微電解工藝基于金屬材料(鐵、鋁等)的腐蝕電化學(xué)原理,將2種具有不同電極電位的金屬或金屬與非金屬(炭等)直接接觸,浸泡在傳導(dǎo)性的電解質(zhì)溶液中,形成無(wú)數(shù)微小的腐蝕原電池(包括宏觀電池與微觀電池),從而達(dá)到處理廢水的目的。本文針對(duì)電鍍廢水中低濃度的鎳離子,采用微電解工藝研究了鐵炭比、紊流、pH、曝氣、水力停留時(shí)間等條件對(duì)鎳離子去除率的影響,并在連續(xù)流處理情況下對(duì)比了一次過(guò)流和二次過(guò)流時(shí)出水的鎳去除率,最終實(shí)現(xiàn)反應(yīng)裝置中含鎳廢水達(dá)到GB21900–2008《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求,為工業(yè)化應(yīng)用提供指導(dǎo)。
2•實(shí)驗(yàn)
2.1實(shí)驗(yàn)裝置
分析影響因素的試驗(yàn)選用1000mL的燒杯作為反應(yīng)裝置。
動(dòng)態(tài)試驗(yàn)采用如圖1所示的下流式反應(yīng)床,水從高位水箱通過(guò)流量計(jì)流入反應(yīng)器(容積5L的塑料透明柱狀桶)。填料床為粒徑相同的鐵、炭顆粒均勻混合,能保證水流均勻穿過(guò)填料,減少由于壁流而造成的短流,且用網(wǎng)狀布防止床體填料滲出。反應(yīng)器的進(jìn)水管布置在微電解床中心,以盡量避免出現(xiàn)短流情況。
2.2水樣和試驗(yàn)材料的準(zhǔn)備
(1)樣水的配制:取適量分析純的硫酸鎳溶于標(biāo)有刻度的20L水樣桶中。
(2)鐵屑的預(yù)處理:將深圳某車工加工廠加工完的廢鐵屑置于濃的氫氧化鈉溶液中浸泡24h,然后用清水沖洗至出水不再渾濁,風(fēng)干后稱量。
(3)活性炭的預(yù)處理:顆粒半徑為1~3mm的活性炭在清水中浸泡24h后,去除表面漂浮的活性炭,用水清洗活性炭中的碎屑至沖洗水澄清,隨后用配制的鎳離子溶液沖洗活性炭表面,然后將活性炭浸泡在鎳離子溶液中24h后備用。
2.3檢測(cè)方法
鎳離子的測(cè)量采用丁二酮肟吸光光度法[3],配制質(zhì)量濃度為0、2.0、4.0、6.0、8.0和10.0mg/L的NiSO4標(biāo)準(zhǔn)溶液(以鎳離子計(jì))并按照標(biāo)準(zhǔn)方法測(cè)量其吸光度,繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線后擬合得到線性方程y=26.803x(其中y為溶液的吸光度,x為鎳離子的質(zhì)量濃度),其相關(guān)系數(shù)R2=0.9984。
2.4試驗(yàn)方法
2.4.1鐵炭比試驗(yàn)
目前,大部分研究是從質(zhì)量或體積方面對(duì)鐵炭比進(jìn)行優(yōu)化。本文中的鐵炭比是指廢鐵屑與活性炭的體積比。將經(jīng)過(guò)預(yù)處理的廢鐵屑與活性炭分別按體積比2∶1、1∶1、1∶2和1∶3均勻混合后加入到1000mL的燒杯中,用待處理的模擬廢水清洗鐵炭床兩遍,在燒杯中加入250mL模擬廢水,根據(jù)需要在搖床上以100r/min震蕩5min,對(duì)處理后水樣中的鎳離子進(jìn)行分析。實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,用清水注滿微電解柱,防止鐵屑氧化鈍化。受試驗(yàn)條件限制,只能通過(guò)堆積密度對(duì)選取的鐵屑和活性炭顆粒表征。其中活性炭的粒徑在1~3mm之間,其堆積密度為0.847g/cm3。本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則,對(duì)鐵屑比表面積的要求不能過(guò)高。本實(shí)驗(yàn)直接選用機(jī)械加工中的廢鐵屑,其堆積密度約為0.286g/cm3。
2.4.2pH試驗(yàn)
采用質(zhì)量濃度為10mg/L的NiSO4溶液,用NaOH和HCl溶液調(diào)節(jié)不同pH,比較在搖床轉(zhuǎn)速100r/min、停留時(shí)間5min、鐵炭比為1∶1的條件下處理400mL模擬廢水時(shí)Ni2+的去除效果。
2.4.3紊流狀態(tài)試驗(yàn)
試驗(yàn)一:將10mg/LNiSO4溶液放在搖床上,在不同轉(zhuǎn)速下處理10min,分析去除率與轉(zhuǎn)速的關(guān)系。試驗(yàn)二:在不攪拌的情況下,將10mg/LNiSO4溶液置于鐵炭比為1∶1的床體上反應(yīng)不同時(shí)間,然后抽取床體表面3個(gè)不同位置的水樣進(jìn)行測(cè)量。
2.4.4曝氣試驗(yàn)
在鐵炭比1∶1、攪拌速率100r/min、停留時(shí)間4min的條件下處理250mL水樣,考察不同曝氣量下鎳的去除率。
2.4.5動(dòng)態(tài)優(yōu)化試驗(yàn)
以上因素優(yōu)化試驗(yàn)均在靜態(tài)攪拌下進(jìn)行。而在動(dòng)態(tài)優(yōu)化試驗(yàn)中,當(dāng)實(shí)驗(yàn)設(shè)置為一次過(guò)流處理時(shí),水樣從高位水箱進(jìn)入微電解床,控制流速為36mL/min,水力停留時(shí)間控制為1h,在流體穩(wěn)定流動(dòng)0.5h后取樣分析。當(dāng)實(shí)驗(yàn)設(shè)置為兩次過(guò)流處理時(shí),水力停留時(shí)間同為1h,改流速為72mL/min,含鎳廢水在反應(yīng)裝置內(nèi)通過(guò)一次后返回高位水箱,再次進(jìn)入微電解床,在流體穩(wěn)定流動(dòng)0.5h后取樣分析,并與一次過(guò)流時(shí)的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。
3•結(jié)果與討論
3.1影響鎳去除率的因素
3.1.1鐵炭比
如表1所示,鐵炭比對(duì)鎳去除率的影響較大。隨著炭的比例增加,鎳去除率先上升后下降,當(dāng)鐵炭比為1∶1時(shí)鎳的去除率最高,達(dá)到80%以上。
3.1.2pH
通過(guò)測(cè)定出水的pH(見圖2)發(fā)現(xiàn),原水若為酸性,反應(yīng)后pH普遍升高,原水若為堿性,反應(yīng)后pH普遍下降,最終pH都保持在5.5~7.0。這說(shuō)明微電解反應(yīng)會(huì)使進(jìn)水的pH往中性變化,在實(shí)際應(yīng)用中直接節(jié)省了調(diào)節(jié)pH所需的藥劑費(fèi)用。
比較出水的Ni2+去除情況可知,隨著原水pH從2.5升至8.5,鎳去除率呈上升趨勢(shì)。進(jìn)水pH在2.5~3.0范圍內(nèi)Ni2+的去除率為負(fù)數(shù),是因?yàn)槿芤褐械腍+溶解了附著在鐵炭床表面的金屬鎳。當(dāng)進(jìn)水pH為6.5時(shí),鎳離子的去除效率達(dá)到最佳。
3.1.3紊流狀態(tài)
金屬離子在鐵炭床體的擴(kuò)散主要有紊流擴(kuò)散和離子擴(kuò)散兩種形式。由圖3可以看出,轉(zhuǎn)速由0r/min(靜態(tài))增大到100r/min時(shí),鎳去除率的變化幅度較大,這是由于鎳離子由液相向微電解床表面的擴(kuò)散從以離子的自由擴(kuò)散為主變成以紊流擴(kuò)散為主。當(dāng)轉(zhuǎn)速大于100r/min時(shí),鎳去除率的變化幅度不大,這是因?yàn)榇藭r(shí)整個(gè)水體已經(jīng)處于很好的湍流傳質(zhì)狀態(tài),混合均勻,水體中(不包括原電池表面)不存在濃度梯度。
由圖3和表2可以看出,反應(yīng)時(shí)間均為10min的情況下,轉(zhuǎn)速100r/min(紊流擴(kuò)散為主)時(shí)的鎳去除率比轉(zhuǎn)速為零時(shí)(僅離子擴(kuò)散)的鎳去除率高至少70個(gè)百分點(diǎn)。表2顯示,靜態(tài)反應(yīng)時(shí)間為90~120min時(shí),鎳去除率增長(zhǎng)緩慢,最高只有65.94%,不如轉(zhuǎn)速100r/min下處理10min時(shí)的效果(此時(shí)鎳去除率為80.51%)。
3.1.4曝氣
從圖4可以看出,曝氣量對(duì)床體處理鎳離子廢水的影響不大,主要是因?yàn)槿芙庋醯奶岣咦璧K了Ni2+轉(zhuǎn)化成單質(zhì)Ni,但是空氣的沖入加強(qiáng)了流體的湍動(dòng)程度,同時(shí)造成電極表面生成的Fe(OH)3脫落,增強(qiáng)了電子轉(zhuǎn)移。當(dāng)曝氣量大于120L/min時(shí),兩種作用趨于平衡,處理效率不再發(fā)生變化,但是從經(jīng)濟(jì)角度分析,曝氣產(chǎn)生湍動(dòng)會(huì)增加成本,而改用動(dòng)態(tài)湍流來(lái)提高Ni2+的處理效果會(huì)更好。
3.2動(dòng)態(tài)優(yōu)化試驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),停留時(shí)間為5、15或30min時(shí),鎳離子的處理效果都不理想,鎳去除率均低于90%,無(wú)法達(dá)到GB21900–2008《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。表3給出了,在停留時(shí)間同為1h的情況下,不同過(guò)流次數(shù)對(duì)鎳離子去除效果的影響。
從表3可以看出,一次過(guò)流后pH由4.98上升到6.04,二級(jí)處理后pH升高到6.35,說(shuō)明氫離子參與了微電解反應(yīng)。一次過(guò)流后,溶解氧由7.8mg/L降低到2.0mg/L,而兩次過(guò)流后只降低到2.58mg/L。溶解氧雖然不直接參與電極反應(yīng),但是會(huì)氧化溶液中的Fe2+,形成Fe(OH)3膠體,而Fe(OH)3會(huì)造成溶液濁度增大,且不易沉淀。處理后溶液的電導(dǎo)率有所降低,主要是因?yàn)镕e置換出溶液中Ni2+的過(guò)程電荷守恒,而溶解氧的存在形成了氫氧化鐵膠體并吸附一定量的電荷,使得電導(dǎo)率下降。一次過(guò)流處理后,出水的鎳離子質(zhì)量濃度為4.37mg/L,尚未達(dá)到電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn);而經(jīng)過(guò)兩次過(guò)流處理,鎳離子質(zhì)量濃度達(dá)到了排放要求。具體參見http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
4•結(jié)論
(1)在鐵炭的體積比為1∶1情況下,鎳離子的去除效果最佳,可以達(dá)到80%以上。
(2)原水pH對(duì)處理效果影響很大。經(jīng)微電解處理后,出水的pH均趨于中性,進(jìn)水pH為6.0~6.5時(shí)效果最好。
(3)紊流擴(kuò)散條件下的鎳離子去除效果比僅離子擴(kuò)散下更明顯。曝氣也同樣能起到類似增強(qiáng)水體紊流擴(kuò)散的作用。
(4)停留時(shí)間為1h時(shí),含鎳廢水在動(dòng)態(tài)反應(yīng)裝置中以72mL/min過(guò)流兩次后,出水鎳離子的質(zhì)量濃度可以達(dá)到電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn),明顯優(yōu)于36mL/min時(shí)過(guò)流一次后的處理效果。
(5)用機(jī)械加工廠廢置的鐵屑來(lái)實(shí)現(xiàn)電鍍廢水的微電解處理,具有處理設(shè)備簡(jiǎn)單、處理費(fèi)用低廉、去除率高等優(yōu)點(diǎn),具有較高的推廣應(yīng)用價(jià)值。