MnO2/膨潤(rùn)土催化臭氧化氯苯廢水
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2014-8-25 15:18:57
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氯苯存在于眾多的有機(jī)化工中間體企業(yè)生產(chǎn)廢水中,其物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,電負(fù)性很強(qiáng),不易被水解、氧化。普通微生物降解方法效率低下、降解緩慢〔1〕。近年來,催化臭氧化技術(shù)因具有氧化徹底、效率高、速度快、無二次污染等優(yōu)點(diǎn),在降解難降解有機(jī)物方面得到廣泛的研究。針對(duì)均相催化臭氧化中催化劑易流失、反應(yīng)結(jié)束后難以分離和回收利用等缺點(diǎn),國(guó)內(nèi)外眾多研究者更加關(guān)注多相催化臭氧化技術(shù)〔2〕。
多相催化臭氧化一般選用金屬氧化物(MnO2、TiO2、Al2O3等)或負(fù)載于載體上的金屬或金屬氧化物(Cu-Al2O3、Fe2O3 -Al2O3等)作為催化劑。選用Al2O3、TiO2、SiO2、ZrO2、硅膠、蜂窩陶瓷等合成材料作為載體。研究高比表面積和吸附性強(qiáng)的載體也成為提高催化劑活性的關(guān)鍵問題之一。
膨潤(rùn)土是以蒙脫石為主的一種天然黏土礦,蒙脫石的晶體結(jié)構(gòu)決定了其具有較大的比表面積和較強(qiáng)的吸附能力,在實(shí)際應(yīng)用中常被用作水體吸附劑。膨潤(rùn)土的特性使其用于催化劑載體方面有很好的應(yīng)用前景〔3〕。筆者利用膨潤(rùn)土做催化劑載體處理氯苯廢水,研究了不同條件下氯苯的降解效果。考察了MnO2/膨潤(rùn)土催化劑在催化臭氧化系統(tǒng)中的催化活性。
1 試驗(yàn)材料和方法
1.1 主要試驗(yàn)試劑與儀器
試驗(yàn)試劑:氯苯,天津市福晨化學(xué)試劑廠;二硫化碳,天津市大茂化學(xué)試劑廠;硝酸錳溶液50%,天津市博迪化工有限公司;碘化鉀,天津市永大化學(xué)試劑有限公司;硫代硫酸鈉,天津市永大化學(xué)試劑有限公司,以上均為分析純。膨潤(rùn)土,蒙脫石質(zhì)量分?jǐn)?shù)約80%,山東濰坊膨潤(rùn)土有限公司。
試驗(yàn)儀器:SX-4-10 型馬弗爐,天津泰斯特儀器有限公司;GC-7900 氣相色譜儀,上海天美科學(xué)儀器有限公司;HITACHI S-4800 掃描電鏡,日本日立;FDX-2 型O3發(fā)生器,大連北大凈化設(shè)備有限公司。
自制試驗(yàn)反應(yīng)器:有機(jī)玻璃制成,有效容積1 L。臭氧通過反應(yīng)器底部砂芯布?xì)獍,形成?xì)小氣泡與水溶液充分接觸。發(fā)生器反應(yīng)條件為:壓力0.06 MPa、工作電流50 mA,尾氣經(jīng)碘化鉀溶液吸收后排放。
氯苯廢水是含氯苯的有機(jī)化工中間體生產(chǎn)企業(yè)的廢水模擬水。結(jié)合實(shí)驗(yàn)室測(cè)試條件和反應(yīng)系統(tǒng)中各種影響因素,試驗(yàn)用水配制成40 mg/L 氯苯模擬水。
1.2 催化劑制備及試驗(yàn)方法
1.2.1催化劑制備
試驗(yàn)用膨潤(rùn)土使用前均進(jìn)行酸處理,干燥后備用〔4〕。分別篩選出0.850~0.425 mm(20~40 目),0.250~0.180 mm(60~80 目)、0.150~0.125 mm(100~120 目)不同粒徑的膨潤(rùn)土。以MnO2為活性組分,采用Mn(NO3)2等體積浸漬法浸漬15 h 后,105℃左右恒溫箱中干燥2 h,放入馬弗爐中焙燒4 h,焙燒溫度380℃,制成MnO2/膨潤(rùn)土催化劑;钚越M分MnO2負(fù)載量均為7%。
1.2.2試驗(yàn)方法及分析方法
在一定臭氧通量下,每次試驗(yàn)取1 L氯苯模擬水注入反應(yīng)器中,分別加入不同劑量的MnO2/膨潤(rùn)土催化劑,每隔4 min 取10 mL 水樣,經(jīng)過CS2萃取,供氣相色譜分析,研究各種因素對(duì)氯苯的降解效果。
氣相色譜分析條件:色譜柱AT-SE (15 m×0.25 mm);檢測(cè)器類型:氫火焰離子檢測(cè)器;溫度:檢測(cè)器200℃,柱溫60℃,進(jìn)樣口200℃;進(jìn)樣方式:注射進(jìn)樣;進(jìn)樣量1 μL;柱流量:高純氮40 mL/min;氫氣流量50 mL/min;空氣流量350 mL/min;尾吹氣流量30 mL/min;分流比2∶1。
2 結(jié)果與討論
2.1 SEM 表征
膨潤(rùn)土預(yù)處理前、后以及負(fù)載MnO2后的SEM分別如圖1(a)、圖1(b)、圖1(c)所示。
由圖1(a)、圖1(b)、圖1(c)可見,預(yù)處理前,膨潤(rùn)土表面顆粒較少、分散性不好、空隙也少、不利于活性組分的吸附。而預(yù)處理之后,膨潤(rùn)土載體表面孔隙較多、分散性也優(yōu)于處理之前,孔隙結(jié)構(gòu)豐富、孔徑均勻、分布亦較均勻,使載體表面凸凹不平,比表面積很大,成為多孔性反應(yīng)床,有利于吸附活性組分,進(jìn)而提高催化劑的催化活性。同時(shí)發(fā)現(xiàn)MnO2顆粒負(fù)載到載體表面,形成MnO2表面覆蓋層,進(jìn)而推斷,MnO2顆粒在膨潤(rùn)土孔隙內(nèi)部形成均勻的活性層,負(fù)載效果良好。
2.2 XRD 表征
經(jīng)過XRD 表征可以發(fā)現(xiàn):膨潤(rùn)土經(jīng)過預(yù)處理之后,結(jié)構(gòu)沒有明顯變化,XRD 圖像同I. Fatimah 等〔5〕研究得到的類似。同樣制備條件下,負(fù)載β-MnO2后膨潤(rùn)土XRD,衍射峰同標(biāo)準(zhǔn)卡片對(duì)比(JCPDS Card24-0735),在28°、37°、57°附近出現(xiàn)明顯β-MnO2衍射峰。因此,膨潤(rùn)土片層結(jié)構(gòu)中負(fù)載的顆粒MnO2為β-MnO2晶相,在試驗(yàn)過程中起主要活性作用。同時(shí),由于β-MnO2的負(fù)載,膨潤(rùn)土衍射峰出現(xiàn)變化,部分衍射峰消失。
2.3 催化劑載體預(yù)處理對(duì)氯苯去除效果影響
試驗(yàn)中考慮膨潤(rùn)土對(duì)氯苯吸附影響,相同試驗(yàn)條件下未通臭氧,未處理膨潤(rùn)土對(duì)氯苯吸附率僅為5.6%,預(yù)處理之后膨潤(rùn)土對(duì)氯苯吸附率提高到6.4%,同時(shí),負(fù)載β-MnO2后,吸附率為6.3%,吸附效果變化不大。故而以下試驗(yàn)均忽略吸附對(duì)試驗(yàn)效果的影響。試驗(yàn)條件為臭氧通量0.5 mg/min,催化劑投加量為1 g,載體粒徑大小為0.150~0.125 mm(100~120 目)。載體預(yù)處理對(duì)氯苯去除效果的影響如圖2 所示。
由圖2 可見,單獨(dú)臭氧氧化20 min,氯苯去除率可達(dá)到28.9%,在添加催化劑的情況下,催化臭氧化對(duì)氯苯的降解效果要明顯優(yōu)于單獨(dú)臭氧氧化時(shí)的處理效果,而且膨潤(rùn)土的預(yù)處理能明顯提高催化劑的催化活性,氯苯的去除率由44.1%提高到55.4%。通過酸洗,蒙脫石層間的K+、Na+、Ca2+、Mg2+等陽離子轉(zhuǎn)變?yōu)樗岬目扇苄喳}類而溶出,從而削弱了原來層間的鍵力,使晶層間距擴(kuò)大,孔道被疏通,改善了載體的孔結(jié)構(gòu),去除了一些氧化物雜質(zhì)。從而提高了載體的吸附性能〔6〕。同時(shí)增加了載體比表面積,改善了活性組分在載體上的分散度,提高了催化劑活性。
2.4 不同催化劑載體粒徑對(duì)氯苯去除效果影響
臭氧通量為0.5 mg/min,MnO2/膨潤(rùn)土用量為1 g,不同催化劑粒徑對(duì)氯苯去除率影響如圖3 所示。
由圖3 可見,催化劑粒徑降低,一定程度上能夠提高降解效果。0.150~0.125 mm(100~120 目)粒徑的MnO2/膨潤(rùn)土催化劑比0.850~0.425 mm(20~40目)的催化劑去除效果提高了7.37%,由48.05%提高到55.42%。這是由于粒徑變小,載體顆粒比表面積相應(yīng)增大,增加了活性組分的附著位點(diǎn),提高了與污染物的接觸機(jī)會(huì),增加了催化劑活性。
2.5 不同催化劑投加量對(duì)氯苯降解效果的影響
臭氧通量0.5 mg/min,粒徑0.150 ~0.125 mm(100~120 目),不同催化劑投加量對(duì)氯苯去除效果的影響如圖4 所示。
由圖4 可見,催化劑投加量加大,氯苯的去除效果提高。這是因?yàn)榇呋瘎┑膭┝吭礁,催化臭氧化表觀速率常數(shù)越大〔7〕。高劑量的MnO2/膨潤(rùn)土催化劑加速了臭氧的分解反應(yīng),產(chǎn)生了更多的羥基自由基,進(jìn)而加快了氯苯的降解。盡管加入低劑量的催化劑去除率不高,但仍然高于單獨(dú)臭氧氧化的降解效果。
2.6 臭氧通量對(duì)氯苯去除效果影響
水體中的催化臭氧化進(jìn)行的是氣液固三相反應(yīng),催化劑用量為1 g,粒徑0.150~0.125 mm(100~120 目),臭氧通量對(duì)氯苯的降解效果影響如圖5所示。
由圖5 可見,隨著臭氧通量的提高,氯苯的去除效果提高明顯。這是由于在催化劑作用下,臭氧濃度加大,羥基自由基增多,從而加快了氯苯的降解。
2.7 動(dòng)力學(xué)分析
試驗(yàn)條件:溫度293K,氯苯質(zhì)量濃度C0 40 mg/L,催化劑1 g/L,臭氧通量5.0 mg/min,反應(yīng)時(shí)長(zhǎng)20 min。在催化臭氧化系統(tǒng)中,臭氧氧化機(jī)制,包括羥基自由基的間接氧化反應(yīng)和吸附后的氧化反應(yīng)。而羥基自由基的氧化反應(yīng)是更為重要的。提高催化臭氧化系統(tǒng)的反應(yīng)速率涉及到反應(yīng)系統(tǒng)的理論分析,因此筆者討論MnO2/膨潤(rùn)土催化臭氧化系統(tǒng)的反應(yīng)動(dòng)力學(xué)。具體參見http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
而對(duì)于目前催化臭氧化降解機(jī)制已經(jīng)有了很多的報(bào)道,大致遵循假一級(jí)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)。在此將催化臭氧化反應(yīng)體系按假一級(jí)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)分析。
式中:c(O3)——液相臭氧濃度,mol/L
ci——氯苯質(zhì)量濃度,mol/L;
k——反應(yīng)速率常數(shù),L·(mol·s)-1;
n——臭氧的反應(yīng)級(jí)數(shù)。
反應(yīng)中因?yàn)槌粞鯘舛仁冀K過量,故忽略傳質(zhì)的基礎(chǔ)上,可認(rèn)為液相臭氧濃度不變。式(1)簡(jiǎn)化為:
式中:kobs——表觀反應(yīng)速率常數(shù),min-1。
對(duì)式(3)積分得到;
MnO2/膨潤(rùn)土催化臭氧化假一級(jí)動(dòng)力學(xué)分析如圖6 所示。
由圖6 可見,單獨(dú)臭氧氧化氯苯的降解表觀速率常數(shù)kobs=0.035 min-1;催化臭氧化體系中氯苯的降解表觀速率常數(shù)kobs=0.056 min-1;是單獨(dú)臭氧氧化的1.6 倍,說明MnO2/膨潤(rùn)土催化劑加速了臭氧的分解。這與上文討論的催化臭氧化體系處理氯苯去除率更高相一致。
3 結(jié)論
MnO2/膨潤(rùn)土催化劑對(duì)氯苯具有很好的降解效果。催化劑粒徑、投加量、臭氧通量等對(duì)試驗(yàn)效果有很大影響。試驗(yàn)最佳反應(yīng)條件是臭氧通量在5.0mg/min,載體粒徑為0.150~0.125 mm(100~120 目),催化劑投加量為1 g,此時(shí),最佳去除率可達(dá)96.56%。MnO2/膨潤(rùn)土催化臭氧化氯苯廢水反應(yīng)遵循一級(jí)反應(yīng)動(dòng)力學(xué),催化臭氧化體系中氯苯降解表觀速率常數(shù)kobs =0.056 min-1;是單獨(dú)臭氧氧化速率常數(shù)的1.6 倍。