3。MBR 工藝運(yùn)行良好,保證了出水水質(zhì)的穩(wěn)定達(dá)標(biāo),同時(shí)也為今后出水的回用打下了基礎(chǔ)。
3 結(jié)語
設(shè)計(jì)單位和工程公司要真正做好污染源調(diào)查,掌握廢水真實(shí)情況,在此基礎(chǔ)上制定有針對(duì)性的工藝路線,并且整個(gè)設(shè)計(jì)、施工和調(diào)試工作應(yīng)有機(jī)統(tǒng)一。生化處理技術(shù)在醫(yī)藥化工廢水處理中還有很大的潛力,環(huán)保工作者應(yīng)在這個(gè)方向上進(jìn)一步研究開發(fā)節(jié)能高效的處理新工藝。