安徽某焦亞硫酸鈉生產(chǎn)企業(yè).在水洗凈化原料氣二氧化硫時,產(chǎn)生大量高濃度廢水。受該企業(yè)的委托,我們開發(fā)了高濃度酸性廢水處理技術(shù)。隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大,企業(yè)提出在處理廢水時,要有效回收利用廢棄物,達到清潔生產(chǎn)的目的。為此筆者在原處理方法的基礎(chǔ)上進行了試驗研究,以使處理后的廢水既能達標(biāo)排放,又能有效回收其中的副產(chǎn)物。試驗結(jié)果表明,用Na2CO3,處理該廢水,能使廢水達標(biāo)排放,與此同時得到副產(chǎn)品Na2SO4,有效利用了廢水中的硫。
硫酸鈉廢水處理方法 1 試驗部分
1.1 試驗廢水
試驗廢水為焦亞硫酸鈉生產(chǎn)中原料氣二氧化硫水洗凈化廢水,外觀呈淡紫紅色,有強烈刺激性酸味,密度為1.49 g/mL,SO2濃度為12.14 mol/L(以H2SO3,計),主要成分是SO2-7H20和H20。
1.2 儀器和試劑
儀器: 磁力攪拌電熱套; 電子分析天平(METFLE AE 240);可見分光光度計(722S);遠紅外輻射干燥箱;箱式電阻爐(SX2—5—12);循環(huán)水式多用真空泵。
試劑:無水碳酸鈉、氯化鈉、糊精、氫氧化鈉、乙酸鈉均為化學(xué)純;硫酸鐵銨、鹽酸、硝酸銀、鄰二氮菲、抗壞血酸、硫酸、氨水、硫化鈉、淀粉、氯化鋇、硫代硫酸鈉、過氧化氫均為分析純。
1.3 分析方法
在試驗中,Na2SO4 、Na2CO3、鐵、水不溶物以及游離堿(以Na2CO3 計)含量用化學(xué)分析方法測定汜)。
硫酸鈉廢水處理方法 2 廢水處理原理
在廢水中加入NazCO,時,主要反應(yīng)是Na2CO3與SO2•7HzO的反應(yīng),生成的Na2SO3氧化成Na2SO 4;另有少量的SO2•7H2O轉(zhuǎn)化為H2SO4,進一步與Na2CO3反應(yīng),生成Na2S04。
硫酸鈉廢水處理方法 3 廢水處理試驗
焦亞硫酸鈉生產(chǎn)廢水處理工藝流程見圖1。試驗廢水經(jīng)過濾,除去不溶性雜質(zhì)(S、PbS、粉塵等)。用三頸燒瓶作為中和反應(yīng)器,以溴百里酚蘭為指示劑,在三頸燒瓶中投加碳酸鈉溶液,滴液漏斗下端口伸入液面下,反應(yīng)器接尾氣吸收器。在攪拌下,廢水通過滴液漏斗注人反應(yīng)器中,至溶液由藍色剛好變?yōu)辄S色后.投加固體碳酸鈉。溶液又從黃色變?yōu)樗{色。多次重復(fù)操作以后。當(dāng)晶體較多時,過濾得到粗品,經(jīng)重結(jié)晶,鼓風(fēng)干燥,得到無水硫酸鈉。濾液返回中和反應(yīng)器中配堿。
硫酸鈉廢水處理方法 4 試驗結(jié)果與討論
4.1 中和方式對廢水處理效果的影響
滴液漏斗下端口在反應(yīng)器液面上,廢水不能與碳酸鈉充分接觸反應(yīng),液面受熱放出SO2氣體,造成二次污染。滴液漏斗下端口伸人中和反應(yīng)器液面下,廢水能與碳酸鈉充分接觸反應(yīng),可以防止SO2氣體放出,避免二次污染。
4.2 中和反應(yīng)速度對廢水處理效果的影響
在250 mL三頸燒瓶中,投加飽和碳酸鈉溶液30 mL,以不同的速度滴加廢水。實驗表明,滴人速度快(即流量大時),局部反應(yīng)過快,將有廢氣SO2隨CO2氣體一起放出,造成二次污染;滴人速度慢,則反應(yīng)時間長,效率低。滴人速度為0.2 mlMs較為適宜,在這個速度下。反應(yīng)速率適中,可控,時間又不會太長。
4.3 碳酸鈉投加方式對廢水處理效果的影響
用碳酸鈉作中和劑,不能一次性全部配成溶液,與廢水反應(yīng)。因為一次性配成飽和溶液,反應(yīng)后得到固態(tài)產(chǎn)物,需蒸發(fā)大量的水分,能耗大;若配成過飽和溶液,反應(yīng)太劇烈,將會有廢氣SO2放出,造成二次污染。實驗結(jié)果表明,在飽和碳酸鈉溶液中和完畢后,逐次分批加人固體碳酸鈉,逐次分批滴加廢水,逐漸析出晶體的方式最佳。
4.4 溫度對結(jié)晶的影響
粗品呈暗黃色,加水配成飽和溶液,溶液呈淡黃色,溶液中有少量懸浮物,加人少量活性炭,過濾,濾液無色透明。因為亞硫酸鈉和硫酸鈉在30℃以上析出為無水物.30℃以下析出為結(jié)晶水合物[3] 。所以濾液加熱蒸發(fā)水分,產(chǎn)品不斷結(jié)晶析出時,溫度不能低于30℃。實驗表明,50℃趁熱過濾,效果較好。得到的產(chǎn)品在100~110 下遠紅外輻射干燥1~2 h,得白色粉末狀Na SO (質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98.8%)。
4.5 母液回用配堿對產(chǎn)品的影響
用水配堿,單程收率較低,但母液回用配堿,可增加收率,重復(fù)利用多次。最后堿的利用率可達100%。但重復(fù)利用時為防止Fe、Pb含量超標(biāo)。需投加Na2S去除之。多次回用所得產(chǎn)品與工業(yè)無水硫酸鈉指標(biāo)對比見表1。由表1可知,6次母液回用所得產(chǎn)品達國家工業(yè)一等品標(biāo)準(zhǔn)。具體參見http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
硫酸鈉廢水處理方法 5 經(jīng)濟分析
處理每噸廢水需消耗Na2CO,0.86 t,按1 500元/t計算,費用為1 290元;得副產(chǎn)品Na2SO4 1.15 t,按600元/t計算,費用為690元;處理每噸廢水的運行成本(含電費、人工費、折舊費、維修費)80元。則廢水處理成本為680元/t。按每生產(chǎn)8 t焦亞硫酸鈉產(chǎn)生1 t廢水計算。焦亞硫酸鈉的生產(chǎn)成本僅增加85元/t,增加的費用較少。
硫酸鈉廢水處理方法 6 結(jié)論
廢水以0.2 mlMs的速度。從30 mL飽和碳酸鈉溶液底部加人,中和完畢后,逐次分批加人固體碳酸鈉,逐次分批滴加廢水,逐漸析出晶體,過濾得粗品,重結(jié)晶。50℃趁熱過濾,得到無水硫酸鈉,母液回用配堿。實驗結(jié)果表明,該處理工藝簡單、安全、易操作,能使廢水達標(biāo)排放,并可回收副產(chǎn)品Na2SO ,達到了清潔生產(chǎn)的要求。焦亞硫酸鈉的生產(chǎn)成本僅增加85元/t,增加的費用較少。