高效微生物在高氨氮污水處理中的應(yīng)用
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2012-2-12 9:25:21
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
制革污水是水環(huán)境污染的重要污染源之一,也是號(hào)稱“三大廢水”(造紙廢水、印染廢水、制革廢水)之一。治理問題較多,難度較大, 這與我國目前制革廠規(guī)模小,散布廣,管理不嚴(yán),不重視科學(xué)技術(shù)等諸多因素有關(guān)。國內(nèi)現(xiàn)有500多家工業(yè)規(guī)模的制革廠,15000多家小型制革廠,還有許多小作坊無法統(tǒng)計(jì)。年加工能力為牛皮1000多萬張,豬皮7500萬張和羊皮1000萬張。國內(nèi)制革廠現(xiàn)有近150多家建有環(huán)保設(shè)施,但 達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)且正常運(yùn)行的為數(shù)不多,大都是因?yàn)樘幚砉に嚥缓侠、運(yùn)行費(fèi)用太高(處理水越多,企業(yè)背的包袱越大)、運(yùn)行管理麻煩,而不能正常運(yùn)行,大多 數(shù)制革廠廢水未經(jīng)處理或只經(jīng)過簡單沉淀后直接排入河流或湖泊,有的甚至滲坑排放目前國內(nèi)的大多數(shù)皮革污水處理中氨氮都不能達(dá)標(biāo),對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染,對(duì)生 態(tài)帶來破壞。為保護(hù)寶貴的水資源、需對(duì)污水處理設(shè)施進(jìn)行氨氮有效處理 。
污水中的氨氮處理主要有:物化法,生化聯(lián)合法,新型生物脫氮法。由于皮革廠中合污水中的氨氮大部分都在150mg/L-600mg/L,通過對(duì)文獻(xiàn)的了解和現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)試用物化法或生化聯(lián)合法相對(duì)成本都比較高,而用高效微生物的運(yùn)行相對(duì)他們要低的多。
1、高效微生物與制革工業(yè)廢水的特點(diǎn)
1.1高效微生物的特點(diǎn)
⑴可降解一系列對(duì)于天然細(xì)菌有毒性的難降解化合物。
⑵在好氧及缺氧條件下均可生長。
⑶可有效解決處理過程中的COD反彈。
⑷含有高效硝化菌可以有效降解NH3-N。
⑸較寬的溫度適應(yīng)范圍(5-55℃)。可提高污水場(chǎng)冬季生物活性,保證處理效果,故可在高寒地區(qū)使用。
⑺通過降解一些具有惡臭的有機(jī)物及含S化合物從而可以控制處理過程中的氣味。
⑻無毒無腐蝕性,直接使用時(shí)運(yùn)輸及儲(chǔ)存均安全。
1.2制革工業(yè)廢水的特點(diǎn)
制革工業(yè)排放的廢水特點(diǎn)是有機(jī)污染濃度高,懸浮物質(zhì)多,水量大,廢水成份復(fù)雜,其中含有有毒物質(zhì)硫與鉻。按照生產(chǎn)工藝過程制革工業(yè)廢水由以下幾部分組成:高濃度氯化物的原皮洗滌水和酸浸水、含石灰與硫化鈉的強(qiáng)堿性脫毛浸灰廢水、含三價(jià)鉻的蘭色鉻鞣廢水、含丹寧和沒食子酸的茶褐色植鞣廢水、含油脂及其皂化物的脫脂廢水、加脂染色廢水及各工段沖洗廢水。其中,以脫脂廢水,脫毛浸灰廢水、鉻鞣廢水污染最為嚴(yán)重。
制革廠的各路廢水集中后,稱為制革綜合廢水。綜合廢水主要為高濃度的有機(jī)廢水,水質(zhì)一般為pH=8~10,SS=2000~3000mg/L,BOD5 =500~2000mg/L, Cr6+ =2~10mg/L,S2- =100~200mg/L,C1-=500~1000mg/L,NH3-N =150~600mg/L!
2工程概況
2.1皮革廠廢水處理工藝流程
2.2各廠廢水運(yùn)行的實(shí)際情況
2.2.1梨園皮革廠
⑴主要構(gòu)筑物生化池有效容積為1400立方,池內(nèi)安裝I-BAF生物載體900立方,調(diào)試其間總共投加高效微生物干粉240千克。
⑵實(shí)際運(yùn)行情見表1
表1 生化池進(jìn)、出水質(zhì)、堿、水量
從表1可以看出該生化池對(duì)COD的平均處理率在93%對(duì)氨氮的處理率在95%,平均每降解1g氨氮需要消耗小于3.1g的堿。
2.2.2洞橋污水站
⑴主要構(gòu)筑物生化池有效容積為3600立方,池內(nèi)投加本公司I-BAF高效載體填料1600立方,調(diào)試其間總共投加高效微生物干粉500千克。
⑵運(yùn)行情見表2
表2 生化池進(jìn)、出水質(zhì)、堿、水量
從表2可以看出該生化池對(duì)COD的平均處理率在94%對(duì)氨氮的處理率在97%,平均每硝化1g氨氮需要消耗3.4g左右的堿。
2.2.3高橋皮革廠污水站
⑴主要構(gòu)筑物生化池有效容積為1100立方,池內(nèi)安裝I-BAF生物載體710立方,調(diào)試其間總共投加高效微生物干粉300千克,由于第一批微生物有問題所以比正常多投放了100千克。
⑵運(yùn)行情見表3
表 3 生化池進(jìn)、出水質(zhì)、堿、水量
從表3可以看出該生化池對(duì)COD的平均處理率在96%對(duì)氮的處理率在92%,平均每硝化1g氨氮需要消耗小于3g的堿。
3.比較采用高效微生物于普通污泥的優(yōu)點(diǎn)
3.1優(yōu)點(diǎn)
⑴在同一系統(tǒng)內(nèi)同時(shí)存在硝化及反硝化菌,從而克服了傳統(tǒng)工藝存在的諸多問題,如反硝化碳源問題、反硝化段的停留時(shí)間控制問題等。
⑵池體小,主要是其氨氮去除負(fù)荷高,和其他污泥相比較高效微生物處理效率要高,所以在處理同樣濃度時(shí)所需要生化池子就要小的多。
⑶不用回流,因?yàn)橛玫亩际窍鄬?duì)固定行生物處理,同時(shí)存在硝化反硝化,所以不需要其他污泥法一樣大比例回流,從而減少大量電費(fèi)。
⑷接種方便,在剛開始調(diào)試時(shí)投放微生物量小又是干粉,投加起來就比那些要去污水廠拉上好幾車往里加要方便的多。
⑸污量少,在用高效微生物時(shí)產(chǎn)生的剩余污泥量很少。
⑹管理方便,用的都是相對(duì)固定行生物處理,不存在污泥膨脹,不需要污泥回流等所以管理起來要方便。
3.2運(yùn)行管理
⑴ 氧化池pH值應(yīng)維持在8.0~9.0之間,若進(jìn)水pH值急劇變化,在pH<8或pH>10時(shí),這時(shí)應(yīng)投加化學(xué)藥劑予以中和,使其保持在正常范圍。具體參見http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
⑵溶解氧應(yīng)確保生物接觸氧化池內(nèi)廢水中有足夠的溶解氧,一般以4~6mg/L為宜。
⑶在生化池內(nèi)出現(xiàn)少量的泡沫,屬正,F(xiàn)象;若液面有大量泡沫產(chǎn)生且數(shù)量不斷增加,覆蓋生化池,說明曝氣量過大或有大量合成洗滌劑與其它物質(zhì)進(jìn)入,應(yīng)減少曝氣量,也可以打開在生化池周邊安裝的噴淋去除泡沫。
⑷由于毛皮的生產(chǎn)要投加大量生石灰,所以要是欲處理不做好,好氧生化池內(nèi)束狀填料就會(huì)發(fā)生結(jié)鈣、成團(tuán)、斷裂等現(xiàn)象。
⑸好氧生化池應(yīng)預(yù)留少量活動(dòng)載體,作為調(diào)試時(shí)觀察用。
⑹了解掌握車間生產(chǎn)及排放廢水變化情況,及時(shí)采取措施,避免好氧池負(fù)荷突變,影響生物膜生長。
⑺如果出現(xiàn)設(shè)備或供電故障使羅次鼓風(fēng)機(jī)不能正常工作,導(dǎo)致好氧生化池不能曝氣的情況,應(yīng)及時(shí)請(qǐng)有關(guān)人員排除故障,每次停止曝氣時(shí)間不能超過24小時(shí),以免生物膜脫落。
⑻每周至少一到兩次抽取各處理工藝單元水樣進(jìn)行檢測(cè),掌握各處理單元處理效率和水質(zhì)變化等運(yùn)行情況,并做好相關(guān)記錄。
4結(jié)語
通過對(duì)幾家皮革污水脫氮工程的改造現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,從運(yùn)行的實(shí)際過程可以看出采用高效微生物處理皮革污水脫氮,要比普通污泥處理成本低多,日常運(yùn)行管理也比普通污泥法方便。(谷騰水網(wǎng))