摘要:為分析水質(zhì)達(dá)標(biāo)的處理站回注水在注水管線流動的過程中水質(zhì)逐漸變差的原因,通過現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行過程,分別獲取了水處理站、注水站和注水井底各段的水樣,進(jìn)而測定了各水樣的相關(guān)水質(zhì)指標(biāo),并且分析了水中懸浮物的元素組成。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,回注水在注水管線中引起管線腐蝕,腐蝕產(chǎn)生的Fe2+、Fe3+進(jìn)一步導(dǎo)致溶解性油含量和懸浮固體的增加,最終得出管線的腐蝕是引起水質(zhì)變差的主要原因。
近年來,對油氣田腐蝕的研究主要集中在引起腐蝕的氣體、離子、微生物,對腐蝕過程及產(chǎn)物的影響、模型的建立以及對過程的控制上。結(jié)垢是油氣田生產(chǎn)過程中的常見問題,會給生產(chǎn)過程帶來諸如注水水質(zhì)惡化、設(shè)備損壞等不良影響。垢是含鹽水中無機(jī)鹽的沉積物,常在儲水池和生產(chǎn)設(shè)備中生成,垢物質(zhì)的產(chǎn)生和抑制機(jī)理已經(jīng)被很多學(xué)者研究。但很少有學(xué)者研究腐蝕與結(jié)垢對水質(zhì)的影響。
本實(shí)驗(yàn)以遼河油田回注水為研究對象,系統(tǒng)的分析了回注水在回注過程中的水質(zhì)狀況。遼河油田回注水在注水管線中的流程為,水處理站處理后的回注水,經(jīng)長距離輸水管線(最短距離為1km)運(yùn)輸,到達(dá)注水站,最后回注到注水井底。在注水的過程中,水處理站出水的含油量、懸浮固體和懸浮顆粒直徑中值分別為4.01mg/L、2.5 mg/L和0.024μm,均達(dá)到石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)及分析方法(SY/T5329-94)》中的B1級標(biāo)準(zhǔn),但流到注水站出口和注水井底時,相應(yīng)B1級所列的各項(xiàng)指標(biāo)都明顯超標(biāo)。本研究將對水質(zhì)劣化的原因進(jìn)行分析,并且探討腐蝕與結(jié)垢對回注水水質(zhì)的影響。
1實(shí)驗(yàn)部分
1.1懸浮固體樣品的獲取
對油田注水管線中水處理站(B1級)出口、注水站(B1級)出口、注水井(B1級)的井口和井底的回注水進(jìn)行取樣,分別量取適量的水樣測定其懸浮固體含量,并收集和保存了水處理站(` B1級)出口、注水站(B1級)出口、注水井(B1級)井底的懸浮固體。具體參見http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
1.2水質(zhì)分析測定
哈希儀器DR2800和ICP-MS分析測定回注水中的陰、陽離子'紅外測油儀MAI-50G測定含油量;HANNA HI98303筆式TDS測定儀測定總礦化度(TDS);懸浮固體的測定參見石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(SY/T5329-94),顆粒粒徑中值使用Malvern2000測定。
1.3懸浮固體分析測定
X射線能量色散譜分析儀(EDS)測定懸浮固體中各元素的相對含量,結(jié)合X射線衍射(XRD)能譜分析儀測定其晶體化合物組成。
2結(jié)果分析與討論
2.1注水管線腐蝕
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