焦化廢水是一種高濃度、難處理的工業(yè)廢水,經(jīng)生化處理后的出水往往難以達(dá)標(biāo)排放,通常被稱為焦化尾水。焦化尾水的再處理不是因為造價過高難以實施就是處理效果不佳,一直以來沒有找到行之有效的方法。本工程將焦化尾水與含有生活污水的廠區(qū)雜排水相混合,使B/C 提高到0.3 以上,提高了焦化尾水的可生化性,并采用抗沖擊性好、凈化能力強(qiáng)的BAF 作為主體工藝,對其進(jìn)行再處理〔1〕。該工程運行至今已近4 a,出水穩(wěn)定達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996)中的一級排放要求,主要設(shè)備故障率為零,成為該廠的亮點工程。
1 工程背景及進(jìn)出水水質(zhì)
江蘇某鋼鐵集團(tuán)投產(chǎn)了Ⅰ~Ⅲ期焦化廢水的生物處理站。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,廠區(qū)的沖渣廢水和生活污水量不斷增加,過去的一級處理工藝已無法滿足需要。為進(jìn)一步提高焦化廢水的處理效果并實施節(jié)能減排,減少水資源的浪費,提高經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益,該公司決定建設(shè)一個4 萬m3/d 的污水處理及回用工程,處理站出水絕大部分將回用至生產(chǎn)線及用作道路澆灑和綠化用水。
該項目總投資約4 千萬,占地面積約11 000 m2,設(shè)計處理規(guī)模為4 萬m3/d,總變化系數(shù)Kz=1.30。運行初期受廠內(nèi)條件限制,進(jìn)水流量只有25 000 m3/d。處理污水主要為鋼廠雜排水、焦化尾水及廠區(qū)的生活污水,進(jìn)、出水水質(zhì)見表1。
2 工藝流程及說明
根據(jù)原水水質(zhì)和處理后的出水要求,確定以BAF-微絮凝凈水裝置為主體工藝,氣浮為預(yù)處理工藝。工藝流程見圖1。
從圖1 可以看出,3 股廢水首先進(jìn)入配水井混合,再進(jìn)入氣浮預(yù)處理裝置進(jìn)行泥水分離,浮渣通過刮渣機(jī)刮入渣槽,自流進(jìn)入儲泥池,清水由提升泵送至BAF。BAF 由兩級串聯(lián)組成,每級分10 個池子,主要去除COD、SS 等;BAF 出水自流進(jìn)入中間水池。中間水池儲水部分供BAF 反沖洗用水,其余經(jīng)加壓送至全自動凈水器進(jìn)行過濾。全自動凈水器出水流入回用水池;赜盟胤謨蓚區(qū),其中的綠化用水需加藥消毒。BAF 和全自動凈水器的反沖洗出水自流進(jìn)入集水池,經(jīng)自然沉降,上清液送入配水井,底泥送入儲泥池。集水池分兩個區(qū),一區(qū)為污泥沉淀區(qū),二區(qū)為清水區(qū),兼具調(diào)節(jié)和沉淀雙重作用。儲泥池的污泥經(jīng)螺桿泵送至帶式壓濾機(jī)壓泥,泥餅外運。
3 主要構(gòu)筑物及設(shè)備
3.1 組合氣浮裝置
氣浮技術(shù)是在待處理水中通入大量分散的微氣泡,使之黏附在雜質(zhì)絮粒的表面,形成整體密度小于水的團(tuán)粒上浮到水面,實現(xiàn)固液或液液分離的凈水方法〔2〕。設(shè)計采用3 套獨立的氣浮系統(tǒng),每套由5 部分組成:混凝系統(tǒng)(加藥反應(yīng)區(qū))、溶氣系統(tǒng)、分離系統(tǒng)、排渣系統(tǒng)和緩沖池,結(jié)構(gòu)尺寸為23.5 m×14.0 m×3.5 m。
(1)加藥反應(yīng)區(qū)。由三級攪拌系統(tǒng)構(gòu)成,攪拌速度依次減慢,分別為20、8、5 r/min;絮凝劑選用PAC、PAM,采用電子計量泵分別在一級攪拌池和二級攪拌池前投加。
(2)溶氣系統(tǒng)。溶氣系統(tǒng)由溶氣罐、釋放器、回流水泵、空壓機(jī)、液位浮球控制、壓力表、安全閥等組成。該處理廠采用FA550 溶氣系統(tǒng)裝置。
(3)分離系統(tǒng)。該氣浮系統(tǒng)選用平流式氣浮池。污水中的絮體與微氣泡在這個區(qū)域相遇混合、接觸、黏附、分離。
(4)排渣系統(tǒng)。由刮渣機(jī)、渣槽、排渣管道組成。該工程采用行車式刮渣機(jī),刮渣機(jī)由行程開關(guān)控制,能在軌道上往復(fù)運動,自動定時刮沫和撇渣,也可手動操作。
(5)緩沖池即氣浮系統(tǒng)的清水區(qū)。
3.2 曝氣生物濾池(BAF)
BAF 是20 世紀(jì)80 年代后期開發(fā)的一種污水處理新工藝,兼具生物膜法和活性污泥法的許多優(yōu)點,其基本原理是在一級處理的基礎(chǔ)上,以粒徑5 mm左右的粒狀濾料及其表面附著生長的生物膜為處理介質(zhì),利用生物膜的生物代謝作用、濾料的物理過濾作用和它們的物理吸附作用以及反應(yīng)器內(nèi)生物多級捕食作用,完成有害物質(zhì)在同種單一反應(yīng)器內(nèi)的去除。該工程設(shè)計曝氣生物濾池分為兩級,每級由并列的10 個池體組成,并分成兩大組,每組5 個池體,采用全地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),其設(shè)計參數(shù)為:
一級曝氣生物濾池(單池)結(jié)構(gòu)尺寸為8.4 m×7.9 m×6.9 m,陶粒填料粒徑4~8 mm,水力負(fù)荷2.83m3/(m2·h),濾料COD 負(fù)荷2.95 kg/(m3·d),氣水比為2∶1,必要時可增加到3∶1。
二級曝氣生物濾池(單池)結(jié)構(gòu)尺寸為8.4 m×7.9 m×5.9 m,陶粒填料粒徑4~8 mm,水力負(fù)荷2.83m3/(m2·h),濾料COD 負(fù)荷2.95 kg/(m3·d),氣水比為2∶1。
3.3 微絮凝凈水裝置
過濾系統(tǒng)采用上海某廠生產(chǎn)的微絮凝凈水系統(tǒng)。其應(yīng)用情況并不理想,自動裝置經(jīng)常出現(xiàn)故障,無法正常使用,后經(jīng)改裝增加了電動裝置,使反沖洗由原先的自動變成了強(qiáng)制電動控制,該裝置還存在其他一些使用問題。凈水裝置實質(zhì)就是一個砂濾池,其主要作用是進(jìn)一步去除水體中的懸浮物,保證回用水清澈透明,因此按照濾池的設(shè)計就能滿足要求。
3.4 自動控制系統(tǒng)
系統(tǒng)設(shè)計時充分考慮了完整性和可靠性要求,進(jìn)行了單元化、模塊化的設(shè)計。該系統(tǒng)分成三級控制層:設(shè)備層、控制層、監(jiān)控管理層。
設(shè)備層:采用集中控制、分散操作的設(shè)計原則,設(shè)置合理的現(xiàn)場操作箱,為了保證系統(tǒng)的安全性和檢修方便,動力控制系統(tǒng)集中安裝控制。
控制層:采用Quantum CPU 486 處理器的PLC及在線式智能化儀表,完成各工藝段的參數(shù)測量、采集、控制現(xiàn)場設(shè)備層。
監(jiān)控管理層:整個監(jiān)控系統(tǒng)可實現(xiàn)對PLC 控制層和現(xiàn)場設(shè)備層的監(jiān)控、組態(tài)及自動、手動控制,操作人員和系統(tǒng)維護(hù)工程師可在各自的操作權(quán)限下對相應(yīng)的數(shù)據(jù)報表、設(shè)備運行參數(shù)進(jìn)行管理和修改。
4 調(diào)試與運行結(jié)果分析
4.1 運行參數(shù)的確定
調(diào)試前對整個系統(tǒng)要進(jìn)行清水試水檢查,確保無泄漏后,通清水進(jìn)行試運行,確保設(shè)備運行正常后才能進(jìn)入調(diào)試階段。
通過4 個月的調(diào)試,逐漸熟悉了污水處理站設(shè)備的運行方式,了解了設(shè)備的運行參數(shù)和規(guī)律,確定了較好的運行參數(shù)。
(1)氣浮系統(tǒng)。氣浮系統(tǒng)的調(diào)試主要是確定最佳的加藥量和溶氣系統(tǒng)的工作參數(shù)。根據(jù)該工程中氣浮進(jìn)出水水質(zhì)確定最佳加藥量為PAC 20 mg/L,PAM 1.8 mg/L;溶氣系統(tǒng)水泵的工作壓力為0.3~0.5 MPa;溶氣壓力0.5~0.55 MPa;回流比為30%,釋放微米氣泡直徑為30 μm。
(2)曝氣生物濾池。曝氣生物濾池采用復(fù)合式接種掛膜方式(接種污泥取自焦化廠A2/O 工藝污泥濃縮池),首先用提升泵將污泥分4 批打入曝氣生物濾池悶曝4 d,之后采用分階段進(jìn)水全流程試運行來培養(yǎng)生物膜。水質(zhì)及微生物的檢測結(jié)果表明微生物掛膜迅速,對水質(zhì)有較強(qiáng)的適應(yīng)能力。
曝氣生物濾池的反沖洗由中央工控機(jī)進(jìn)行全自動控制。最佳反沖洗參數(shù)為:水反沖洗強(qiáng)度5.83L/(m2·s),氣反沖洗強(qiáng)度16 L/(m2·s)。此外,根據(jù)各池堵塞狀況并參考其他文獻(xiàn)資料,確定反洗周期為7 d,各反沖階段時間分配:氣洗時間5 min,氣水聯(lián)合洗時間3 min,水漂洗時間5 min,總反洗時間為17 min(包含開閥、閉閥時間)。反洗后,大約6 h 出水恢復(fù)到反洗前的處理效果。實踐證明按上述反沖強(qiáng)度和時間操作,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水無大的波動。
(3)微絮凝裝置。通過對非電控凈水設(shè)備的水質(zhì)及運行情況的監(jiān)測,確定最佳加藥量為PAC 5 mg/L、PAM 1 mg/L。
4.2 運行結(jié)果分析
該工程自調(diào)試成功以來,運行狀況良好,系統(tǒng)出水各項指標(biāo)均能達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中一級排放標(biāo)準(zhǔn)要求。具體水質(zhì)情況及去除效果見表2。
從表2 可以看出,各處理單元對廢水中污染物的去除率較高。
5 運行成本分析
處理站總裝機(jī)容量為1 855 kW,目前每天的耗電量是12 000 kW·h,日耗電費為7 200 元,折合0.288 元/m3。日耗PAC 460 kg,藥費920 元/d;日耗PAM 30 kg,藥費900 元/d;其他藥劑費50 元/d;藥劑費合計1 870 元/d,折合0.075 元/m3。年工資福利費用按30.6 萬元計算,折合0.023 元/m3。污水的直接處理費用是0.386 元/m3?紤]到站區(qū)的其他運行費用,主要包括設(shè)備折舊費、維修基金費、管理費等,每年按183.97 萬元計,折合為0.252 元/m3。因此水廠的運行費用為0.637 元/m3。具體參見http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
6 結(jié)論
(1)采用氣浮作為預(yù)處理工藝,不僅處理效果好、運行費用低,并且能夠保證BAF 的進(jìn)水水質(zhì),以減少反沖洗頻率。
(2)該工藝生物處理采用曝氣生物濾池,具有流程簡單、容積負(fù)荷高、水力負(fù)荷大、水力停留時間短、占地面積小、無需污泥回流、不存在污泥膨脹、基建及運行成本低、出水水質(zhì)好等優(yōu)點。
(3)微絮凝凈水系統(tǒng)工作穩(wěn)定性差,在以后的設(shè)計中不宜采用,可由常規(guī)的濾池替代。
(4)整個工藝占地面積小,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水水質(zhì)能夠達(dá)到綠化及回用要求。
(5)合理選擇BAF 的反沖洗周期,是防止濾料板結(jié)及影響生物膜生長厚度的關(guān)鍵因素,也是控制BAF 正常運行的關(guān)鍵因素之一。